1 前言
第三炼钢厂一期新建120t转炉—LF/VD炉外精炼—连铸工程是济钢加快产品结构调整,提高产品质量,增强核心竞争力,建设国内一流的板材精品基地,实现跨越式发展而建设的。济钢LF/VD炉外精炼是公称容量为120tLF(LadleFurnace)和120tVD(VacnumDegassing)组成的一套精炼设施,由意大利DANIELI公司作为技术总负责,设备采用国内和国外分交提供。炉外精炼是提高钢液纯净度、改善成品内在性能最重要的手段之一,是开发纯净钢和超纯净钢,生产双高产品的必须设施,努力提高钢液精炼比是冶金工业又一个重要的经济技术指标。
2 工艺流程
LF/VD炉外精炼是炼钢工艺路线的重要中间环节,是现代化短流程生产线的主要工序,对协调转炉炼钢和连铸机操作有举足轻重的作用。120t转炉出钢后,钢水经天车吊至LF精炼处理,部分钢种需经VD真空脱气。LF/VD处理后的钢水由天车吊至大包回转台,再由连铸机浇注成板坯。当转炉或连铸机发生临时故障时,可将钢水返回至LF中进行保温加热操作,待排除故障后,即可恢复连续生产。其工艺流程图(图略)。
3 LF/VD主要技术及设备参数
3.1 LF主要技术及设备参数
LF变压器功率(连续负载):26MVA
最大升温速度:5℃/min
电极直径:450mm
最大、最小钢水处理量:135t、100t
钢包自由空间:同VD900mm
水冷炉盖提升行程:400mm
事故氩枪行程:5700mm
3.2 VD主要技术及设备参数
真空泵抽真空能力:370t/h(在0.5Torr时)
抽真空时间:(由latm至0.5Torr)≤5min
工作真空度:0.5Torr
蒸汽温度:≥204℃
蒸汽压力:(入真空泵嘴处最小)1.2MPa
蒸汽消耗:(最大)12.1t/h
精炼周期:同LF35-40min
4 LF/VD主要处理功能及其工艺特点
4.1 LF/VD的主要处理功能
4.1.1 LF的主要处理功能
(1)钢水的脱氧、脱硫,提高合金收得率,进行精确的成分调整;(2)提高钢水温度,适当降低转炉出钢温度,提高转炉生产率及炉龄,补充VD处理及运转过程中带来的温降,均匀和精确控制钢水温度;(3)吸附钢中夹杂物及夹杂物变性处理,提高钢水纯净度;协调转炉连铸生产节奏。
4.1.2 VD的主要处理功能
(1)真空脱气,确保[H]<2PPm,[O]<25PPn,部分去除钢中的氮;(2)进行精确的成分调整;吸附钢中夹杂物及夹杂物变性处理,提高钢水纯净度。
4.2 LF/VD的主要工艺特点
设计双吊包工位的LF和双罐双工位的VD,可利用交叉作业提高效率,充分发挥LF/VD的精炼能力,最大程度地满足连铸机生产节奏。每台LF设两个吊包位和一个精炼位,每个吊包位设一台钢包车。当一台钢包车在精炼位处理一炉钢水的同时,可以在另一台钢包车上完成接吹氩管并吹氩、坐包、测温取样等操作。当精炼位的钢水处理完以后,这炉钢水可以立即开到精炼位处理,这样部分作业时间可以交叉重叠。同理,一台VD设两台真空罐,共用一套真空泵组。真空泵组由一套主泵和一套辅泵组成。主辅泵可同时工作,即当主泵为第一个真空罐抽真空或保持真空(较高真空度)时,辅泵可以对第二个真空罐进行预抽真空(较低真空度),在第一个真空罐内的钢水处理完后,把主泵切换到第二个真空罐抽真空或保持真空。这样部分作业时间同样可以交叉重叠。
5 LF/VD生产实践
LF/VD炉外精炼投产后,LF连续处理了8炉,并且具备了批量生产的能力,相继生产出JG590、510L、JB800、X60等高技术含量、高附加值的钢种。三炼钢厂这套精炼设备经过近一年的生产实践,其工艺控制水平达到较高的层次,主要表现在以下几个方面:
5.1 LF造白渣
造高碱度还原渣特别是造白渣对钢水脱氧、脱硫、去除夹杂物起关键作用,其关系见图2(略)。由于转炉出钢采用了先进的挡渣棒技术,挡渣效果良好,钢包内氧化渣较少。经过LF处理25min左右,期间加入石灰11Kg/t、荧石2.8Kg/t、铝粒0.45Kg/t,全过程吹氩搅拌,钢水温度保持1600℃左右。生产实践证明:终渣即为白渣,其成分见表1。
表1 终渣成分%
CaO |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe+MnO |
MgO |
55-65 |
10-15 |
20-25 |
<1.0 |
<10 |
5.2 LF脱氧良好、脱硫率高
造白渣的过程中分批分期加入脱氧剂铝粒,渣中的FeO不断降低,使钢水中的氧逐渐减少,同时钢包内获得还原性气氛。终渣成分为白渣,成分见表1,则钢水中的氧[O]<15PPm,脱硫率可达到75-95%,硫最低脱到0.001%,脱氧的同时也在脱硫,其关系见图2、图3(略)。化学反应方程式如下:
2Al+3(FeO)=3[Fe〕+(A12O3)
+ (CaO)+[FeS)二(CaS)+(PeO)
2Al+(CaO)+[FeS]→3[Fe]+(CaS)+(A12O3)
5.3 VD真空脱氢
经过LF脱氧脱硫处理过的钢水温度必须加热到1670℃以上,因为VD真空脱气处理是一个温度不断降低的过程。钢包坐人真空罐内、盖上真空盖,通过五级九个真空泵分5个步骤依次抽真空,抽真空时间5-8min,达到工作真空度0.5torr(1torr= 133Pa)开始保压15~25min,初始[H]<7PPm按下限控制;[H]≥7PPm可延长保真空时间,以利于脱气,初始[H]含量与保真空时间的关系见图4(略),VD处理期间全过程吹Ar,氩气流量根据钢水沸腾情况调节,以不溢出钢渣为准。生产实践证明:VD真空脱氢效果良好,破真空后[H]<2PPm。
5.4 经LF或LF/VD合金收得率高、微调精度高
由于LF处理时炉盖盖在钢包上,钢包处于微正压状态,钢包内整个空间为还原性气氛,而在VD则处于真空状态,同时钢水氧含量很低。因此,合金收得率高并且稳定、微调精度也高,生产实践证明:易氧化元素Ti的合金收得率高达75~85%,微调精度见表2。
表2 碳、硅、锰的微调精度%
C |
Si |
Mn |
±0.001 |
±0.002 |
±0.004 |
6 结束语
2003年,我国钢材总量达到2.41亿t,但仍进口了3700万t,其中绝大多数都是微合金化钢材。微合金化钢是高技术含量、高附加值产品,亦称高强度低合金钢,它强度高、韧性好、应用广泛用量大,而要生产微合金化钢必须经过炉外精炼处理才能实现钢水洁净化、有效控制夹杂物形态,控制偏析最优化以及微合金化和成分微调。第三炼钢厂LF/VD炉外精炼建成投产从根本上改变了济钢无精炼设备,只能炼普碳钢的局面,经过一年多的生产实践、工艺控制能力达到了较高的水平,成功地生产出铌钒复合微合金化JG590高强钢以及X60管线钢。为济钢实现产品结构调整、增强企业核心竞争力,追赶国际先进水平,迈出了坚实的一步。