20世纪90年代大容量、超高功率电弧炉在我国有较快的发展,安钢100t交流竖式电弧炉自1999年11月投产以来,围绕着缩短冶炼周期这一核心技术而不断提高技术和操作水平,实现了冶炼周期的持续降低,班产冶炼周期最低缩短至37 min/炉。
在对安钢100 t电弧炉的工艺及装备因素进行了讨论.并分析总结了缩短电弧炉冶炼周期的生产实践。
1 100 t电弧炉技术、工艺参数及操作工艺
安钢100 t电弧炉是引进FUCHS公司带手指形托架的超高功率交流竖式电弧炉 ( UHP FSF) ,其主要设备技术参数见表1。100 t电弧炉缩短冶炼周期采取的主要技术措施为:超高功率供电;强化冶炼、供氧.提高化学能输入;废钢预热;连续加料(第一料篮废钢加入后兑加铁水,之后加入第二料篮废钢),缩短加料时间;提高炉龄,缩短补炉时间。其主要操作工艺为:
出钢口填砂→打开手指形托架装入第一批废钢料→开启氧油烧嘴、送电、兑铁水、吹氧→电耗5~ 9 MW· h时兑铁水完毕,停电加入第二批废钢料、送电、吹氧.废钢熔清后停氧油烧嘴,测温、取样、成分、温度合适准备出钢。
表1 100t UHP FSF电弧炉设备主要技术参数
项目 |
技术参数 |
项目 |
技术参数 |
公称容易/t |
100 |
电压级数/级 |
1~12 |
最大炉容量/t |
125 |
电极直径/㎜ |
610 |
留钢量/t |
25 |
氧油烧嘴/MW |
5×3.0 |
变压器容量/MVA |
60+20% |
氧枪氧流量/m3·h-1 |
3000~5500 |
电压/V |
550~990 |
氧枪碳粉流量/㎏·min-1 |
5~50 |
2 改进冶炼工艺提高操作水平
2.1 优化铁水热装技术
铁水热装时不用开启炉盖,不影响电弧炉送电,兑铁水流速5~10 t/min。此项技术与电弧炉留钢留渣工艺相配合及早造泡沫渣,极大地提高了电弧炉生产效率,缩短了冶炼周期。
由图1可见,根据100 t电弧炉的工艺设备状况,当电弧炉兑铁水量接近33%时,电弧炉冶炼周期最短,电弧炉单炉冶炼周期接近40min 。
图1 铁水加入量对100t竖式电弧炉冶炼周期的影响
兑铁水量超过33%时,因受到电弧炉的供氧压力和流量的限制,电弧炉精炼期脱碳时间增加,冶炼周期延长。
2.2 优化供电制度和利用物理热
l00t电弧炉供电系统配备动态无功功率补偿装置(SVC,根据电弧炉留钢留渣、热装铁水等工艺情况,采用低功率起弧、高功率穿井,熔池形成后最大功率供电,钢水升温速度较快。
在操作上采取熔化期和氧化期结合方式,采用留钢留渣,加快泡沫渣的形成,提高有功功率输入;l00 t竖式电弧炉有功功率高达60~64 MW,变压器功率应用较充分(额定功率为72 MW)。
废钢经预热后温度可达到400~600℃,100 t竖式电弧炉热停工时间每炉仅3~5 min,各种热停工时间可同时作业互不影响。
2.3 强化用氧及优化利用辅助能源
单个烧嘴氧气供应速率为300~800 m3/h,轻柴油供应速率为100~300L/h,熔化初期废钢受热面积大,烧嘴效率可高达80%。
通过水冷碳氧枪操作,促进了熔池搅拌使温度、成分均匀,使电弧炉高效生产。
2.4 提高操作水平
从操作上缩短冶炼周期的措施有:
(1)合适的电弧炉装入量,100t电弧炉总装入量控制在125~128 t时,单位时间钢产量最高(图2),同时钢水收得率较高;(2)均衡配料、合理布料,减少电弧炉热停工和热损失;(3)应用圆心底出钢技术;( 4)做好前期低温脱磷。
图2 100t竖式电弧炉装入量对小时产量的影响
3 应用效果
安钢100 t交流竖式电弧炉,应用电弧炉冶炼周期综合控制理论指导生产实践,使电弧炉作业率达到了92%以上,冶炼周期平均为41min,最高班产钢(8h)13炉,日产铸坯量最高达到3850 t,月钢产量达到11万t,取得了显著的经济效益。
4 结论
(1)根据100 t电弧炉的工艺设备状况,当电弧炉兑铁水量接近33%时,电弧炉冶炼周期最短,可达37 min。
(2)优化了供电曲线,提高有功功率输入,可达到60 MW,超过变压器额定功率的80% ,缩短废钢熔化时间。
(3)安钢100 t交流竖式电弧炉采用电弧炉冶炼周期综合控制理论,取得了良好效果,电弧炉冶炼周期平均达到41min,一年电弧炉每吨炉容量产钢超过1万t,经济效益显著。