摘要:对安钢6号高炉生产7年多的长寿经验进行了总结,通过采用一系列长寿措施,优化高炉操作及管理,对设备进行技术革新,在7年零2个多月的时间内,实现单位炉容累计产铁8864.40t/m3。
关键词:高炉;长寿;设计;操作;维护
安钢6号高炉1999年元月22日开炉投产,设计有效容积380m3,配置离心式鼓风机(风量1300m3/min,风压214kPa),采用了液压双钟炉顶、微机自动上料、干法除尘以及长寿高炉本体、陶瓷杯综合水冷炉底等中小型高炉先进实用的成熟技术。2002年12月份高炉抢修,更换了炉顶设备。2003年4月,实行加湿富氧鼓风。2005年4月底,开始富氧喷煤。当时安钢炼铁生产能力一直小于炼钢生产能力,投产后按照“高产、优质、低耗、长寿”的原则,采取各种措施强化冶炼。到2006年3月底为止,高炉已安全生产7年零2个多月,至今仅有炉身下部3块冷却壁发生漏水,单位炉容累计产铁8864.40t/m3。该高炉生产以来主要经济技术指标见表1。
表1 安钢6号高炉历年主要经济技术指标
年份 |
利用系数/(t·m-3·d-1) |
综合冶强/(t·m-3·d-1) |
焦比/(kg·t-1) |
煤比/(kg·t-1) |
风温/℃ |
休风率/% |
w(Si)/% |
w(S)/% |
煤气φ(CO2)/% |
1999 |
2.95 |
1.69 |
556 |
0 |
987 |
2.69 |
0.70 |
0.024 |
17.19 |
2000 |
3.37 |
1.79 |
528 |
0 |
1004 |
0.88 |
0.56 |
0.023 |
17.64 |
2001 |
3.43 |
1.82 |
522 |
0 |
987 |
1.49 |
0.58 |
0.026 |
17.56 |
2002 |
3.39 |
1.81 |
534 |
0 |
962 |
0.90 |
0.63 |
0.027 |
17.21 |
2003 |
3.29 |
1.84 |
557 |
0 |
974 |
0.71 |
0.63 |
0.030 |
18.04 |
2004 |
3.54 |
1.98 |
550 |
0 |
946 |
1.54 |
0.61 |
0.035 |
18.45 |
2005 |
3.62 |
2.03 |
504 |
62 |
943 |
1.38 |
0.60 |
0.034 |
18.84 |
2006 |
3.80 |
2.05 |
412 |
153 |
1024 |
1.22 |
0.57 |
0.033 |
19.28 |
注:表中2006年一栏为一季度数据
1 长寿措施
1.1 长寿高炉设计
高炉趋于矮胖型,Hu/D=2.95。设计一个铁口、一个渣口、14个风口。炉体为框架式,高炉炉缸为3层光面冷却壁,炉腰、炉腹用镶砖冷却壁,炉身采用冷却板和镶砖冷却壁间隔布置。炉底设计为水冷炉底,炉缸采用自焙炭砖棕刚玉陶瓷杯技术,可提高铁水温度,减少渣铁侵蚀,有利于延长高炉寿命。炉体冷却采用工业水开路循环。
1.2 贯彻精料方针
安钢很重视高炉精料工作。烧结厂先后投建了105m2和360m2烧结机,采用自动配料,烧结品位和质量都有所提高。焦化厂优化配煤工艺,改进炼焦过程,焦炭质量稳步改善。安钢近几年还扩建了原料场,在铁精矿和主焦煤采购上严把质量关。实行铁精矿堆放,进行平铺直取配料。尽管目前原燃料价格不断上涨,但是烧结矿碱度大多控制在1.80~2.10,w(SiO2)较低,而w(MgO)有所增加,品位仍能够稳定在58%左右。焦炭质量M40达到82%,M10降至8%以下,灰份13.5%左右,为高炉长寿生产奠定了良好的基础。
