摘要 介绍了矿建公司将烧结环冷机改造后移植到氧化球团生产线上的情
关键词 烧结环冷机 改造 氧化球团生产线
1 概 述
莱钢集团矿山建设有限公司于2002年5月开始筹建一条25万t链篦机一回转窑氧化球团生产线。于2002年11月20日一次点火试车成工,并成功地将烧结环冷机应用于氧化球团生产线。
2 方案的提出
考虑到公司当时的投资状况,要想上一台40 m2的环冷机与链篦机一回转窑氧化球团工艺相配套,需要设备投资360万元,加上砌筑耐火材料及安装费用,共需投资约440万元。莱芜九羊钢铁公司是生产烧结环冷机的专业厂家,经多次谈判,包括制作及安装在内的全部费用对方要价52万元。能不能将这种环式冷却应用到球团生产线上来呢?一旦成功,不仅能给公司节约388万元的投资费用,而且还可以为同类型设备的移植提供有益的经验。
3 对烧结环冷机的改造
由于烧结环冷机主要是为冷却烧结矿而设计的,它由28个小车组成,冷却面积40 m2,中径12.5 m,卸料方式为前倾式。一般烧结块的温度较低(约700 ℃左右),因此冷却小车的材质一般为Q235结构钢。烧结块的不规则外形决定了它的通风性能好。所以,配套风机多采用低风压大风量鼓风机。
而氧化球团生产线用的环冷机,一般分为高温段、中温段和低温段,它的作用是冷却但同时还要作为热源向回转窑提供二次风。一般教科书上认为氧化球团在环冷机上要完成5%~10%左右的氧化,并放出大量的热量,因此环冷小车必须用耐热钢制作。由于球团矿外形规则,较为密实,要在短时间内冷却下来,必须有足够的风量和风压。
通过对两种环冷机的特点进行比较,我们与生产厂家联合攻关,从五个方面实施了改造。
1)台车的材质选用耐热钢和Q235结构钢,并在小车两侧板上砌筑耐火材料。氧化球团在环冷机上继续被氧化并释放大量的热,温度可达l 000~1100 ℃。为解决耐热问题,我们将小车底板网筛材质更换为1Crl8N9Ti耐热钢,在小车的两则板焊接锚固钉,并砌筑50 mm的棕刚玉浇注料。
2)改变风道结构,加强风的方向性。烧结环冷机风道原设计是砖混材料砌筑的环行沟槽,上面的宽度与小车的外型尺寸相等,这样一来,绝大部分风量通过短路跑掉了,只有少量的风穿过料层起到冷却作用。我们认为这种结构极不合理,所以,将风道改为钢板焊接成的箱式环行风道,并使风道上面的宽度与小车底部的宽度相等,减少风流短路,强迫风流从小车底部进人(见图1)。
3)加大风机风量与风压。烧结环冷机原配套风机风量为56 000~70 000 m3/h,风压为1 100一950 Pa。根据一般经验,每吨球团按2 000 m3风量配风,我们将风机风量增加到120 000 m3/h。同时由于球团比较密实,因此将风机风压由原来的1100 Pa增加到2 100 Pa,以保证风流穿过料层。
4)对环冷机的罩体作喷浆处理。由于环冷机罩体内的环境温度较高,氧化气氛较强,因此我们在所有罩体的内表面焊接了锚固钉,并喷涂了耐火材料作保护层。
5)在罩体上采用了双层结构,并较为合理地将环冷机划分为高温段、中温段、低温段。此外,还增加了平料器,使铺设在小车上的球团矿层更为平整,减少了风流短路。
4 改造效果
改造后的环冷机通过一年来的运行,运转平稳,设备运转率达到95%以上,效果良好,达到了预期的目的,并为公司节约了380万元的投资费用。
5 结 语
将烧结环式冷却机改造后移植到氧化球团生产线上,这在全国尚属首次。随着科技进步,我们将进一步对其进行改造,让它发挥出良好的作用。