摘要 安钢6号380m3高炉在设计上采用了长寿高炉本体, 微机自动上料、干法除尘等中小高炉先进实用成熟的技术。开炉投产后,采取精料,提高风压、风量、顶压,使用全风温、合理富氧,进行低硅铁冶炼,取得了良好的强化冶炼效果。2001年,最高月利用系数3.74t/m3·d,全年生产生铁47.6万吨,焦比520kg/t。
关键词 高炉 设计 强化冶炼 实践
1、前言
安钢炼铁厂原有5座300m3高炉,在100t电炉投产后,铁水供应明显不足,为缓解生铁供求矛盾,安钢决定再建6号380m3高炉,根据安钢的实际情况,6号高炉设计尽量采用中小高炉先进实用成熟的技术,力求满足高炉强化冶炼需要。6号高炉1998年6月开始动工,1999年元月22日出铁,十天后高炉达产,一月后利用系数达到3.0t/m3d。2001年平均利用系数3.43t/m3d,焦520kg/t。6号高炉投产以来的经济技术指标见表1
表1 安钢6号高炉主要经济技术指标
2、 高炉设计采用的新技术
2.1 长寿高炉本体
日期 年月 |
利用系数 t/m3d |
焦比 kg/t |
冶强 t/m3d |
风压 kpa |
风量 104m3/h |
风温 ℃ |
顶压kpa |
[Si] % |
[S] % |
CO2 % |
熔剂单耗 kg/t |
99年 1月 |
1.29 |
906 |
1.68 |
126 |
3.45 |
758 |
33 |
1.03 |
0.035 |
14.46 |
104 |
3月 |
3.05 |
563 |
1.74 |
178 |
5.82 |
992 |
65 |
0.76 |
0.031 |
17.59 |
72 |
4--12月 |
3.04 |
548 |
1.70 |
179 |
5.90 |
1031 |
68 |
0.65 |
0.025 |
17.60 |
9.33 |
00年1-6月 |
3.29 |
527 |
1.75 |
184 |
6.30 |
993 |
70 |
0.61 |
0.025 |
17.60 |
2.03 |
7-12月 |
3.45 |
523 |
1.80 |
189 |
6.35 |
1013 |
72 |
0.52 |
0.023 |
17.61 |
3.81 |
01年 |
3.43 |
520 |
1.82 |
193 |
6.43 |
998 |
75 |
0.51 |
0.023 |
18.02 |
3.05 |
02 年1-6月 |
3.44 |
518 |
1.82 |
192 |
6.46 |
1001 |
75 |
0.56 |
0.023 |
18.00 |
2.00 |
高炉趋于矮胖型Hu/D=2.95。设计一个铁口、一个渣口、14个风口。死铁层高度888mm。高炉内型尺寸:炉缸直径5300mm,炉腰直径6160mm,炉喉直径4200mm,有效高度18200mm,炉腹角81°50′35″,炉身角83°55′11″。炉体为框架式,高炉炉缸为三层光面冷却壁,炉腰、炉腹用镶砖冷却壁,炉身采用冷却板和镶砖冷却壁间隔布置。炉底、炉缸采用自焙炭砖棕刚玉陶瓷杯技术,可提高铁水温度,减少渣铁侵蚀,有利于延长高炉寿命。炉体冷却采用工业水开路循环,炉底炉缸设置了较多的温度检测
2.2 实用成熟的供料系统
新建宽100mm的供料皮带及通廊向矿焦槽上仓供料。高炉焦仓2×217m3,烧结仓8×99m3,块矿4×99m3,熔剂仓2×99m3。原料供应为双排布置,烧结实行集中筛分,集中筛为1500mm×3000mm的振动筛,焦仓下使用两台1200mm×2400mm振动筛,上料采用双料车斜桥上料,料车容积3.2m3,电机功率160KW,PLC交流变频微机自动上料。炉顶为双钟设备,空转螺旋面料器。大钟直径2900mm,小钟直径1560mm,钟间容积20m3,炉顶最大承载压力80KPa,满足小高压操作。两台电机驱动链条探尺,为提高大小钟密封性和耐磨性,在大小钟接触面采用浸润碳化钨处理,关键部位堆焊硬质合金,炉顶除布料器为7.5KW电机驱动外,大小钟`均压`放散均采用液压传动。
