摘要对安钢2座380m3高炉严寒季节生产状况进行了分析,就严寒季节高炉稳定顺行和优化指标进行了探讨。
关键词 高炉 冬季 调整 分析
安钢炼铁厂现有2座380m3高炉,均设计为14个风口,1个渣口,1个铁口,陶瓷杯综合水冷炉底。6号高炉1999年元月建成投产,采用液压双钟布料;7号高炉2002年5月开炉,采用了串罐无料钟布料、大型水冷模块、AV40—12轴流鼓风机。2座高炉同时生产后,都取消了放上渣操作,在未配置喷吹系统的情况下,技术经济指标逐步优化,其中7号高炉2004年9月,利用系数曾达3.89。但是每进入冬季,2座高炉的技术指标都曾不同程度出现下滑,天气变暖后又解情况逐渐好转。为了总结经验,对2座380 m3高炉严寒季节生产情况进行了调查分析。
1严寒季节高炉生产特点
1.1加湿量急剧下降
进入11月后,由于冬季岗位取暖,2座380 m3高炉生产所用蒸汽锐减。蒸汽压力在夏季最高达400kPa,一般在320kPa左右,但随着天气逐渐变冷,降至210 kPa或更低。6号高炉加湿流量由仪表显示41 g/m3降至5g/m3左右,并且蒸汽压力长期徘徊在180~210kPa,常与6号高炉风压200kPa不相上下,实际加湿流量大多时间几乎为0。到了次年3月中旬以后才能完全恢复加湿。
1.2原燃料质量降低
(1)焦炭。冬季天气寒冷,由于运输不便等原因,致使焦炭质量降低。以2003年冬季抽查为例,焦炭灰分偏高,由正常的12.55%左右最高升高到80%,M40和M10指标也有所下滑,其中‰最低降至73.6%。2003年底抽查曾测得焦炭热强度CSR为43.68%,反应性CRI为37.24%。
(2)原料。烧结矿突出表现在碱度波动大,5~lOmm粒度比例变大,粉末增多。2004年冬季烧结分仓化验碱度最低1.42,最高2.36,高炉不好配料人炉。2004年1月16日,6号高炉矿批11.9/t,烧结矿配比78%,烧结返矿每车达450 kg,返矿率较高。高炉生产用的水冶球团矿和唐山球团矿粉末也有所增多,特别是唐山球团矿有时粉末更多。
1.3称量误差变大
天气寒冷,海南等生矿仓不同程度冻结,常堵塞下料斗,造成配料不准确。380m3高焦炭为直接供给,没有设计经过中间仓转运。冬季运至焦仓,有时还冒着水汽,水分波动较大,以满罐即料车容积为准则拉焦炭,称量误差还是比较大。
2高炉运行情况
2.1 顺行变差
进入冬季,2座380 m3高炉风压、风量开始不稳定,时有滑料发生,悬料、坐料次数增多。6号高炉2004年3月底至10月初,仅发生一次坐料,但在11月中旬至次年2月中旬坐料达6次,严寒季节有时还出现高炉两料线差别大,有偏料现象产生。7号高炉由于种种原因,曾造成过恶性炉况,严重影响了高炉技术经济指标。
2.2[Si]、[S]偏差大
由于原燃料质量变差,炉况顺行变差,或连续滑料、加净焦等原因,6号高炉2004年12月26日炉况顺行可以,各种操作参数平稳,但是出现了[Si]0.70%、[S]0.70%。当时焦炭硫含量为0.69%,比正常时的0.50%,增加较多,是硫升高的重要原因。此外,炉渣中Al2O3增加,三元碱度降低,也是影响因素。
2.3 炉墙、炉缸、炉底温度下滑
