摘要对太钢4号高炉提高煤比的生产操作经验进行了总结。通过采取精料、高风温、改进高炉操作、加强喷煤操作等措施,并努力协调好高炉护炉和增加煤比、增产、改善铁水质量、低硅冶炼的关系,使太钢4号高炉月平均煤比达到161.22kg/t。
关键词 高炉 喷煤 煤比
1概况
太钢4号高炉始建于1989年12月,第一代炉役于1991年11月8日投产,2000年9月13日停炉大修。第二代炉役同年11月17日投产,有效容积为1650m3,24个风口,无渣口,全冷却壁结构,冷却方式为软水密闭循环冷却,槽下采用分散过筛,分散称量,皮带上料,炉顶采用PW并罐式无料钟炉顶,4座热风炉,蓄热面积为73.6 m2/m3,热风温度为1100
~1 180 ℃,平均风温为1150℃左右,喷煤采用并列罐式单管路加分配器的喷吹方式,近年各项技术经济指标见表1。

2提高煤比的措施
2.1做好精料工作
精料是高炉稳定顺行的基础,也是提高煤比的基础。随着喷煤量增加,料柱的矿焦比增大,软熔带焦窗面积减少,高炉下部压差升高成为限制喷煤量的主要因素。因此有效改善人炉原燃料质量,强化整粒效果,提高高温冶金性能,降低低温还原粉化率,保证高炉料柱足够的透气性是提高煤比的基础。我们采取的主要措施是:
(1)在尖山精矿粉提铁降硅的基础上实现了低硅烧结。烧结矿品位由57%提高到59.5%,SiO2由7.5%降到4.5%。为保证烧结矿的强度,烧结矿的碱度提高到1.8,降低了渣比,最低时为280kg/t,高炉内透气性改善。
(2)在生产中加强了原燃料的筛分.改造了振动筛,筛分效果较好,使人炉粉率≤5%,满足了高炉冶炼要求。通过这些措施的实施,料柱的透气性改善,使高炉容易接受高煤比。
2.2理论燃烧温度、氧过剩系数、鼓风动能等参数的匹配
提高煤粉燃烧率是增加煤比的重要措施。煤粉在风口和回旋区只有10ms左右的燃烧时间,要在短暂的时间和很小的空间把大量煤粉烧尽相当困难。而提高风温可以使煤粉升温加快,开始燃烧时间提前,燃烧速度加快,从而改善燃烧条件,提高煤粉燃烧率。高炉增加喷煤比,一般情况下理论燃烧温度和氧过剩系数要下降,但是为确保风口前煤粉保持一定的燃烧率,且形成未燃煤粉量能在高炉内通过气化反应和渗碳消耗掉,而不影响炉芯透气透液性和软熔带的透气性,必须维持足够高的燃烧温度和氧过剩系数。通过2004年提高煤比的高炉冶炼实践,得出的初步结论是:理论燃烧温度在2 120~2200℃,氧过剩系数在0.92~1.05时,风口前煤粉燃烧状况良好,即使形成少量的未燃煤粉,也可以在炉内通过气化反应和渗碳消耗掉,反映在炉顶煤气除尘灰中的碳含量目前在15%以下,煤粉利用率较高,炉顶吹出量很少。图1为4号高炉煤气灰碳含量分析变化情况。

从2004年2月10日~12月10日对4号高炉煤气灰可燃分的抽样分析看,喷煤在高炉内的燃烧比较好,没有出现煤气灰可燃分急剧升高的现象。4月16日停配烟煤后,煤气灰中的挥发分和碳含量,未见升高;沉淀灰中的挥发分和碳含量稍微有些升高,5月10日后恢复正常,说明4号高炉在煤比为140kg,/t的条件下,炉况仍然正常,煤粉燃烧仍然充分;在烟煤停配后,沉淀灰中的挥发分和碳含量稍微有些升高,说明无烟煤的燃烧率低于烟煤的燃烧率。经过不断地调整操作,使煤气分布更趋合理,提高煤气利用率,高炉接受了155~160kg/t的高煤比。
鼓风动能影响风口回旋区的深度和初始煤气流的分布,实践表明,在目前原燃料条件和喷吹量条件下,105~125 kJ/s的鼓风动能可以满足以上两方面的工艺需求。实际操作中充分发挥1160℃的高风温,随着煤比的提高,富氧量由900~1000m3/h提高到2500~3500m3/h,风口面积的调整按计算的鼓风动能来调整(见表2),而且利用在线计算程序提供的计算参数(燃烧温度和鼓风动能)随时动态跟踪这两个工艺参数是否在控制范围内,发现超范围时及时调整操作量来纠正。

