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分级机中空轴断裂原因的分析与修复
孔祥力
(新疆八一钢铁雅满苏矿业有限责任公司,哈密839000)
摘 要:分析了沉没式2FC—20双螺旋分级机长期使用后中空轴断裂等故障的原因,介绍了解决方法和预防措施以及所取得的效果。
关 键 词:双螺旋分级机;中空轴;下部支座;齿轮传动;断裂;振动
1 前言
新八钢雅满苏矿业公司有三台分级机,两台是2FG—24双螺旋高偃式,在一段球磨使用;一台是2FC—20双螺旋沉没式,在二段球磨使用。在长期使用过程中,特别是二段使用的沉没式分级机,陆续出现以下问题:
(1)中空轴断裂。
(2)下部支座丝杠升降装置杂音大,摆动大。
(3)分级机电动机减速箱齿轮传动振动大。
2 原因分析
2.1 中空轴断裂原因分析
(1)由操作引起的来料量过多过粗,加大了分级机负荷,甚至使电动机跳停,长期反复,易使中空轴发生疲劳扭曲断裂。
(2)进入分级机槽体的水流料浆过直过猛,直接冲刷到中空轴上,而产生冲击磨损,最终使中空轴发生大跨度弯曲折断。
(3)中空轴本身在生产制造时有一定缺陷。
2.2 丝杠升降装置杂音大,摆动大的原因分析
(1)下部支座的轴承、小轴磨损严重,易使中空轴产生一定的振动抖动。
(2)下部支座小轴断裂,升降丝杠铜螺母磨损严重而滑杠,都可使中空轴突然下坠无固定支撑,造成无规律的转动跳动,从而发生弯曲断裂。
2.3 电动机减速箱齿轮传动部分振动大原因分析
电动机减速箱联轴器不正;水平轴联轴器不正;大小伞齿轮调整咬合不正或磨损严重;传动支承铜瓦磨损严重;中空轴头部轴承、间隙片、止动片磨损,都将会产生一定的振动,这或多或少都要传递到中空轴上,进而影响到中空轴的使用寿命。
3 修复处理与预防
3.1 中空轴断裂的修复处理
先将断轴拆卸吊出,放在检修平台上(两个等高支架支撑住),按照裂痕纹进行对接。局部变形大的部位,或用气焊割除,或校平,在水平位置左右各用手拉倒链拉紧,尽量使断纹对接合缝密实。再用水平仪进行上下左右多点找平找正,用电焊点焊裂缝一圈,简单固定。然后将裂缝吹割成焊接坡口,这期间要用两套割枪、焊机,保持对应同时连续作业,边焊接边敲渣,做到焊接焊缝饱满密实,焊条宜采用506材质。裂缝焊接完毕后,再用4块相同材质、约1m长0.2m宽的条形板,进行对称补焊加固。在纵向端面,不能是齐头,应是凸出的圆弧面。或4条长短不一样长,间隔排布,补焊加固,以消解端面应力集中。焊接修复工作完毕后,制作简易保温棚房,进行24h保温处理。
3.2 下部支座丝杆升降装置的修复及改进
下部支座轴承、小轴、升降丝杠铜螺母,要定期检查,发现磨损严重要及时予以更换修复。在使用过程中,由于下部支座轴承部分密封不易控制,经常渗水漏浆,使轴承干磨,进而磨断小轴,影响中空轴使用寿命。为解决此难点,对下部支座进行了改进(见图1),拆除中间的压盖、顶盖、填料箱和两套3626型滚动轴承,只保留中间轴、法兰盘、轴承座、端盖,轴承座里的滚动轴承改用相同尺寸的整体硬杂木套(先用浓盐水泡,再用废机油浸泡),或用相同尺寸的运输皮带缠绕填充压实,前后用压盖固定。经改进后,原先只能使用约三个月的下部支座,现在可以使用半年以上,到期检查只需更换木套、皮带或小轴即可,大大减少了修理时间和工作强度,节约了材料费用,提高了设备运转率。

3.3 减速箱传动齿轮的修复与维护
用水平仪、百分表、塞尺将电动机减速箱联轴器、传动齿轮轴联轴器及大小伞齿轮的啮合间隙,进行轴向和径向的调平找正,使误差在允许的范围之内。传动支撑轴瓦、中空轴头部轴承、调整间隙片、止动档片磨损严重时要及时修复或更换。
3.4 预防措施
(1)制度规范、操作精心,来料不能过急、过猛或粗颗粒过大;螺旋板压不准在矿浆沉积层内强行启动;分级机长时间不用时,应将中空轴中用倒链进行垂直方向的提拉,以免造成中空轴下挠弯曲使大小叶片受力不均,提前发生疲劳断裂。
(2)在分级机槽体左右两个进料溜槽前端,加装缓冲挡板或分流槽,不使水流来料直接冲刷中空轴,造成磨损断裂。
(3)按时对有关转动部位进行点检、巡检,定期对分级机中空轴、伞齿轮、磨机轴等主要部件进行探伤类精密检测,及时制定相关检修计划,将设备故障隐患消除在萌芽状态。
4 效果
经过修复处理的中空轴在使用一年后,未发生断裂,大大降低了成本,满足了运行使用要求。