1 辊筛存在的问题
承钢烧结厂回转窑球团系统,1984年建成投产。1986年,生球辊筛设备由单层筛改为双层筛。2002年12月份,烧结厂TCsl818竖炉建成投产,生球辊筛设备为双层。经过生产实践,由于下层小球辊筛筛辊数量少,满足不了日产两千多吨生球的筛分能力,致使小于8 mm的小球和不成球的料进入炉内。生产没多久,就对辊筛进行改造,将上部大球筛取消,下部小球筛筛辊由设计时的2l根增加到41根。经改造,小球筛能达到生产要求,但是回转窑、竖炉两系统的生球辊筛设备仍存在着如下问题:
1)上下双层辊筛的位置呈“>”形,两筛之间的距离由大到小,距离大的地方筛下的合格生球很容易摔碎;下筛的运转情况不够直观;当处理下筛故障或更换下筛辊时,因位置不够宽敞须将上筛吊走,需要时间太长。
2)辊筛下的料斗为梯形斗,料斗四壁粘料严重,须专门设人定时捅料,工人劳动强度大,存在不安全因素,机械化程度低,造成人力浪费。
3)没有大球辊筛,大于18 mm的大球就会进入链算机一回转窑或竖炉内;大球不适宜焙烧,不仅影响产量和成品率的提高,而且为窑内结圈、炉内结块提供了条件。
4)生球在向下滚动过程中,贴近两侧挡料板处,夹在筛辊之间的生球由于受到挡料板的摩擦阻力,停留的时问长,使此处的筛辊磨损很快,筛辊的使用寿命短,造成生产成本高。
2 改造内容
2.1辊筛布局的改造
2.1.1改造方案
首先将筛下的梯形料斗取消,然后将两辊筛改成如图1所示位置。在两个辊筛下各安装一套皮带运输机,皮带的宽度要大于筛辊的长度,小球筛辊的长度要大于大球筛辊的长度,皮带的宽度必须小于小球辊筛挡料板内的有效长度。

2.1.2 工艺流程
将造好的生球由皮带机运至大球辊筛的上部,小于1 8 mm的小球连同不成球的料一起落至l#皮带机上,由l#皮带机运至小球筛的上部。大于18 mm的大球落入1#落料斗,经过碎球机破碎后由皮带机运走。小于18 mm的球及料经过小球辊筛筛分,大于8 mm的合格生球进入链算机或竖炉,筛下的小球及料由2#皮带机运至2#落料斗经皮带机运走。
2.2挡料板的改造
改为可调式挡料板,如图2所示,在辊筛两侧各安装4~5个上边开口(便于安装拆卸)支架,支架均匀分布,用4~5根丝杠穿过挡料板,挡料板两侧装有调节、固定螺母,然后将整个挡料板部件安装在支架上。

3 改造效果
1)解决了梯形料斗粘料问题,不用专门设人捅料,减少工人的劳动强度,节约了人力资源,提高了机械化作业率,减少了事故隐患。
2)不再对大于1 8 mm的生球进行焙烧,提高产量和成品率,减少能源的浪费,回转窑结圈、竖炉结块的机会降低。
3)辊筛两侧挡料板改造后,筛辊的使用寿命将会大大延长,使用周期最少是原来的3倍,使生产成本得到有效的控制。