摘要对球团生产配加复合粘结剂和膨润土进行了对比试验。结果表明,复合粘结剂的成球性能远优于膨润土,能大幅度降低膨润土配比(由2.56%降低至1.46%),提高了球团矿品位(上升O.77%),配加复合粘结剂的生球能满足包钢球团生产要求。
关键词 球团粘结剂 复合粘结剂膨润土试验
1前言
球团矿作为高炉炼铁的酸性炉料,要求其品位高,抗压强度好,冶金性能优良。包钢目前有l台162 m。带式焙烧机和4座8 m2竖炉,球团生产所用原料为70%再磨再选铁精矿+30%,外购无氟铁精矿,采用膨润土作粘结剂,所生产的球团矿品位维持在62%左右。由于膨润土中SiO2Al203含量高,当其配比较高时,会影响球团矿品位,增加高炉渣量,不利于高炉利用系数的提高和焦比的降低。所以,降低球团生产中膨润土用量,对提高球团矿品位、改善其冶金性能有着重要的作用。
目前,包钢球团膨润土配比较高,带式球团在20 kg/t以上,竖炉球团在25 kg/t以上,与国内外先进水平相比,差距甚大(国外在10kg/t以内,国内在15 kg/t左右)。为此,选择性能更优的球团粘结剂,降低膨润土配比,是包钢球团生产亟待解决的问题。
根据同行业的经验,采用复合粘结剂代替膨润土,可有效提高球团矿品位,改善其质量。为此,我们先在实验室进行了球团配加复合粘结剂的试验,然后根据实验室研究结果进行了工、业试验.
2实验室研究
2.1试验用原料及方案
本试验所用原料的化学成分及粒度组成列于表l。所用复合粘结剂有两种(1#2#),均由包钢小型厂研发并提供。复合粘结剂的颜色为灰黑色,据厂方介绍,其挥发物含量为50%左右。

根据包钢球团生产用料,本次试验铁精矿配比为:再磨再选铁精矿’70%,,外购无氟铁精矿30%;膨润土配比为1.5%、2.5%;粘结剂配比为0.6%、0.8%、1.5%。
2.2试验结果及分析
2.2.1 复合粘结剂对球团焙烧性能的影响
按70%.再磨再选铁精矿+30%外购无氟铁精矿的配料结构,其混合后铁精矿一200目占81.07%。该混合铁精矿与复合粘结剂经实验室造球,其生球的动、静态爆裂温度均在700℃,其成品球抗压强度超过2 000 N,能满足高炉生产需求,其它性能指标见表2。
由于包钢竖炉球团的膨润土配比为2.5%左右,带式球团为1.5%左右,故此次试验的基准点分别设为膨润土配比2.5%及1.5%。由表2可以看出,1#粘结剂的球团指标略好于2。,采用这两种粘结剂全部或部分代替膨润土时,其生球落下强度、抗压强度与基准点相差不多。干球的抗压强度明显下降,1#2#粘结剂配比为0.6%、0.8%时与基准点相比,相差26~ 35N/个,已满足不了竖炉球团生产的要求;在其它配比情况下,如l#2#粘结剂配比为1.5%或0.6%膨润土+0.6%粘结剂、0.8%膨润土+0.6%粘结剂、1.0%膨润土+0.6%的情况下,干球抗压强度均超过基准点,可以用于球团生产。但考虑到经济实用性,可采用0.6%膨润土+O.6%1”粘结剂替代2.5%膨润土用于生产, 建议做工业试验,以验证其结果。

上述生球性能指标能满足带式焙烧机球团生产,l。、2。复合粘结剂配比为0.6%,与配1.5%膨润土相比,只有干球抗压相差12N/个,理论上可以用于带式球团生产。而1#2#复合粘结剂配比为0.8%时,其干球抗压与配1.5%膨润土的基准相差很小,可以用于带式球团生产,建议配用0.8%1#复合粘结剂做带式球团工业试验。
2.2.2加复合粘结剂球团矿的化学成分及冶 金性能
对复合粘结剂球团矿进行化学成分及冶金性能分析,其结果列于表3。
由表3可知,用l#2#复合粘结剂全部或部分代替膨润土时,球团矿品位均有不同程度的提高,这与粘结剂所含挥发物在高温下挥发有关。在焙烧试验推荐的配比(竖炉为O.6%膨润土+0.6%(1#)粘结剂,带式球团为O.8%(1#)粘结剂下,球团矿化学分析品位分别较基准提高了1.25%和0.70%,理论计算品位分别较基准提高0.89%和O.67%。二者的差距主要是分析误差所致,故此次试验的球团矿品位以理论计算为主。SiO2明显降低,这对提高人炉矿品位,降低入炉渣量,提高产量,降低焦比有着积极的意义。另外,从冶金性能分析可知,球团配加复合粘结剂后,膨胀率均在15%以下,属优质球团矿,且还原性有不同程度的改善。但随2#复合粘结剂配比增加,膨胀率有增大的趋势。
3工业试验
3.1试验用原料情况
工业试验所用铁精矿、膨润土及粘结剂的化学成分列于表4。