这时,高炉炉墙温度不稳定,时有粘结、滑块发生,整体呈下降趋势,经常从风口中还可以看到有滑块产生。6号高炉曾出现炉腰4点温度均在100℃以下,最低炉腰北部温度降至39℃,炉身温度波动较大。炉缸温度相对有所降低,但幅度不大。炉底温度以7号高炉为例,由原来的约448℃降到最低时的402℃。
3采取的措施
3.1 改善入炉原燃料质量
针对冬季原燃料特点,在烧结矿上喷洒CaCl2溶液,降低低温还原粉化率。采取控制高炉槽下烧结给料料流,提高集中筛筛分效率,减少小于5 mm粉末入炉。加强烧结及焦炭抽查力度,缩短信息反馈时间,及时指导高炉操作。每周定期清理振动筛筛眼,充分保证有效筛分。对于从原料场倒运焦炭,加强协调联系,尽量做到定时定量定仓,值班工长要勤观察、及时调剂,以减少称量误差。如果烧结矿碱度波动大,可以单仓分仓化验,采用两仓料化学成分的平均值,输入计算机配料计算入炉,粉末较多的烧结矿可以间隔四、五批料搭配人炉。另外,在生矿仓内对接了蒸汽,防止上冻堵料。
3.2调整操作制度
(1)装料制度。由于原燃料变差,2座高炉都改变了装料制度。2004年11月,6号高炉由400CC+CCOO改为了500CC+2CCOO,矿批由12.3t最低减到11.9 t;7号高炉经过数次反复调整,由 290 270 250 290 270 250 180
O 3 3 3 +C 3 3 3 3
改为了边缘煤气流较发展的 270 250
O 7 C 9,矿批由18.0 t降至13.0 t左右。2座高炉料线分别稳定在1.5 m和1.1 m。
(2)送风制度。进入2004年冬季,7号高炉炉况出现了较大波动,稳定性差,通过控制风压、调整风口布局、减小风口面积,对炉况进行处理。在鼓风参数上,由于加湿急剧下降,为了维持合适的风口理论燃烧温度,风温、富氧使用都偏低,6号高炉由原来的950℃降至880 ℃或更低,富氧由原来的1 800m3/h减到1000m3/h以下;7号高炉冬季风温、富氧也减少较多,只是在处理炉缸堆积时,富氧使用在1500m3/h左右。
(3)热制度。2座高炉由于炉况不尽相同,[Si]控制也有差别。6号高炉操作方针中[si]要求在0.45%~0.65%,实际控制在上限,2004年11月、12月和2005年元月分别为0.60%,、O.64%、O.65%。7号高炉由于炉况波动大,高炉操作方针中[Si]也相应上调,由原来的0.50%,~0.7%改为了0.60%,~0.80%。
(4)造渣制度。一般规定以炉温正常时,控制[S]在0.030%~0.045%来调整渣碱度。6号高炉炉渣碱度常在1.15±0.03,但是由于硫负荷增加,为了保证生铁质量,渣碱度最高调到1.23。在2005年春节前后的一天中,渣碱度由1.23连续下调到1.12,期间还走了数批酸料,高炉因渣碱度变高坐料一次。这也进一步印证,原燃料条件变化的确很大。当烧结矿中MgO由1.60%,左右上升到2.00%时,曾稍微下调渣碱度,最低约为1.09。7号高炉渣碱度控制在中下限。
3.3 中部调剂
运用中部调剂,消除炉墙粘结,有利于维护规则的操作炉型。以6号高炉为例,2004.年进入冬季,高炉水压由原来的0.27 MPa降至0.25 MPa,临时控制了炉身、炉腰和炉腹冷却水流量。规定每班至少测量4次水温差。7号高炉在恢复炉况时,根据风压和时间的不同,对水压和炉墙冷却壁水温差做了调整;处理炉缸堆积,还暂时对炉底和炉缸冷却水水温差做了控制。
