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提高冷轧退火板产品合格率的研究
发表时间:[2011-04-25]  作者:  编辑录入:冶金之家  点击数:589

内容简介

某冷轧板厂的原料全部来自于其公司CSP薄板坯连铸连轧厂生产的冷轧基板,与传统热轧原料相比,其强度平均高30MPa以上。以CQ级产品为例,一般屈服强度比常规热轧高30~50MPa,导致冷轧板厂投产时退火板卷的初检合格率仅为94.4%,远远低于国内同类型企业的水平。通过研究有关工艺参数对冲压性能的影响,调整了相关工艺参数,降低了材料的屈服强度,改善了冲压性能,较大幅度提高了退火板卷的初检合格率。 在严格控制热轧来料的成分和组织性能的基础上,通过研究不同的热轧卷取温度、不同的冷轧轧制压下率、不同的退火工艺制度以及不同平整伸长率对产品性能的影响,探索生产冲压性能良好的冷轧板的最佳工艺条件。用电子万能实验机测试不同工艺条件下的样品力学性能,实验按照国标要求进行。 实验结果表明: (1)通过降低冷轧基板屈服强度来降低退火平整卷屈服强度,其作用占整个工艺制度调整作用为20%~22%,即当热轧来料屈服强度下降30~45MPa时,退火平整卷的屈服强度将相应下降6~10MPa。 (2)卷取温度由680℃降至约640℃,热轧基板屈服强度与抗拉强度降低约5MPa,降至约600℃时,基板屈服强度与抗拉强度降低约10MPa。 (3)对于DQ级钢卷而言,适当增加压下率,各项性能指标均有所..

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