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高炉钒钛矿冶炼炉缸冻结的处理
发表时间:[2009-10-17]  作者:向 健  编辑录入:admin  点击数:11003

内容简介

高炉钒钛矿冶炼炉缸冻结的处理向健(四川省川威集团炼铁厂)摘要本文介绍(420m3)高炉冶炼钒钛矿炉缸冻结处理的过程及其办法,并提出预防措施。关键词钒钛矿冶炼炉缸冻结处理1引言高炉冶炼钒钛矿主要困难是炉渣变稠和炉渣难熔。原因有两条:一是难熔,其熔点比普通矿高出50℃~100℃,达不到熔点温度,会失去流动性;二是变稠,炉渣中TiO2被还原成TiC和TiN,其熔点分别是3140℃和2950℃,在渣中以固相存在,弥散开来,使炉渣变稠,失去流动性。解决两个问题是相互矛盾的,提高炉温解决难熔,却促进TiO2还原,因而加剧变稠;降低炉温控制Ti02的还原解决变稠,却使炉渣难熔。钒钛矿冶炼过程中,对特殊炉况处理,同样要解决好这两个矛盾。本文介绍川威集团炼铁厂1号高炉2008年9月炉缸冻结处理过程。1号高炉于2001年10月20日扩建竣工投产,有效炉容420m3,14个风口,采用串罐无料钟炉顶设备。2008年9月18口,1号高炉发生炉缸冻结,处理事故历时9天,加焦125t,损失铁产量12000t。本文对事故原因、事故处理、存在问题及防范措施总结如下。2事故原因2008年9月18日8:20,高炉因计划检修休风。休风前高炉炉况正常,焦炭负荷4.12t/t,综合负荷3.30t/t。高炉炉料结构为:烧结矿9t,钒钛..

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