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邯钢链算机--回转窑降低球团矿FeO的实践
发表时间:[2007-09-13]  作者:邯郸钢铁集团股份有限责任公司炼铁部李洪春王登峰曾才兵  编辑录入:admin  点击数:3948

1  前言

    邯钢200ta链箅机一回转窑酸性氧化球团生产线于200510月投产,本着为高炉提供优质球团矿的宗旨,在克服生产经验不足的基础上,我们不断摸索总结经验,提高了该线各项生产水平。特别是在降低球团矿FeO含量、提高FeO合格率(内部规定FeO15)方面总结出了一套适合自己的生产经验。从表l可以看出,刚投产的前4个月里球团矿FeO含量、合格率与国内同类生产线比有一定差距,并且在200634月份:FeO指标又有恶化的现象,经过生产调整优化,在56月有了明显改善,接近较好水平。

2降低FeO的实践

21抓好混合料的质量

  原料条件不好,影响造球及生球质量,从而影响了链箅机料层透气性,生球不能很好地与空气接触,氧化效果差,造成球团矿FeO含量高。由于邯钢没有自己的矿山,球团生产所用精矿粉全部采用外购,来源广泛,主要原料理化特性如表2所示。从原料来看,精矿的水分、粒度波动大,这二者恰恰是球团生产是否稳产高产的先决条件。混合料水分高于造球要求,尽管初始成球较快,但易造成母球互相粘结变形,导致生球球径偏大,粒度分布不均;混合料粒度粗,造球困难,并且生球的质量差,都直接影响后序工艺操作和控制。

  结合自身特点,我们加强原料水分和粒度榆测和信息反馈,根据水分情况,及时强化干燥系统操作,把水分控制在合适范围,并根据粒度变化,适当调整膨润土的配比,减少生产波动,提高球团矿FeO合格率。从表2可以看出,精粉的粒度一200目仅有50%~70%,远没有达到造球的要求。为改善造球效果,提高混合料比表面积,我们着力解决影响高压辊压机作业的所有因素,如辊压前增设辊筛,清除精粉中的所有杂物,聘请专家、厂家解决辊压机故障,使辊压机作业率由80%提高到95%以上。

22提高生球质量

    投产初期,由于我们对球团工艺不太了解,操作技能不是非常成熟,处于摸索阶段,球团矿Fe0时常出现波动。通过一段时间分析发现,生球的质量不高是造成其波动的一个重要因素。生球的质量不高表现在粒度不均,布料产生偏析,大球问的间隙大,小球填充到大球的缝隙中,造成料层综合透气性差,生球在链箅机上不能均匀干燥、预热,干球Fe0高;进入回转窑中,大球始终在料面上部,小球大多被埋在下面,小球不能充分氧化焙烧;生球直径太大,氧气难以进入球团内部,往往氧化不完全;同时生球直径大,易在干燥、预热、焙烧阶段发生严重爆裂,影响焙烧氧化效果,造成成品球Fe0含量高。为了提高生球质量,我们先后逐个对造球盘的参数进行了优化、匹配;更换了小辊筛部分辊,调整了辊间距;降低了大辊筛的倾角20,改善筛分效果,保证生球进入链算机前,916 mm粒级达到85%以上,含粉率小于3%;严格控制生球水分,使水分稳定在85%~90%之问的占90%以上,为后续焙烧创造了良好的条件。

23严格操作,均衡生产

    生产经验证明,严格操作,均衡生产,是链算机一回转窑球团工艺生产必须要求的,它关系着耐热设备、耐火材料使用寿命及球团矿的产质量,特别是对生产稳定顺行有着重要的意义。考虑到链箅机布料采用摆动皮带+辊筛,造球盘出料不稳定,又无缓冲设施,造成箅床上料面可能不均匀及预热、干燥也不均匀等因素,我们严格造球生产操作,在提高生球质量的同时,抓好生球产量的稳定。严格控制生球量波动范围不超过±30 th,同时根据生产任务,合理规定每班生产组织开盘数、生球量,并严格生球量交接班,减少班中和交接因生球量波动对球团焙烧控制的影响。随着高炉生产节奏的加快,球团矿的需求量也相应提高。为提高各班组生产的积极性,我们将班产量纳入竞赛考核指标,但是后来发现交接班后的l2小时产量质量较低,特别是球团矿FeO含量高。经分析发现,每班在交接班后,都出现热工制度波动,调整过来需要2个多小时,严重地影响球团焙烧过程。究其原因,是各班盲目追求产量所致。为提高班产量,各班在交班前2小时,不同程度地提窑速和环速,窑中球填充率降低,环冷机料层减薄,焙烧系统遭到破坏,造成生产波动较大,形成恶性循环,接班后恢复也得需要2个小时左右,球团矿焙烧质量变差。为此,我们建立严格的生产操作、组织管理考核制度,严格生产交接班,并将操作、控制参数及球团矿质量、产量考核至交班后1个半小时,解决了困扰交接班生产波动,球团矿Fe0不稳的问题。针对生产情况,为减少设备事故停机,我们加强了设备的点检、维护,狠抓定期检修质量和备件质量,努力掌握设备的正常运转情况,实行保机制度,将设备的运转状况与岗位工、点检员、包产单位挂钩考核。

24调整优化热工制度

    球团矿焙烧过程的热工制度,特别是干燥、预热段的热工制度直接影响着成品球团矿的强度和FeO含量。根据氧化球团生产焙烧理论,球团中Fe3O4氧化是从200℃开始,l000℃左右结束。链箅机用于生球干燥、预热和Fe3O4;的氧化,生球在其上处于相对静止状态,来自回转窑的高温尾气及来自环冷机的冷却废气按抽风方式,通过各工艺分段上的生球料层,使得生球得到干燥、预热及发生氧化反应。预热后的球团经链算机机头溜槽进入回转窑,在回转窑中主要靠辐射热进行高温焙烧,达到所要求的理化指标。随后,高温球团进入环冷机进行逐步冷却,冷却废气大部分给入回转窑和链算机,冷却球团过程中继续完成氧化球团中Fe304Fe203的二次氧化,特别是在冷却的初始阶段,使FeO的含量降到最低。在生产中,我们不断优化热工制度(热工制度优化前后的情况见表3、表4、表5),采取低机速和厚料层,延长球团在链箅机上的停留时间,同时提高预热温度,回热风门开度严格控制在40%以上,从而使Fe3O4氧化成Fe2O3在链箅机上完成的氧化率提高。通过调整窑头烧嘴空、煤气比和环冷一段冷却风量,保证窑内的氧含量和预热二段热风氧含量,同时提高环冷二、_三段风量,除了改善球团矿冷却效果外,还为链箅机生球干燥、预热提供足够的热量和废气量,增加箅床上生球与氧的接触几率,提高球团的氧化效果。由表1可看出,在200656月取得了明显效果,球团矿FeO含量及FeO合格率达到较好水平。

3  结语

    1)通过抓好混合料质量、提高生球质量,为改善球团焙烧、降低球团矿FeO含量创造了良好的条件。

    2)针对链箅机一回转窑球团工艺生产的特点,严格操作,均衡生产,减少班中、交接班期间的生产波动,提高了球团矿FeO的合格率。

    3)调整优化球团焙烧热工制度,改善了球团矿的氧化条件,使球团矿FeO含量明显降低,合格率提高。

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