1 前言
宣钢共有4m2、8m2、10m2球团竖炉各2座,供应的高炉为4×300m3高炉、1×450m3高炉、1350m3和1×1800m3高炉。近年来,通过技术改造和技术操作进步,球团矿的质量不断提高。2005年球团的各项技术经济指标见表1。

2 降低膨润土消耗
如果膨润土大于15kg/t球团时候,则在结算时候按照每升高lkg/tFe扣罚10元/吨处理,防止膨润土供应商舞弊。
影响球团膨润土配比的主要因素有直接因素:原料条件,如精粉的水份、磨细度等,人员操作,如计量配量准确度的把握等,环境因素,如下雨等。间接因素有:工艺控制、设备等。
宣钢精粉的水份偏高、粒度粗,与水份≤8%,负200目粒度≥85%的生产要求有一定的距离。精粉粒度粗,则比表面积小,接触面积小,毛细作用及分子结合力减弱,成球性差,生球强度低;水份偏高,则生球原始含水量高,增加了干燥过程中的温度梯度以及蒸发强度和体积收缩率,易使生球发生爆裂、粉化。2005年以来,通过采取一系列技术改进措施后,球团矿质量得到提高。
3 技术改造与改进
3.1增设润磨系统
过去在没有润磨系统时候,进厂球团用酸性精粉的磨细度在50%以下,成球性差,被迫提高膨润土配比来保证球团生球粒度,从而使得球团品位降低。2001年11月新增设的润磨机投产后,将球团用酸性精粉的磨细度提高到了65%以上,膨润土配比降低15kg/t球团以下,球团品位提高0.5%。后来新建的3#10m2竖炉也同步建了润磨系统,4#10m2竖炉没有润磨系统,现在正在建设,今年下半年投用。
3.2调整造球盘倾角、转速
调整前的造球盘倾角为450,调后为470。增加倾角的目的是提高了生球的滚动速度,使生球受到的撞击力、局部压力增大,促进生球更加密实,降低生球孔隙率、提高生球的强度。转速增加是与倾角增加相适应的,倾角增加后,为使混合料达到一定的高度,转速必然要增加,原来的造球盘转速慢,加了变速轮后,转速由9r/min增加到11r/min(原来50HZ时候,8r/min,现在30~40HZ时候就能实现8r/min)。
原来的旋转刮板低,容易磨损,而且,边刮刀与中心刮刀间距过宽,有一圈料刮不住,都进行了改进,效果良好。
3.3加设篦杂物篦子
在进造球盘入料口处,加设篦杂物篦子,一是篦除杂物,二是防止大球产生,改善造球。
3.4制作了布料车“刮料器”
用铁板和废旧皮带制作了布料车“刮料器”,也叫活动刮板机,杜绝以往每班按班停机清料对球团产、质量的影响,保证了竖炉连续生产。以往每个班停机进人清料一次,工人的的劳动强度大,又不安全,又影响产质量的提高。
4 工艺控制参数改进
4.1调整球团粒度控制范围
生球由原来的8~16mm控制改为8~14mm控制,如此以来,粒度“小而匀、匀而圆”,生球抗压强度由原来的15N/个,增加到20N/个,生球落下强度必保≥5次/个,生球流量控制在±20t/h。
4.2控制好炉内参数
一是尽量多用冷却风,保证冷却均匀,熟球强度好;二是燃烧温度严格按照1050℃±5℃控制,保证热制度稳定、保证干球入炉,防止热制度不稳定所带来的球团裂纹增多、强度降低的现象发生。
4.3 工艺改进
针对4#10m2竖炉没有润磨系统的情况,一是加紧建设润磨系统,二是工艺操作上做了一些改进,将大球外拉、配加成球性能好的球团电除尘灰或者红矿粉等等。
5 对进厂精粉严格把关
近年来,宣钢通过质检人员轮岗、多方联合检查、抽查等多种办法,不断提高进厂精粉的质量。近年来的精粉质量见表2。

6 结语
宣钢近年来通过技术改造和技术进步,球团矿质量提高,满足了高炉生产需要。