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提升蓄热式加热炉能力的综合措施
发表时间:[2008-12-22]  作者:吕智勇,周长秀,谈群峰  编辑录入:admin  点击数:2265

内容简介

摘要:针对莱芜钢铁股份有限公司型钢厂因进行产品结构调整,而使原料规格扩大,原加热炉不能满足要求的问题,改进了加热炉结构和冷却系统,优化了控制系统,使新加热炉的产能提高32%,煤气消耗降低28%,且气化烧损降至1%以下。关键词:蓄热式加热炉;系统优化;结构优化;节能降耗中图分类号:TG307文献标识码:B文章编号:10039996(2008)05—0068一04莱芜钢铁股份有限公司型钢厂小型半连续式生产线共有7架轧机,主要产品有H型钢、工字钢及门架槽钢,原料规格为150mm×150mm、165mm×260mm、165mm×225mm。2003年型钢厂小型生产线选用了连续推钢蓄热式加热炉,使用初期效果较好。但由于产品结构调整,原料规格扩大,钢坯在炉内的加热时间明显不足,待温时间增加,平均每天待温7h左右。为减少待温时间,提高了加热炉各段的加热温度,由此又造成氧化烧损严重,加剧了炉顶炉墙损坏,烧嘴经常出现断裂,刚玉砖磨损较快,蓄热体及炉箅子粉化结渣堵塞烧嘴等,迫使3个月左右必须停炉检修;并且,因钢温不均造成轧辊冲击力增大,经常出现非正常断辊,轧机轴承损坏频繁。为此,2004年10月对该加热炉实施了改造。新建加热炉投入使用后,优化了加热工艺,使待温时间大幅减少,煤气消耗..

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