1.3 加强高炉施工监督、炉体维护
在高炉投建初期,炼铁厂就提前抽调许多生产骨干,加强设备验收,施工监督,多次进行职工技术培训、现场施工改造。高炉生产后,树立长寿生产理念,合理处理长寿和强化冶炼的关系,特别在高炉出现上部结厚初期,果断降料面休风用吊炮炸掉,避免炉况持续恶化,维护了高炉稳定顺行。在炉役中后期,将水压由原来的0.25MPa升到0.27MPa,提高炉体的冷却强度。炉体局部温度或冷却壁水温差较高时,采取了炉外喷水冷却、灌浆造衬、改进原来的冷却方式等措施,还针对炉底温度的上升情况进行了炉底灌浆,这些都取得了延长炉役寿命的良好效果。高炉炉体各部位破损状况及处理情况见表2。同时,制定了严格周密的管理措施,定期加药剂改善水质,沙洗冷却壁和倒换过滤器,防止管道结垢;要求配管工加强炉体和冷却设备的检查,每班2人8h不断巡视,发现异常情况,及时汇报工长立即处理,避免冷却设备向炉内漏水。
表2 安钢6号高炉各部位破损状况及处理措施
部位 |
炉体或冷却设备状态 |
采取措施 |
炉喉 |
炉喉钢砖底部上翘,钢壳变形严重、温度高 |
炉喉钢壳和钢砖之间灌浆造衬;钢壳外部立焊25mm劲板24块,外部喷水冷却 |
炉身 |
7层一3、7层一6、两扁水箱漏水;8层一2镶砖冷却壁漏水;8层3镶砖冷却壁冷却水管根部跑煤气 |
堵死漏水冷却壁,外部喷水冷却;跑煤气处灌浆造衬、休风补焊 |
炉腰 |
6层一5镶砖冷却壁处钢壳开裂 |
休风挖开炉皮填耐火材料,补焊并加筋板 |
炉腹 |
5层6镶砖冷却壁冷却水管根部跑煤气 |
灌浆造衬、休风补焊 |
炉缸 |
1层一8、1层一9、1层一l0、1层一11、1层一14 4块光面冷却壁水温差偏高 |
由双联改为单联,灌浆造衬,外部喷水冷却 |
炉底 |
局部炉皮温度偏高 |
外部喷水冷却 |
2 高炉操作及管理
2.1 使用计算机进行全方位监控
6号高炉采用了计算机自动检测与控制,包括高炉本体、热风炉、上料装料、煤气干法布袋除尘、高炉循环水。热风炉实行微机自动换炉、燃烧自动控制。高炉值班室实现网络通讯,做到集中控制,并可完成各种数据的采集,特别是可对炉体温度变化、原料配料称量、上料、放料全方位监控,为高炉工长操作提供了良好的依据。
2.2 合理热制度下低硅铁冶炼,使渣铁物理热、流动性均良好
随着原燃料条件的改善,全风温及富氧的使用,在高炉操作上逐步降低了生铁w(Si),w(Si)由0.70%降至0.55%左右,w(S)控制在约0.035%。安钢炉渣中w(Al2O3)在13%以上,有时达15%以上,要求渣碱度按中上限控制,严禁高碱度操作,避免炉缸堆积,同时还必须保证渣铁物理热、流动性良好。6号高炉在炉役后期低硅冶炼的主要参数控制范围见表3。
表3 安钢6号高炉炉役后期低硅冶炼的主要参数控制范围
主要参数 |
数值范围 |
正装比例/% |
>70 |
风温/℃ |
≥1000 |
顶压/kPa |
75±5 |
w(Si)/% |
0.40-0.60 |
碱度 |
1.15±0.03 |
风压/kPa |
195±5 |
铁水温度/℃ |
约1480 |
顶温/℃ |
≤200 |
水冷炉底冷却水温度/℃ |