3.4 强化管理
加强人员和设备管理。统一四班操作思想,要求值班工长团结、协作,精心操作,认真协调好各工种之间的密切配合;炉前实行安全出铁确认制,加强对铁口的维护,及时出净渣铁,提高出铁均匀率,避免了出铁跑大流、跑渣、撇渣器冻结等恶性事故发生;配管工加强对冷却设备的检查,发现问题及时处理,避免冷却设备向炉内漏水。在设备管理上,2座高炉都制定了周密严格的点检制度,对主要设备实行专业点检,责任到人,为高炉稳定顺行提供保障。
3.5 适当控制Al2O3入炉量
安钢高炉炉渣碱度在1.15~1.20,炉渣中Al2O3≤14%,MgO约在10%,炉渣流动性和脱硫能力良好。为此,在炉料结构上,6号高炉去掉了Al2O3含量相对高的南非矿,减少了唐山球团矿配比;7号高炉结合粉末含量情况,综合考虑去掉了唐山球团矿,增加了Al2O3含量相对低的海南矿使用比例,改用舞阳(水冶)球团矿,具体情况见表l。同时,向烧结配料反馈信息,以尽量提高烧结中MgO比例。
4分析及探讨
4.1 关于加湿
连续两年严寒冬季,6、7号高炉加湿大幅度下降后,炉况就出现波动,次年3月恢复了加湿,炉况就逐渐稳定顺行,生产指标逐渐变好,高炉稳定生产与加湿关系较大。分析认为,除原燃料在冬季质量不好外,更重要的是在风口理论燃烧温度变化不大时,加湿可以与高风温和大富氧相匹配综合应用于高炉。6号高炉加湿由5g/m3使用到41g/m3,风温可以由880℃上用到950℃~1 010℃,富氧由原来的1100m3/h加至2000m3/h,高炉顺行状况明显好转。较高的湿分可使炉缸热量和温度分布较均匀,有利于高炉顺行。提高风温和氧量,可以改善渣铁物理热和流动性,从而活跃炉缸,促进高炉稳定顺行。此外,高炉顺行后又有利于加足风压,采取措施逐渐抑制边缘煤气流,进一步打开中心煤气流。中心煤气流相对发展后,炉墙温度趋于稳定,炉底温度有所上升,煤气利用率提高,降低了炉顶温度,改善了炉顶设备工作条件,对6、7号高炉干法除尘系统十分有利。加湿对调节炉温较为经济实用。2005年4月下旬,6号高炉一中班全用风温后,料速连续2h都各多跑一批料,若在冬季必须减风压控制料速,会造成煤气流有大的变化。但是工长逐渐关完了加湿1~2 h后,料速减慢,炉温回升,这避免了减风减产,便于稳定炉况。
4.2合理控制煤气流
原燃料变差后,为了维护顺行,2座高炉都采取了改变装料制度,发展边缘煤气流,缩小矿批等措施。但是,一段时间内观察出铁出渣,6号高炉有如下现象:出同一炉铁,[S]前后差别较大;高炉风口较以往明亮。天气转暖,使用加湿41g/m3,风温用到950℃以上以后,此类现象减少很多,高[Si]高[S]生铁也有所减少。这说明除了原燃料因素之外,边缘煤气流相对发展,中心煤气流相对不足,炉缸工作活跃程度降低,不利于脱[S]。如果一味地被动适应原燃料,过于发展边缘煤气流,由于煤气对粉末的抛掷作用,常常出现“过重”的中心,形成中心死料柱,使高炉适应原燃料波动能力变差,对高炉稳定顺行极为不利。6号高炉在2004年11月初,装料制度由4OOCC+CCOO改为了5OOCC+2CCOO,后又根据炉况再次改为了4OOCC+CCOO,走发展边缘和中心两道煤气流(其冬夏两季煤气曲线对比情况如图1所示),基本保持了炉况未出现大的波动。