2.3 先进的改进型霍戈文式热风炉
高炉配置四座热风炉,一列式布置,采用悬线拱顶结构,炉壳扩大处用内外弧过渡,消除集中应力。这种结构稳定性好,气流分布均匀。燃烧室为眼睛形,可有效增加蓄热面
积,改善气流进入格子砖的分布。滑动性隔墙,燃烧器为高效矩型陶瓷燃烧器,由异型砖砌筑,有利于煤气混合充分,燃烧温度高、效率大。蓄热室采用低蠕变高铝砖、高铝砖、粘土砖三段式结构,格子砖为七孔高效格子砖,采用圆弧形底板,热风出口与三岔口采用异形砖砌筑,设置1台换热器,利用烟气余热预热助燃空气,热风炉技术参见表2。
表2 热风炉主要技术参数
2.4 干法布袋除尘
项 目 |
单 位 |
参 数 |
热风炉座数 |
座 |
4 |
热风炉直径 |
mm |
φ 5200/ φ 6300 |
热风炉全高 |
mm |
31780 |
蓄热室高度 |
mm |
25500 |
蓄热室横截面积 |
m2 |
10.05 |
燃烧室(热风通道)面积 |
m2 |
2.24 |
一座热风炉蓄热面积 |
m2 |
9818 |
一座热风炉格子砖重量 |
t |
336 |
七孔格子砖尺寸 |
mm |
φ43 |
每m2鼓风分摊的加热面积 |
m2/m3 |
98.2 |
顶温 |
C |
≤1300 |
废气温度 |
C |
≤480 |
高炉煤气处理采用重力除尘器和干法布袋除尘。要求净煤气含尘量小于10mg/Nm3,布袋除尘由10个箱体组成,二列布置,箱体直径3800mm,全高14880mm。单箱体内有178条布袋,外滤式过滤煤气,过滤面积较大,采用氮气加压反吹,箱体下部为锥体灰斗,下设中间灰仓,瓦斯灰由链式刮板机卸入平台下,布袋为玻璃纤维材质,要求荒煤气温度100℃至250℃之间,荒煤气压差小于5KPa,干法除尘使用后,经人孔、卸灰、过滤煤气方式和反吹方式技术攻关改造,处理煤气量达9—11m3/h,完全满足高炉生产需要。
2.5 微机自动控制
6号高炉采用了自动检测与控制,包括高炉本体、热风炉上料装料、煤气干法除尘、高炉循环水。热风炉实行微机自动换炉、燃烧自动控制,高炉值班室实现网络通讯,做到集中控制,并可完成各种数据的采集,特别是可对原料配料、称量、上料、放料全方位监控,为高炉工长操作提供了良好的依据。
2.6 炉前及其它配置
炉前配备了2×65t铁水罐,一般取消放上渣,下渣配备2×17m3渣罐,炉渣送水渣池水淬,选用一台矮式KD75型液压炮,电动开口机,水冷小坑,一台10t跨度为19800mm的双梁吊车,风机为2台离心式鼓风机,直流电机4200KW,风量1300m3/min,风压213KPa。高炉槽下槽上及炉前各扬尘点安装了除尘设备,加强环境保护。
3、高炉强化冶炼实
3.1 采取的技术措施
3.1.1 精料
安钢前几年就成立了铁前攻关组在高炉精料方面下了很大功夫。烧结厂先后投建了90m2和105m2烧结机,不断开展技术攻关,加强自动化配料,烧结品位和质量有所提高,焦化厂优化配煤工艺,改进焦化过程,焦炭质量稳步改善。此外,在铁精矿和主焦煤采购上严把质量关,实行铁精矿堆放,进行平铺切取配料。现在烧结矿品位稳定在57%以上,碱度1.90,SiO2含量降低而MgO含量有所增加。焦炭M40已达82%,M10降至8%,灰份12%,为高炉强化冶炼提供了保障。
3.1.2 使用高风压、大风量、高顶压、合理富氧
