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车轮钢钢包精炼过程中氮含量变化规律
发表时间:[2007-10-31]  作者:  编辑录入:admin  点击数:5342

摘要:由于气体氮对车轮韧性有明显的影响,因而掌握钢中氮含量变化规律对于改善车轮性能具有实际意义。对车轮钢精炼过程氮含量变化及影响规律进行了较全面的分析。

 

关键词:精炼;脱氮率;车轮钢

   

     车轮决定车辆行走的安全性和可靠性。铁路车轮在使用过程中承受很大的热一机械载荷,从确保行车安全的角度考虑,提高车轮的韧性是非常重要的。作为1种中、高碳铁素体一珠光体钢材料,有关系式:

  t=fα[-46-11.5d-1/2]+(1-φα)۰[-335+5.6S-1/2]-13.3p-1/2+(3.46×106)δ+49(%Si)+762(%N)-1/2  (1)

    (1)中,t为韧脆转变温度,℃;d为铁素体晶粒尺寸,mmφα为铁素体体积分数,%;S为珠光体片间距,mmp为珠光体团尺寸,mmδ为渗碳体片厚度,mm

    由式(1)可知,N对车轮韧性有明显的影响,因而,掌握钢中N含量变化规律对于改善车轮性能具有实际意义。

    生产过程中,车轮钢中N含量的波动非常明显,为此,本文对钢包精炼过程中车轮钢N含量变化规律进行了研究。

马钢车轮钢生产工艺路线为:顶底复吹转炉冶炼一钢包吹氩处理一LF精炼一VD处理一喂线一钢水一连铸(园坯)

 

1  试验方法

11  车轮钢成分要求

    试验用钢为CL60车轮钢,其化学成分要求见表1


12取样方法

  使用贺力氏产专用钢包取样器从钢液中直接取样,取样器内部为真空状态,样品直径为Φ6mm。取样器插入钢液后保持35s即可获得致密、光洁度良好的合格试样。

13取样点

  试验过程的取样点分别在:LF结束、真空后、喂线后。所取样品直接用热萃取法进行N含量分析。

 

2试验结果

21吹氩结束时氮含量

  转炉初炼钢水在吹氩站,钢中ω(N)基本稳定在(2030)×10-6

22 LF结束时的氮含量

  LF结束时的ω(N)波动在(38110)×10-6之间,ω(N)(5080)×10-6之间的炉次占试验炉次的72%,平均为66×10-6,见图1。与氩站N含量相比,LF过程增N不稳定。

 


23真空处理过程中的N含量变化

  尽管LF结束时钢中N含量波动较大,但真空处理过程中N含量变化却具有明显的规律,表现为:

  (1)真空脱N量随LF终点N含量的增大而增大。真空处理过程脱N量与LF结束时的钢中N含量之间呈较明显的线性关系,真空前原始N含量越高,真空脱N量越大,见图2。由图2可以看出,要将钢中N含量控制在较低水平,LF过程的控制是非常关键的。

 


 (2)真空前、后的N含量之间存在明显的线性关系,见图3。对于钢水中的N而言,当进真空工位前的N含量较高,出真空时钢水中的N将很难达到很低的水平。因此,要想获得低N的钢水,应尽可能减少LF工序的增N,在无氩封保护浇注的条件下尤其重要,测试数据表明,若真空前ω(N)>70×10-6,则结晶器中钢水ω(N)<70×10-6的可能性不大。

   


    (3)真空脱氮率是有限的,根据40炉次测试结果表明,真空脱氮率最大为52 %,最小为17%,平均35%左右,主要集中在30%~49%之间,其中脱氮率在30%39%之间的占5937%,脱氮率在40%~49%之间的占2187%,见图4。因此,严格控制LF过程增N至关重要。

  


24  喂线过程中N含量变化

    试验炉次中喂线过程钢水增氮最大值为147×10-6。试验结果表明,精炼过程钢中氮质量分数有一定的变化规律。根据40炉测试结果统计得出VD前、VD后、喂线后氮质量分数的测试平均值分别为:669×10-6447×10-6474×10-6。真空脱氮(质量分数)平均为245×10-6,平均脱氮率为354%。

 

3   N含量影响因素的分析

31  LF处理

LF过程钢水会吸人大量的氮气。对2004年全年车轮钢生产炉次的LF处理时间统计看,LF处理时间波动范围在41180min,对本次试验的炉次的LF处理时间进行统计,其时间波动也在41181 min之间。LF精炼时间不稳定,受制于连续浇注,有些炉次由于等候时间过长,其加热次数也相应较多,这就难免会造成钢中气体量的增加。这当中影响因素是多方面的,有取样、测温、等待试样结果、换电极及受浇注连续性生产组织等诸多因素的制约。在LF工位,钢液增氮较为明显。

32  VD过程

    本次试验中相对于LF工序,在VD工序的处理时间是基本稳定的,当真空度达到一定要求后,真空保持时间平均为14 min。在VD工位,真空度往往不能达到预期要求,这样就会造成真空脱气不够充分,渣层厚以及包口挂渣都有可能影响真空脱气的效果。

    真空过程温降具有较强的规律性,真空温降随真空前温度的升高而增大。真空脱N率则与真空温降有较明显的相关性,随着真空过程温降的增加,真空脱氮率呈降低趋势,见图5。真空前较高的钢水温度势必使真空过程温降增加,因此对脱N效果是不利的。

 


4结论与建议   

    (1)严格工艺操作,缩短LF工位耽搁时间和减少加热次数。

    (2)虽然真空前原始N含量越高,真空脱N量越大,但是脱氮率是有限的。因此,要获得较低含氮钢水,控制LF过程的增氮至关重要。

    (3)真空前温度越高,真空过程中单位时间脱氮量越低。同时由于真空前较高的温度使真空过程的温降较大,而较大的温降对脱氮不利,因此在保证钢水连续浇注所必需的温度情况下,控制真空前钢水温度显得尤为重要。   

    (4)严格控制真空后钢水净化搅拌的时间、氩气压力及流量。

   

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