2.3协调好与护炉的关系
提高煤比的过程中炉缸炉底温度基本控制在允许值范围,短期内发现炉缸侧壁及铁口区域温度升高时,及时通过安装铜柱冷却器(2004年9月22日计划休风13小时33分,焊炉缸,在炉缸标高8.5—9.0m、3050方向、北铁口各安装1个铜柱冷却器)、短时间堵对应区域的风口、提高钒钛护炉料的配加量、调整鼓风动能等措施来降低侧壁温度。2004年7月份以后新增软水系统投用,将旧炉底水冷管由工业净环水切换为软水冷却,2004年l~11月炉缸侧壁温度大多数时间控制在780℃以下,铁口区域的温度大多数时间控制在660℃以下(见图2),侧壁温度都控制在历史最高温度以下。侵蚀模型的数据表明:侧壁和炉底的侵蚀线一年来没有向外和向下推移,凝固层维持比较合理的厚度。

2.4控制合理的煤气流分布
提高煤比的同时,因焦炭批重减小和炉内矿焦比径向分布不均,造成的透气性指数差、边缘趋于发展,高炉顺行状态变差,煤气利用率降低。在这个问题上我们引用了边缘指数(W值)和中心指数(Z值)以及炉缸活跃指数(HAIN)的概念,将高炉煤气流分布及炉缸活跃程度定量化;并根据冷却壁温度变化,来调整矿石和焦炭的布料角度和每个环带的矿石量及焦炭量,逐步抑制边缘气流,矿石和焦炭的布料角度最后调整为
390 330 280 390 330 270 120
O 3 3 2 C 4 3 1 2;逐步抑制边缘煤气流,同时疏导中心煤气流(如图3所示),控制合理的煤气流分布。炉喉十字测温边缘控制在150~200 ℃,中心温度控制在600±50 ℃;W值控制在0.7~0.83,Z值控制在13~15,炉缸活跃指数控制在O.45~0.70(炉缸活跃指数统计见表3)。图4为煤比不同时,炉顶十字测温对比。
在调整布料角度的同时探索合适的焦层厚度,4号高炉的提高煤比的过程中,焦炭负荷从3.8提高到4.7,最后稳定在4.6~4.7。焦批逐渐缩小,焦层变薄,影响了煤气流的二次分布,料柱透气性降低,对提高煤比不利,对此,矿批由33.8 t逐步增大到36.8t,焦批保持在7.8~8.Ot。这样就可以保持焦炭在炉腰的厚度为180~200 mm。

2.5减少风口结渣
煤比提高到155~160 kg/t,富氧为1 500 m3/h时,喷煤过程中经常出现风口结渣结焦现象,尤其是在2004年11月份,风口结渣现象比较严重,风口结渣结焦使风口通道面积减小,造成风压升高,影响喷煤作业和炉况顺行,易磨损风口。取样化验和显微观察发现,结渣物主要是煤粉灰分的熔融沉积物,风口结渣的产生不仅与煤枪插入位置、角度、风口衬套材质、鼓风条件有关,还与煤的粘结性、挥发分、灰成分及性质有关。通过研究,采取的措施有:
(1)通过反复试验,发现结渣与氧过剩系数有关系,逐步提高富氧用量到3000 m3/h,保证氧过剩系数大于0.92,氧过剩系数的提高,在一定程度上抑制了SiO2的分解,取得了较好的效果。
(2)更换喷枪的次数增加。每支枪的使用周期由原来的一个月缩短为10~15天,保证喷枪的完整性,有利于喷粉流的稳定,不会是煤股直接接触风口,在风口内腔生成附着物,减少结渣、结焦的可能。
(3)探索喷枪的合理插入深度。根据风口结渣、结焦机理,为了控制煤粉中的SiO2分解产生低熔点的化合物,通过改变煤枪的插入位置,来降低煤粉在风口里的停留时间。但是煤枪到风口前端的距离并不是越短越好,因为太短会影响煤粉的燃烧率,对炉缸状态和经济喷煤都是不利的,而且太短还会对煤枪的材质提出更高得求。因为太短煤枪距风口燃烧区的距离越近,容易受高温辐射变形。通过探索,我们认为在目前的这种情况下(喷煤比为150kg/t左右时),煤枪前端到风口前端的距离400 mm较为合适。
(4)稳定均匀喷吹。提高喷枪工的责任心,工长每小时要对风口及堵枪情况做好记录,并通知喷枪工及时处理,尽力做到均匀喷吹。
3 结语
(1)精料是提高煤比的基础,主要包括使用合理的炉料结构,降低渣量,加强人炉矿石筛分工作。
(2)提高喷煤比过程中控制适宜的风口前燃烧温度、氧过剩系数、鼓风动能,有利于改善煤粉燃烧和炉况顺行。
(3)不断探索高炉冶炼操作规律,总结经验,保持高炉的稳定顺行是提高煤比的关键,抓好日常操作和基础管理工作可获得事半功倍的效果。