摘要 本文根据承钢链篦机-回转窑系统历年来的生产情况,就生产作业对成品率的影响进行了分析,并根据实践经验和现有的生产设备条件提出了提高成品率的途径。
关键词 链篦机-回转窑 球团生产 成品率
1 概 况
承钢烧结厂链篦机一回转窑建于1982年,原设计为生产钠化球团矿,后根据生产需要,转为生产氧化球团矿。1996年产量达到38.82万t,质量指标基本能满足炼铁高炉的要求。随着生产规模的发展和市场经济对企业生产的要求,降低成本、提高效益尤其显得重要。而提高球团矿品率对降低生产成本有显著影响。
2 工艺流程及原燃料简价
2.1工艺流程(见图1)
2.2球团生产所用原燃料
1)铁精粉为自产的钒钛磁铁矿精粉,其粒度为小于200目的占60%一70%,水分在8.0%~10.0%之间。
2)所用膨润土品种较为复杂,胶质价在40%~60%之间,粒度为小于200目的占95%左右。
3)所用煤粉是由山西轩岗煤经球磨机细磨制成,其粒度为小于200目在80%以上。
2.3影响成品率的因素
从近几年的生产实践来看,影响成品率的主要有以下原因:原燃料条件、工艺操作及工艺管理、设备运行与维护等。本文主要讨论工艺操作及管理和原、燃料管理对成品率的影响。
3 提高成品率的措施
1)原、燃料的供应
从理论及生产实践来看,铁精粉中44μm粒级在60%。95%范围内越细越好,水分在8%左右,膨润土的胶质价在60%以上,这样造出的生球落下次数、抗压强度均能满足生产要求。同时在干燥、预热时不易爆裂。
2)严格工艺操作
球团生产中,对成品率有影响的主要工序有配料、造球、生球筛分、干燥预热、氧化焙烧、排灰等,必须严格这些工序的操作。
(1)配料要稳定,并根据原料条件及时调整配比。由于承钢使用的为黑山矿和双选矿厂两种精矿,同时所用膨润土也是多家供应,原料条件不稳定,故要求配料工根据原料条件的变化及时调整膨润土配加量。一般情况下,精矿的粒度、水分,膨润土的胶质价与膨润土的配加量有如2所示的关系。具体配比数据根据实践经验掌握。
(2)造球操作也直接影响着生球质量,生产中要求生球的粒度为8~18 mm,抗压强度大于17.64N/个,落下次数≥8次。只有达到上述要求,才能保证生球在进入链篦机之前及在链篦机中不破裂,使篦床上具有良好的透气性及干燥效果,以致预热时生球不爆裂。这也就要求在实际操作中,应根据造球盘中生球的情况及时调整下料量和加水量。一般来说,生球的粒度和加水量成正比,下料量和强度成反比。另外,为控制生球粒度的均匀性,加强筛分也很重要。
(3)窑头看火是球团生产中较为关键的岗位。它包括对链篦机料量、料层,各部干燥室、预热室,机头温度的控制,回转窑的控制以及冷却窑排放料控制。其正常的工艺要求是:链篦机料层厚度120~140 mm,预热室温度≥700 ℃,机头温度≥800℃,回转窑转速为1.5 r/min左右,冷却窑保持窑口1 m下见料面。这些参数主要靠操作来实现。根据窑况,确定合适的上料量及喷煤量;通过调节链篦机各风箱闸阀开度来调整各风箱抽风量,使气流在链篦机各段合理分布,保证料层具有良好的透气性和干燥、预热效果,减少因预热不均而造成的生球爆裂,同时使之具有足够的强度而入窑后不破碎,减少返矿量。操作中,还要根据各部温度的变化调节喷煤量,使窑内具有足够的温度完成生球的干燥、预热、氧化、固结,达到所要求的强度。要达到上述要求,除严格工艺操作制度外,还必须有足够的工艺操作经验。据此,我们随机抽取承钢回转窑操作数据若干,找出了预热温度和成品率之间的关系:
η=0.1938x一59.55
式中:x一预热温度(℃)
η—成品率(%)
(4)排灰制度应保证链篦机各风箱风流畅通无阻,及时排出除尘器内的存灰。岗位操作工必须保证刚性卸灰机正常自动操作及音叉料位计的灵敏,从而保证干燥、预热效果。
3)严密的工艺组织和协调
球团矿生产是流水线作业,无论哪道工序出现问题都会影响下道工序乃至整个生产过程,引起生产波动,从而影响成品率指标。所以,工艺组织和协调的好坏对稳定生产,提高成品率有直接影响。引起生产波动的因素主要有原燃料变化、操作参数的改变、设备故障等。这就要求生产组织者及时掌握情况,根据变化组织协调好各道工序的操作,以保证生产的稳定、顺行。例如,铁精粉粒度变粗,会导致生球强度差,预热时爆裂,进窑后易碎,返矿量增多,成品率下降。当发现此问题时,应适当增加膨润土配比,造球时少下料,延长成球时间,以达到提高生球强度的目的,从而提高成品率。
4)加强工艺管理.
工艺管理主要是对生产过程中工艺的监督和考核,以取得较好的生产经营效果。承钢链篦机-回转窑生产系统随着产量的不断提高,设备老化,成品率的问题越来越受到重视。近年来加大了对球团生产指标特别是成品率的工艺管理力度,并为此于1994年7月组织了成品率攻关,由技术科、生产科和球团工段具体组织实施。整个攻关过程的主要工作是加强生产中的工艺组织和工艺管理,特别是加强工艺操作,工艺纪律的管理。加强了对配料、造球、温度、上料量等的监控,提高了生产的稳定性。此次攻关取得了显著的效果,成品率由攻关前的79%提高到82%,并通过总结经验,加强管理使成品率指标保持稳中有升(见图3)。
4 结 语
原料铁精粉质量、膨润土质量、操作制度和工艺纪律等都对球团矿成品率的提高有影响。而就承钢现状来看,除进一步提高铁精粉中40μm粒级含量,降低水分,优化膨润土货源外,从生产上来说,稳定操作,严格管理,加强工艺组织和协调,对提高成品率仍有较大的潜力。