用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:技术文献 >> 钢铁知识 >> 公共阅览室 >> 综合
关于减少竖炉球团生球爆裂的探讨
发表时间:[2007-09-11]  作者:济钢球团厂闰应娇  编辑录入:admin  点击数:3523

1前言

    济钢球团厂目前有4座竖炉(8m210m214m216m2竖炉各1)4#竖炉于20058月底投产,2005年总产量达到了213t2006年的产量目标为286t

 

2存在的问题

    在生球干燥过程中,生球将发生体积收缩,这时的收缩对于干燥速度和生球质量具有双重影响。若收缩不超过一定限度(尚未引起开裂),则产生圆锥形毛细管,可加速水分从中心向表面转移,有利于干燥。但另一方面,由于干燥过程中球团里面会产生湿度差,引起不均匀收缩,从而产生应力。当表面收缩大于平均收缩,表面受拉,在受批450方向受剪,中心收缩小于平均收缩而受压。如果生球表面所受的拉应力或剪应力,超过生球表层的极限抗拉、抗剪强度,生球便开裂,即生球爆裂。

    在球团生产中,生球爆裂使成品率降低,返粉与除尘粉增加,很大程度上影响产量,并日.使炉内粉尘增多,烘床透气性降低,炉内视线不清,影响炉况顺行;严重时大量粉尘进入炉内焙烧,造成炉内结块,不得不停产处理,对生产影响极为严重。所以,最大限度地减少生球爆裂,不仅能提高产量,而日.对降低能耗也有直接的效果。因此,怎样尽量减少生球爆裂一直是球团生产中非常关注的问题。

 

3  问题探索与解决

31膨润土的影响

    膨润土是一种优质添加剂,它不仅可提高生球的落下强度,而且在造球水分过高时起调节水分的作用,尤为重要的是,它能提高生球干燥时的破裂温度。目前国内外绝大多数球团厂采用膨润土作为添加剂。

    球团厂针对20062月份生球爆裂情况严重,与技术中心一起,结合现场作了生球爆裂试验,具体数据见表l

 

 

    因为实验室与现场生产条件存在较大的差距,所以从试验数据看差别不是很大,但是在试验过程中发现,膨润土配加量对于生球质量影响较大。实验室配加45%膨润土时,生球抗压强度和落下强度较差,膨润土量偏低对生球质量影响较明显,膨润土的类别也有很大影响。

    在球团厂2006~12月的实际生产中,生球爆裂的严重几天里,返粉明显增加,有几次高达80kgt。这时的膨润土配比较低,25%左右。发现返粉增加后,球团厂及时将膨润土配比提高到29%左右,此时返粉减低到50 kgt左右。同时与三炼铁相比,三炼铁球团膨润土配比为50%左右。当然各个厂的生产条件不同,存在较大差异,但是由此可以看出膨润土的配比对于生球爆裂有着关键的作用。

32干燥温度与风速的影响

    在球团生产中,总是希望在较高的干燥介质中进行干燥,但是生球爆裂温度却对干燥的温度形成限制,而爆裂温度除取决于生球的物质组成外,还因干燥状态的不同而有所差异。在流动的干燥介质中生球的破裂温度比在静止的干燥介质中要低,因为流动的介质加速了生球表面水分的蒸发,使生球表层的汽化速度与内部的汽化速度相差更大,造成较低温度下生球的破裂。另外,干燥介质对生球的冲击力也对生球结构起一定破坏作用,所以在实际生产中探索寻求最佳的干燥温度与风速也很重要。

    济钢球团厂目前烘床的温度在700800℃之间,比理论干燥温度偏高,但是可以通过调整生球成分以及冷风量降低生球破裂程度,减少爆裂的比率,从而增加生球入炉量,增加产量。

33其他因素的影响

    生球质量对爆裂也有一定影响,相同条件下,水分较低的生球比水分高的生球不容易破裂,因为脱水的时间要短,脱水的时间越长,即干燥速度慢,生球破裂的几率越多。

    同时,生球抗压落下强度也有影响,在生球南造球盘到竖炉烘床的过程中,会有一部分球受破坏。如果抗压落下强度达不到要求,生球在人炉之前就会有很大部分已破坏,但是生球落下强度太好对于生球爆裂有影响,目前球团厂要求落下强度6次/个就达到要求。

 

4  解决措施

    球团厂针对生球爆裂积极探索,采取了一些有效的措施,减少了破裂,保证炉况顺行,达到高产高效。具体措施如下:

    1)严格膨润土的配比制度,把膨润土配比提高到3.3%左右,车间不能随意调整。同时现场及时反映情况,当原料长期变化时,对膨润土配比及时进行变更,并积极探索在保证生产顺行的情况下,降低膨润土配比,以提高球团矿的质量。

    2)生球落下强度每小时检测一次,与造球联系通报情况,以保证生球落下强度在要求范围之内,达到6次/个。同时造球多开造球盘,保证足够的造球时间,使生球质量得到提高。

    3)严格烘干炉参数,组织技术人员加强现场管理和指导,单炉煤气流量控制在2 500 m3h,助燃风机电流达到75 A以上,从而加强了烘干效果,把烘干后水分控制在78%以下,大大有利于造球工序。

    4)严格按照原料配比单要求上料,以减少波动,有利于膨润土配比的稳定。对炼钢污泥、除尘粉、国内精粉混合上料线加强管理,提高混匀效果,污泥配加量有所提高,达到了90 kgt,大大降低了球团的吨矿成本。

 

5  结语

    1)通过实施六西格玛管理,能够从众多纷杂的因素中找到真正的制约因素,并通过改进、控制最终将制约因素消除。

    2)对新设备、新竖炉的操作,员工的素质是非常重要的。人员调整、“头脑风暴法”交流是提高员工素质的有效手段。

    3)通过改变对原料的管理方法,稳定配、送料,控制烘干后混合料的水分等实现了生球水分的降低和控制。适当增加料层厚度、控制燃烧室压力实现了炉况的稳定顺行,最终实现了利用系数的大幅度提高,生产成本降低。

    4)不断进行技术创新,推进工艺设备及工艺流程的不断完善,积极学习、补充新知识,从而得到全方位的改善与发展,实现质的突破。

 

 

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。