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转炉两步脱氧工艺研究
发表时间:[2007-12-08]  作者:  编辑录入:admin  点击数:4661
 
  转炉炼钢的脱氧方式通常是在出钢过程中,根据脱氧能力由弱到强的顺序依次加入FeMn、FeSi、Al等进行脱氧(本研究称之为一步脱氧)。这种工艺存在两个不足:一是在高氧位下使用了相对较贵的FeMn、FeSi合金;二是由于铝的密度小、氧化性强,加入过程中在钢液表面燃烧,造成钢中的w(O)、w(Als)不稳定以及铝的浪费,影响铸坯质量,且当w(Als)大于0.003%时,可能因生成Al2O3夹杂而堵塞水口。本文研究了出钢时先加入CaC2+SiC质廉价脱氧剂0.8~20kg/t,再于合金微调站喂入10~200m铝线的脱氧工艺(本文称之为两步脱氧工艺)。在马钢第三炼钢厂的实践表明,该工艺可使Q235、SS400、H08A、ASTM1008、HRT3335等钢种w(O)稳定控制在(35~45)×10-6,钢中w(Als)在0.001%~0.003%,形成液态复合夹杂mMnO·nAl2O5·5SiO2,水口堵塞率同比降低94.85%,吨钢成本下降6.97元。
1 生产条件与检测方法
1.1 生产条件
  (1)50t顶底复吹转炉;
  (2)在线吹氩合金微调站,配备有双管喂线机;
  (3)140mm×140mm小方坯连铸机,采用外装式浸入式水口+保护渣的浇铸方式;异型坯连铸机,采用半浸入式水口+保护渣的浇铸方式。
1.2 检测方法
  (1)风动送样,瑞士ARL+4460型光谱仪快速分析C、Si、Mn、Al;
  (2)使用贺利士MULPI-AB-CELOX定氧仪测定钢水中氧的质量分数;
  (3)扫描电镜观察夹杂物形态,能谱分析夹杂物组成。
2 试验结果分析与讨论
2.1 转炉终点氧的质量分数与脱氧
  (1)马钢第三炼钢厂50t复吹转炉在生产Q235、SS400等低碳钢时,终点碳的质量分数一般在0.03%~0.08%,不使用底吹的条件下权的质量分数波动在( 400~1200)×10-6。在底吹条件下碳权浓度积比不用复吹可降低约0.0002,更接近0.0025的平衡值。定权结果表明,出钢后需要脱去钢中质量分数高达(350~1100)×10-6的氧。显然,无论是一步脱权还是两步脱氧,减少终点w(O)对提高钢的质量、降低成本都具有重要意义。
  (2)不同脱权工艺条件下的合金收得率
  众所周知,在刚开始出钢时温度和权位都相对高,此时加入廉价、脱氧能力相对较弱的材料是比较经济的。两步脱执工艺出钢时先加入复合脱执剂0.8~2.0kg/t,然后加入FeMn、FeSi,最后在合金微调站喂线加入铝,以满足钢种质量的要求。
  复合脱执剂的脱执反应如式(1)、(2)。在出钢温度条件下,下列两个反应式的△G都为负值,表明CaC2 、SiC均有良好的脱执能力。
      CaC2+3[O]=CaO+2CO            (1)
      △G=-75 300-37.51T
      SiC+3[O]=SiO2+CO            (2)
      △G=-178430+10.41T
  两种脱氧工艺条件下的合金收得率比较如表1所示。
 
表1  两种脱氧工艺条件下合金的收得率
项目
一步脱氧工艺
两步脱氧工艺
硅收得率/%
80.0
88.7
锰收得率/%
90.0
93.1
 
  (3)钢中w(O)与钢水温度、钢中w(Si)的关系
  在出钢不加铝的条件下,在合金微调站测得的钢中w(O)与钢水温度、w(Si)之间的关系如图1所示。图1的数据表明,两步脱氧工艺到合金微调站的w(O)主要与钢水温度以及钢中w(Si)有关,w(Si)越低,钢水温度越高,钢中的w(O)越高,并且波动范围越大;当w(Si)高时,w(O)主要受w(Si)的影响,温度的影响被减弱。
图1  钢中w(O)、w(Si)及温度的关系
 
  一步脱氧工艺由于还要受到铝收得率的影响,钢水中w(O)波动范围大(表2)。当w(O)处于上限时,可能产生气泡废品;当w(O)处于下限时,在浇铸过程中可能发生水口堵塞。
  两种脱氧方法钢水中w(O) 、w(Al)的比较如表2所示。
 
表2  两种脱氧工艺钢中w(O)和w(Als)的比较
项目
一步脱氧工艺
两步脱氧工艺
喂铝线前
喂铝线后
w(O)/10-6
32.1~89.0
57.7~95.2
34.6~44.3
w(Als)/%
0.0010~0.0075
≤0.001
0.001~0.003
 
