1 概述 为改善高炉煤气质量、提高滤袋的使用寿命、降低煤气的放散率,节约能源和考虑到公司新上轧钢厂,煤气紧缺的实际情况,我们对信钢炼铁厂四座高炉的煤气除尘系统进行了改造。 信钢炼铁厂四座高炉原来的煤气除尘系统采用大布袋内滤式除尘、放散反吹工艺。既污染环境,又浪费能源介质。氮气反吹煤气除尘系统则采用外滤式工艺,基本杜绝煤气的放散,而且,可以增加约61%的过滤面积,使滤袋的使用寿命大大提高。 2 原始状况 信阳钢铁公司现有四座120m3高炉。自1998年对1号高炉煤气除尘系统改造后,四座高炉都采用大布袋除尘器。布袋直径为Φ300mm,布袋长度为6800mm。其中,1、2、3号高炉煤气布袋除尘系统采用下部进气,内滤式,3号高炉采用上部进气,内滤式。四座高炉煤气除尘系统中,均设计有闭路反吹系统,1、2、4号采用AI-180煤气加压风机加压煤气进行反吹,3号采用罗茨风机加压煤气进行闭路反吹。 通过几年的运行,上述反吹方式有以下多方面的弊病: (1)由于我厂煤气中含水含尘量较大,在煤气加压时对煤气加压机磨损严重,特别是对罗茨风机的影响更大。 (2)煤气在管道内流动时,其中所含的饱和水沿途凝结,反吹时煤气凝结形成的水雾喷在滤袋上,造成滤袋上部板结。长时间运行后,使滤袋面积逐步减少,影响除尘器的过滤效果。 (3)由于反吹管道未作保温,煤气在管道内流动时沿途降温,体积流量减少,反吹时对滤袋的反吹力减弱,使本来就较弱的反吹能力进一步降低,所以反吹效果较差。 (4)反吹时需要多个阀门连锁动作,反吹效果受阀门动作时的一致性和动作速度的制约,反 吹效果连续稳定性差。 (5)反吹时需要启动风机、阀门及液压系统,设备多,程序繁琐,操作复杂,而且煤气中含尘对阀门的磨损也比较严重。 (6)放散反吹时,放散的反吹煤气对反吹管道磨损严重,管道在使用一年后就被磨破,泄漏煤气严重,需要经常对管道进行修补。 由于高炉煤气除尘加压反吹存在的种种问题,我公司的高炉煤气除尘加压反吹系统一直没有得到正常使用。布袋除尘反吹主要依靠放散荒煤气反吹,造成煤气大量放散,既浪费能源,又造成环境污染,而且由于反吹力较弱,反吹效果也比较差,使反吹次数增加,工人的劳动强度加大,因为煤气除尘系统造成的高炉休风时间居高不下。 3 煤气除尘设备改造设想: 鉴于系统的运行状况,2002年我厂对各个高炉的煤气除尘系统进行了全面改造,主要是改造高炉煤气的过滤方式,增加氮气反吹系统。将现在的大布袋加压反吹,改造为长袋脉冲反吹。借此机会,在改造过程中对原来除尘系统中的不合理管路进行改造。并将电控系统改造为计算机集中控制。各岗位现有人员由巡检员和电视监控系统代替,四座高炉煤气除尘岗位只设一组值班人员,每班设三人。减少值班人员,可节约开支,优化人员组合,提高设备利用率。增加布袋除尘检漏仪和粉尘浓度计,检测布袋的泄漏和净煤气系统的含尘情况,并将检测信号送至计算机,在计算机上进行显示和报警,便于操作工人及时更换滤袋和对系统的过滤情况进行考核。在高炉煤气除尘系统箱体卸灰斗下部适当位置安装热电阻,通过测量卸灰时温度的变化来控制卸灰系统的卸灰量。 但由于改造在生产过程中进行,时间紧,改造内容多,所以只完成了除尘器长袋脉冲反吹改造和管路系统改造。 4 除尘系统改造 除尘系统改造主要包括以下几个方面: (1)将除尘系统原来的煤气加压反吹改为氮气脉冲反吹。每个除尘系统设一个3m3储气罐,储气罐前设减压阀,将管道氮气进行减压,供除尘器反吹使用。反吹压力为0.25MPa。 (2)除尘器采用下进气,外滤式。所有管道均布置在除尘器的上部,箱体中设隔板,将荒煤气由布袋箱体上部送到箱体的下部。煤气过滤后,由箱体上部的净煤气管道排出。 (3)将除尘系统原来的大布袋改为小布袋。设计滤袋直径为1300mm,滤袋长度为6000mm,滤袋骨架分为三节,每节长度为2000mm,骨架采用卡口式连接,滤袋骨架设计配带文氏管,使反吹时反吹风对箱体内煤气产生诱导,在同样的气流和气压状态下,提高反吹风的反吹能力。 (4)由于原来的箱体高度偏低,为使箱体上部和下部有一个检修和换袋空间,设计中对四座高炉的箱体均不同程度进行了加高,使箱体中花隔板上部的空间大于2000mm,便于换袋时能够抽插滤袋骨架,下部空间在1800mm左右,使操作人员能够站在滤袋的下部检查滤袋的安装情况。 (5)将系统中原来的不合理管路改为同程式管道系统。使系统中的各个箱体的煤气过滤负荷相等,延长整个系统滤袋的寿命。 (6)在系统设计时,预留放散反吹管道,以备在制氧机系统检修,停止供应氮气时,临时启动放散反吹系统进行反吹。 (7)放散反吹管道设计成手动放散阀,防止氮气反吹系统正常运行时,煤气由阀门向外泄漏。除尘系统设计参数见下表。 除尘系统设计参数
项目 |
1号高炉 |
2号高炉 |
3号高炉 |
4号高炉 |
箱体数量 |
6 |
6 |
7 |
7 |
箱体直径,mm |
Φ2956×6 |
Φ2956×6 |
Φ2650×6 |
Φ2956×6 |
箱体原始高度,mm |
8100 |
8100 |
7800 |
8000 |
箱体增加高度,mm |
2500 |
2500 |
2700 |
1700 |
滤袋规格,mm |
Φ1300×6000 |
Φ1300×6000 |
Φ1300×6000 |
Φ1300×600 0 |
单箱体滤袋数量 |
135 |
135 |
86 |
86 |
滤袋总数量 |
810 |
810 |
602 |
602 |
单箱滤袋面积,m2 |
331 |
331 |
211 |
211 |
总面积,m2 |
1985 |
1985 |
1475 |
1475 |
经过本次改造,除尘器过滤面积大大增加,对提高煤气质量,减少煤气放散,减少环境污染,减轻工人的劳动强度,改善工人的工作环境都具有重要作用。 5 项目实施情况: 该项目于2002年10月28日开始现场施工。由于改造是在不停产的情况下进行的,为不影响生产,每一座高炉煤气除尘系统的施工分三步走: 第一、二步各改造两个箱体,待过滤面积增加到足够大时,第三步改造三个箱体,以缩短整个系统的改造时间。现在,3、4号高炉煤气除尘系统改造已全部完成,投入使用。 从三个月运行的情况看,基本满足设计要求,煤气不再泄漏,煤气含尘量小于2mg/m3,而且由于系统操作比较简单,操作工人只需要操作脉冲控制仪和反吹阀门即可完成反吹控制。 系统反吹采用在线反吹和离线反吹两种形式,运行中以在线反吹为主。该方式的运行操作比较简单,反吹时仅开启脉冲控制仪,即可达到对箱体的反吹。运行工人对新箱体的运行情况反映良好。现在煤气除尘系统只运行六个箱体,另一个箱体备用。从反吹情况看,四个小时反吹一次,每次反吹一遍即可以满足反吹后的压差要求,反吹效果较好。 6 存在的问题 (1)由于没有安装布袋除尘检漏仪和粉尘浓度计,操作工人不能瞬时了解煤气的含尘情况,不能确定煤气的过滤效果和滤袋的破损情况,不能对系统进行调整。 (2)由于控制系统没有进行集中,此次改造没有达到减员增效的目的。 (3)由于除尘系统箱体灰斗下部没有灰位测量装置,卸灰时,工人盲目操作,经常发生灰斗内的灰卸空,从灰斗跑煤气现象。 (4)由于此次订购的减压阀门质量较差,氮气压力减不到合适的范围,使得氮气压力较高,对脉冲阀产生不利影响。 (5)受原始条件的限制,系统的箱体高度、平台设置等不太合理,对工人的操作有一些不利影响。 |