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鞍钢球团产能增加高炉炉料结构的探讨
发表时间:[2007-09-10]  作者:孙俊波鞍山钢铁集团新轧钢公司炼铁总厂  编辑录入:admin  点击数:2989

1  前言

    合理炉料结构是满足高炉冶炼的必要条件之一,也是实现高炉高产、优质、低耗和长寿的重要条件。关于鞍钢球团矿产能增加后高炉炉料结构问题,应该是“十一五”期间炼铁工作者认真研究的课题。   

    随着鞍钢酸性球团矿产能的不断提高,炉料结构中高碱度烧结矿与酸性球团矿的比例也将发生变化,20069月份矿业公司大孤山400ta球团生产线投产后,鞍钢酸性球团矿的产量达到l 000ta。在保证人炉碱度平衡的条件下,高炉生产要消耗掉l 000t酸性球团矿,一方面可以进一步提高烧结矿碱度,增加酸性球团矿配比:另一方面也可以采取降低球团矿自身Si02含量,相当于提高球团矿的碱度,使球团矿消耗量增加。

 

2  高炉生产能力

    鞍钢现有3 200 m3高炉3(1#、新2#、新3#),产能250ta×3=750ta2 500 m3高炉3(7#10#ll#),产能210ta×3=630ta;正在改建的新4#、新5#高炉,产能210ta×2=420ta:新4#、新5#高炉投产后,鞍钢炼铁将具备年产铁l 800t的生产能力。l 800t铁产量各高炉对应的烧结(球团)矿和块矿使用量见表l

3  人造富矿生产能力

    鞍钢现有烧结机10台,总烧结面积2 266m2,年产高碱度冷烧结矿2 320t,其中三烧车间490 m2烧结机(年产量320t)预计9月份停产;3216 m2带式焙烧机1台,年产酸性球团矿200t;链箅机一回转窑生产线3条,年产酸性球团矿800t,其中2200ta生产线预计9月份投产:到那时,实际高碱度冷烧结矿产量为l 975t,酸性球团矿1 000t,人造富矿生产总能力为2 975ta。各烧结(球团)生产单位及能力见表2

    从表2可以看出,高炉人炉炉料中高碱度烧结矿占6637(不含三烧),酸性球团矿占3363(含大孤山球团)。如果烧结矿在入炉前筛出10%返矿,实际可入炉的高碱度烧结矿为l 778ta,加上l 000t酸性球团矿和200t块矿,总人炉总量为2 978t,可满足年产l 892t铁的能力。

 

 

    由表3可以看出,鞍钢高碱度烧结矿在碱度为2O时,平均品位在58%以上,Si02含量在5%以下,Al203含量低于08%;酸性球团矿碱度在0405之间,平均品位在645%,以上,Si02含量小于62%。

 

 

   由表4可以看出,鞍钢球团矿和烧结矿都具有良好的机械强度,烧结矿和球团矿低温还原粉化率中+31 5 mm部分都在80%以上,但球团矿一05 mm部分偏高,特别是弓矿球团都在10%以上。

 

4  消耗1 000t酸性球团矿的对策

    20069月份鞍矿大孤山400ta球团生产线投产后,鞍钢酸性球团总量达到1 000ta,欲消耗掉l 000ta的球团矿,在保证高炉入炉碱度平衡的条件下,生产组织上可以有以下两种方式。

41进一步提高烧结矿碱度

    由于鞍钢西区烧结矿(710ta产能)不具备向老区运输的条件,经过计算,西区烧结矿碱度维持现有的20水平,老区(含东烧,l 245ta产能)烧结矿的碱度需要提高到275左右,可以消耗掉l 000t的酸性球团矿,老区球团矿使用比例在37%~40%水平。烧结矿碱度提高后炉料结构、入炉品位及矿耗见表5

 

 

    炼铁厂研究所曾进行过不同碱度系列烧结杯试验,当烧结矿碱度南20提高到275时,对烧结主要技术指标未产生不良影响;但烧结矿碱度提高后,高炉入炉铁品位下降0203个百分点,矿耗升高8 kgt左右,这样必然引起高炉操作指标的下降和生铁成本的升高。

42降低球团矿SiO2

    降低球团矿自身Si02含量是炼铁界提高球团人炉比例的普遍做法,不仅可以满足用料平衡,同时南于球团矿中Si02含量降低后,球团矿品位提高,高炉球团入炉比例增加,使得高炉人炉品位升高,高炉操作技术指标改善,吨铁成本降低。球团矿Si02降低后炉料结构、人炉品位和矿耗见表5

    鞍钢酸性球团矿目前Si02含量在60%~65%,如采用高品位铁精矿或降低膨润土用量,球团矿Si02含量可降到35%左右。经过计算,若鞍钢球团Si02降到40%的水平,老区烧结矿碱度提高到23,西区烧结矿碱度保持20水平,可以满足碱度平衡,高炉球团入炉比例35%~37%,人炉铁品位较现在升高0203个百分点,矿耗降低8 kgt左右。

 

5  结语

    鞍钢大孤山球团生产线投产后,鞍钢酸性球团矿产能将达到1 000万/a欲消耗掉l 000t球团矿.其对策是进一步提高烧结矿碱度,或采用低硅铁料和减少膨润土用量来降低球团矿Si02含量。

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