  尽管铝有很强的脱氧能力,但在高氧位时,因其密度小,在出钢过程中加入易在钢水表面燃烧,利用率极低,加之其价格高,因此并不经济。在合金微调站采用喂线的方法在低氧位条件下加入,则脱氧效率高,脱氧量稳定,且喂入的铝量与脱氧量有良好的对应关系,可以较为准确地控制钢中w(O)。
  马钢第二炼钢厂通常在合金微调站进行温度测定、成分调整后,依据钢中w(Si)、温度以及钢种决定铝线的喂入量,一般在10~200m/炉。铝线的喂入量与脱氧量的关系如图2所示。在低氧位下(小于60×l0-6)每米铝线平均可脱去氧的质量分数为1×l0-6,高氧位下(大于80×l0-6)可脱去氧的质量分数0.75×10-6,铝脱氧利用率在30%左右。对到站w(O)高、终点控制要求严格的钢种,如H08A、低硅、低碳的ASTM1008等,则需要采用分步喂铝、结使用定氧仪的方法,以达到准确控制钢中w(O)的目的。表2的数据表明,与一步脱氧工艺相比,两步脱氧工艺使钢中的w(O)降低了8.2×10-6,波动范围减小,并且钢中w(Als)稳定。
图2  喂线量与脱氧量的关系
 
  (4)两种脱氧工艺对钢中w(N)的影响
  出钢过程中的加铝量与钢水到达合金微调站时的w(N)的关系如图3所示。图3说明,随着加铝量的增加钢中w(N)增高。而采用在合金微调站喂线的方式增铝,则钢中w(N)几乎不变,故应用两步脱氧工艺可使低w(Al)的Q235、SS400等钢种的w(N)较之一步脱氧工艺平均降低(3~5)×10-6,对高w(Als)的钢种则可降低(20~30)×10-6
图3  出钢过程加铝量与钢水到站w(N)的关系
 
2.2 两步脱氧工艺钢中夹杂组成
  (1)为了保持钢的良好浇铸性能和夹杂物的可变形性,笔者希望生成低熔点的锰铝硅复合夹杂物。相图表明,根据钢中不同的w(Si)、w(Mn)控制合适的w(Al),可获得低熔0的锰铝硅复合夹杂物。两步脱氧工艺在实际生产过程中,根据温度、成分建立的经验公式(某些钢种需结合使用定氧仪)测出到达合金微调站时钢中w(O),据此喂入合适的铝线量。实测据表明低碳钢中w(O)可控制在(35~45)×10-6,相应的w(Al)可稳定在0.001%~0.003%(表2),能够稳定地实现生成低熔点复合夹杂物的控制目标。
  扫描电镜和能谱分析证明,经过这种工艺脱权的钢,夹杂物主要为MnO·Al2O5·5SiO2及2MnO·2Al2O3·5SiO2,在浇注温度下为液态。
  (2)一步脱权钢中w(O)和w(Al)波动大。当w(Als)超过0.003%时,即会生成固态的Al2O3夹杂造成浇铸过程中的水口堵塞,而不是一般认为的w(Als)大于0.006%时才会有此结果。对于硅镇静钢而言,既保证良好的脱氧,又不发生水口堵塞的合适w(Als)应为0.001%~0.003%。而两步脱氧工艺形成锰铝硅复合夹杂物,在正常浇注温度下为液态,可使六流小方坯连铸机浇铸过程中水口堵塞的发生率显著下降。两种工艺条件下连铸水口堵塞率的比较如表3所示。
 
表3  两种脱氧工艺水口堵塞情况的比较
脱氧方法
一步脱氧工艺
两步脱氧工艺
水口堵塞率/%
1.36
0.07
 
2.3 两步脱氧工艺对钢质量的影响
  (1)采用两步脱氧工艺,可有效降低产品的夹杂物级别水平,产品的力学性能更为稳定。
  (2)废品量实施两步脱氧工艺研究的过程中,其他铸机由于改造等原因己不具可比性,选取1号、4号流小方坯连铸机对比。结果表明,尽管高质量要求的品种在扩大,其综合废品量仍显著下降,由1998年(实施前)的1.54%降为2002年(实施后)的0.48%。
2.4 经济效益分析
  (1)出钢时先加入复合脱氧剂0.8~2.0kg/t,以Q235、SS400为例可使w(Si)的回收率提高8%~10%,w(Mn)的回收率提高1%~3%,平均吨钢少加FeSi合金0.52kg,FeMn合金0.51kg,相应效益2.465万/t。
  (2)根据转炉终点情况一步脱执工艺用铝量在8~30kg,两步脱执工艺喂铝线10~50m(H08A、ASTM1008除外),用铝量平均减少300g/t,相应效益4.5元/t。
3 结 论
  (1)出钢过程中首先使用廉价复合脱执材料CaC2+ SiC,再于合金微调站使用铝线的两步脱执工艺,与出钢过程中依次加入FeMn、FeSi、Al的一步脱执工艺相比,可获直接经济效益12.19元/t。
  (2)采用两步脱执工艺可使Q235、HRT3335、SS400等低碳钢种的w(O)平均降低8.2×10-6,并且能准确控制在10×10-6
  (3)采用两步脱氧工艺,可使钢中w(Al)稳定控制在0.001%~0.003%,在浇注温度下形成液态的复合夹杂。MnO·nAl2O3·5SiO2,使水口的堵塞率下降94.85%   
  (4)采用两步脱氧工艺,由于出钢过程中不使用铝脱氧,钢中w(N)可下降20%~60%。
  (5)两步脱氧工艺在马钢第三炼钢厂几年的使用实践表明,可有效提高产品质量,降低综合废品量1.06%,钢材的力学性能更加稳定。
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