而7号高炉,由于使用无料钟技术时间短,缺乏实践经验,边缘煤气流长期过于发展(其冬夏两季煤气曲线对比情况如图2所示),高炉冬季对原燃料反应特别敏感,容易造成恶性炉况。这从高炉煤气利用率可以印证:6号高炉冬季CO2在17.7%~19.0%,与夏季18.5%~19.6%相差不多;而7号高炉冬季CO2在16%~17.5%或更低,与夏季正常炉况18.7%~19.7%相差较多。炉底温度热电偶,插在高炉炉底中心,也能说明。6号高炉炉底温度在冬季降低不多,大概有20℃,而7号高炉冬季炉底温度降低达40℃或更多。边缘煤气流过于发展反映在高炉操作上,7号高炉在2005年1月,炉温不好稳定,在炉温下行时,大幅度使用风温往往效果不大,常常被迫退焦炭负荷,甚至采取减风压、加净焦来防止炉温持续下滑。当轻负荷料或净焦下达时炉温偏高,又被迫采取大幅度撤风温来降炉温,恶性循环,更加不利于稳定炉况。找出合适对机及度量,控制煤气流,逐渐向相对中心发展型靠陇最为关键。这在实际生产中往往不好、不宜把握。对7号高炉,采用了大型水冷模块薄壁炉衬技术,容易造成边缘煤气流发展,加上刚使用无料钟布料,更有待摸索。
4.3维护操作炉型
合理的操作炉型对高炉长期稳定顺行十分重要,而且两者互益互利。2004年冬季,6号高炉曾由于边缘煤气流相对发展,致使炉身温度偏高,且不稳定,炉腰温度偏低,炉底温度有所下降。如何做到既能适应原燃料,又控制好操作炉型呢?6号高炉首先短期适当控制了炉底冷却管水流量,使水温差由0.2℃上升到0.4~0.7 ℃,其次进行中部调剂。还在稳定风口面积、长度和布局的情况下,采取偏布料、定点压料,控制煤气流,效果不错。7号高炉在恢复炉况期间,在铁口两侧或对侧采取变速布料、扇形布料等,对稳定炉况起到积极有效的作用;在处理炉况时,果断降料线休风处理炉墙粘结,堵铁口对侧风口,从铁口两侧逐渐捅开风口,以先形成局部操作炉型进而逐步调整整个操作炉型,也对炉况的处理起到了十分有利的作用。
4.4炉况调整思路
“小步稳跑,以变制变”在2座高炉冬季炉况调整思路中比较明显。6号高炉打破了按照罐容拉焦炭,以矿批来调焦炭负荷的传统思路,而是稳定矿批,以焦丁来调焦炭负荷。采取中矿批,一般约在12.2t,避免了大矿批不适应质量较差的原燃料,小 矿批压不住煤气流的现象。一方面稳定矿批有利于稳定煤气流,另一方面“小步稳跑”,调整幅度不大,逐步加重边缘,等高炉适应些时问,再小幅度继续调整,便于适应能力差的高炉逐渐适应小的调整“以变制变”。7号高炉在恢复炉况时由 270 250
O7 C9
调为 27.50 25.50 27.80 25.80 280 260 310 300
O7 C 9、 O7 C9、 O7 C9,最后经数次小幅度调整,改为了O7 C9
,也是“小步稳跑,以变制变”,取得了较好的效果。
5存在问题
(1)精料工作是高炉稳定顺行的基础。严寒季节,像处理精矿粉的防冻,均匀配料,重视焦炭所用煤的采购,稳定焦炭水分,减少生矿和球团矿中的粉末等都非常重要。
(2)生产和取暖蒸汽在同一管道上,不利于高炉稳定。应尽快上喷煤系统,并保留或恢复湿分作为炉况调剂的一个手段,对稳定高炉运行十分必要。
(3)高炉槽下采用集中筛筛分,在烧结矿粉末多时,效果不好。可考虑在料仓受料斗部位,分别设计筛子,提高筛分效率。有时喷洒CaCl2溶液量大发生了堵塞筛子现象,应注意控制。