2000年以后,随着原料质量的改进,不断提高风压,已由开炉时的180KPa,稳定在200KPa,最高达到210KPa。风量也随之增至6.5万m3/h左右。为稳定顺行,炉顶压力由以前的60多KPa提至80KPa左右,改善了煤气利用,减少了塌滑料,四座热风炉采用交叉并联送风,减小了风温波动,目前稳定在1000℃左右,随着生产的不断强化,逐渐采用了重负荷、全风温,合理调整氧量在800至1600m3/h,稳定料速,稳定炉温。
3.1.3 科学配料,维护操作炉型
6号高炉实行烧结分仓化验,高炉工长依据可靠数据,采用无熔剂微机配料计算入炉,炉料结构一般选择85%烧结,配加15%的块矿,有时小量搭配酸性球团,入炉品位在58%左右,取消放上渣,通过调风口面积(¢100mm及¢114mm)和长度(L200mm,L230mm,L260mm),加强操作管理,维护合理的操作炉型。目前,6号高炉冷却壁未发现漏水情况。
3.1.4 加强上中下部调剂
装料制度在原燃条件好时,由mOOCC+nCCOO改为了OOO↓CCC↓,矿批也有11.7t加至17.5t,最高达21.3t。大料批分装使用后,高炉趋于稳定,减小了塌滑料,提高了煤气利用,下部加大风量,炉缺活跃均匀,适当发展中心气流,有效保护了炉墙,铁水质量较以前有所提高。中部调剂方面,稳定冷却水流量,加强水温差测量控制,杜绝了冷却壁漏水。
3.1.5 合理低硅铁冶炼,确保物理热,流动性良好
原燃料条件稳定,全风温及富氧的使用,在高炉操作上逐步降低了生铁〔Si〕含量,〔Si〕由0.65%降至0.50%左右,〔S〕控制在0.030%,由于安钢渣中Al2O3含量在13%以上,渣碱度控制在1.18±0.03,严禁高碱度操作。渣中Al2O3超过15%,或出现了高碱度,炉缸有所堆积,要加萤石,提炉温,迅速恢复炉况,确保渣铁物理热充沛,流动性始终良好。
3.1.6 加强管理及操作
高炉强化冶炼,必须加强炉前及设备管理,要求炉前按时排净渣铁,保证铁口深度在1400mm以上,并且改进炮泥质量,对炉前小坑及主铁沟采用新型耐火材料。设备方面除了日常设备点检,对上料、装料及炉前液压炮进行专业点检维护。值班工长定期召开炉况分析会,认真剖析生产设备管理情况,提出炉况调剂思路,由炉长拟定操作方针,统一操作,工长还参加厂部进行的理论、答辩、实操、日常四方面考试考核,实行末位淘汰。
3.2 强化冶炼效果
高炉开炉后十天达产,重点排除了干法除尘和上料事故后,高炉利用系数达到了3.0t/m3d,但焦比高达565kg/t。随着烧结品位、焦炭质量的改善,焦比大幅度下降,吨铁降低约20kg,达到548kg/t,铁水〔Si〕含量下降0.1%,炉况稳定顺行。进入2000年,在操作方面不断强化,高炉指标全面优化,煤气利用达到近18%,〔Si〕稳定在0.50%左右,焦比525kg/t,8至9月份利用系数达到了3.54t/m3d,基本取消了熔剂入炉。2001年高炉强化冶炼又有所突破,全年生产生铁47.6吨,平均利用系数3.43t/m3·d,焦比520kg/t,最高月利用系数达3.74t/m3d。2001年工序能耗435kg标煤/t,加入了国等特等冶金节能炉行列。
4、结语
⑴安钢6号380m3高炉在设计上采用了大量中小高炉先进实用成熟的技术,如长寿高炉本体、微机自动上料、炉顶小高压、高风温、干法除尘,满足了高炉强化冶炼需要。
⑵高炉开炉投产以来,在高炉操作上进行了一系列技术措施,如采取精料,提高风压、风量、顶压,使用全风温、合理富氧,加强上中下部调剂,进行低硅铁冶炼,取得了良好的效果。以2001年为例,最高月利用系数3.74t/m3·d,全年生产生铁47.6万吨,焦比520kg/t。