≤1.2 |
2.3 及时调剂,确保高炉长期稳定顺行
上部调剂以加大正装比例、加大矿批为主。从开炉到现在,正装比例都较大,矿批由11t逐步扩大到13t左右,原燃料条件好时,采用大矿批正分装,矿批最高达21.3t,达到提高煤气利用率、抑制边缘气流保护炉衬的作用;中部调剂则以炉身下部、炉腰、炉腹水温差为对象,控制合适的热流强度,防止炉墙结厚;下部调剂以使用大风量、高风温、大煤比、合适顶压、高富氧等手段,相对适当发展中心气流,全面活跃炉缸,有效保护炉墙,降低炉顶温度。在不同时期,针对不同的外围条件,制订了不同的切实可行的操作方针,既适应了合理强化冶炼,又满足了长寿生产的需求,使高炉一直长期稳定顺行。
2.4 科学配料,维护合理操作炉型
6号高炉先后实行烧结分仓化验、定时取样,高炉工长依据可靠数据,采用无熔剂微机配料计算入炉,炉料结构一般选择80%烧结、10%球团、10%块矿。后来试验了烧结和球团全熟料入炉。开炉后不久,取消了放上渣,通过调整风口面积和长度,保证合理的风速和鼓风动能,维护合理的操作炉型。
2.5 加强日常操作、管理
(1)以稳定炉况为中心,四班为一体,统一操作,严格执行既定操作方针,在交接班上实行“三交、三不交”制度(三交即交上级指示和碰头会决议、交上班和本班的操作、交设备的运行情况;三不交即要求下一班做的事说不清不交、原始记录不完整不交、区域卫生不整洁不交)。
(2)应用“三勤”(勤观察、勤分析、勤调整)和“三动”(早动、少动、争取主动)的操作思想,在炉况出现变化征兆初期,做到及时调剂,首先稳定热制度,尽量避免炉况出现失常。
(3)为了提高值班工长的综合素质,厂部还每年进行1~2次综合考核,按照理论、答辩、实操、日常成绩4个方面进行考试,实行竞争上岗,末位淘汰。建立激励机制,拉大奖金发放距离,调动职工的主观能动性。
2.6 其它方面
高炉长寿冶炼,必须加强炉前及设备管理,要求炉前按时出净渣铁,保证铁口深度在1500mm以上,并且改进炮泥质量,对炉前小坑及主铁沟采用新型耐火材料,杜绝出铁跑大流、小坑冻结等恶性事故发生。设备方面除了日常设备点检外,还对上料、装料及炉前液压炮进行专业点检维护,保证主体设备作业率100%,降低高炉休、慢风率。
3 设备、技术革新
6号高炉投产以来进行了多次设备、技术革新。首先对于法除尘箱体、卸灰系统改造,2001年将反吹方式由内滤该为外滤式,低压脉冲反吹小布袋技术投入使用,选择氟镁锶针刺滤料,过滤速度可达l~1.5m/min,改善了煤气过滤质量。在操作方面,在炉役后期充分发挥灵活压料、偏布料的技术作用,处理了炉料偏行。另外,突破旧理念,取消了放上渣。针对不同时期的原燃料,合理控制w(s),尽量避免萤石洗炉和使用全倒装焦炭高温烧炉,特别在炉役后期制订一系列防止炉况失常预案,建立起高炉操作预警体制,在积极推进低硅冶炼的同时,保证高炉平稳运行,有效延长了炉龄。
4 结语
(1)安钢6号高炉采用了长寿高炉设计,施工中加强监督,操作中贯彻精料方针并加强炉体维护,正确处理强化冶炼和长寿生产的关系,为高炉长寿生产奠定了良好的基础。
(2)相对适当发展中心、抑制边缘煤气流,全面活跃炉缸,维持合理的操作炉型,使高炉长期处于稳定、顺行的良好状态,是6号高炉实现长寿生产的关键。
(3)提高高炉操作者的综合素质,落实各种操作、维护、管理制度到位,果断处理异常炉况以及对设备进行技术革新也对6号高炉长寿起了重要作用。