3.2试验安排
工业试验分两个阶段进行:第一阶段从2006年11月3日至16日,在带式机上进行配加复合粘结剂的试验。其中,11月3~15日为基准期,15。16日为试验期;第二阶段试验从11月23日到12月12日,在3号、4号竖炉上进行。
3.3试验过程及试验结果分析
3.3.1试验过程
第一阶段试验由于带式机球团工艺中未设强力混合机,无法解决复合粘结剂配比小,分散性较差对混匀和造球的影响,生球粒度很不均匀,试验效果受到很大影响,故在此不作分析。
第二阶段竖炉试验从11月23日9:00开始,用O.2%粘结剂替代部分膨润土,膨润土配比降为1.7%,采用100%再磨再选精矿。由于精矿水分较高,平均为lO.4%,即使烘干后,混合料水分仍在9.0%左右,造球效果不好。考虑到外购精矿水分较低,在7.28%左右,因此从19:30开始,原料改为80%再磨再选精矿+20%外购精矿,来料平均水分降为9.78%,经烘干机烘干后,水分为8.5%左右,能够满足生产要求;至此,原料水分降低后成球效果大为改善,至24日9:00,粘结剂配比增加至0.51%,膨润土配比降为0.9%~1.0%(配料室实测值),效果较好,生产比较稳定(转润磨机时膨润土配比为0.9%,不转润磨机时膨润土配比为1.14%);此后,由于原料水分大的问题,为了避免产生波动,粘结剂配比维持在O.51%。试验期间,竖炉原料情况见表5。
3.3.2试验结果分析
1)对生球指标的影响
11月24日,竖炉生产原料变为80%,再磨再选精矿+20%外购精矿后,与9月5日~10日竖炉生产原料条件相似,故以9月5~10日作为基准期进行比较。结果见表6。

从表6可以看出,配加粘结剂后生球指标变化不大,均能满足竖炉生产要求,这与试验室试验结果相同。但从现场的生球表观情况看,配加粘结剂后生球表面比较光滑,不易生成粉末,干球抗压与基准期基本接近。
从生产操作情况看,配加粘结剂后,11月24日~12月2日之间,生产比较稳定,竖炉炉况表现为:透气性增强,炉温控制在1 050℃,炉篦温度480℃~580℃,燃烧室压力1.1±0.1kPa,两侧偏差小于0.1 kPa,炉身温度稳定在1 030℃。从操作上看,废气量提高了2 000 m3/h,达到18 000 m3/h,冷风量提高至29 000m3/h。由于透气性增加,产量提高较明显。这一方面是由于生球表面光滑,不易因相互磨擦而产生粉末,另一方面干球抗压强度高,不易破碎产生粉末,因而炉内透气性较好,焙烧效果好,下料畅通。试验后期(12月3日~12日之间),受煤气压力低、.原料水分高等因素影响,生产不稳定、波动大,对于风量及参数不易作出定量分析。因此,在对生产数据进行分析时,以11月24~12月2日为试验工期,12月3~12日为试验Ⅱ期。
2)对球团矿质量的影响
球团矿质量指标变化列于表7。

TFe平均为63.33%,比基准期(9月5~10日)提高了O.26%,Si02含量降低了0.11%。若以生产稳定的试验I期与基准期比较,球团矿TFe提高了0.4l%,Si()2降低0.24%。球团矿转鼓强度提高,试验期平均为91.08%,比基准期(9月5~10日)提高了2.30%1.抗磨指数比基准期降低了1.91%;抗压强度平均为3 228 N/个。根据统计结果分析,未配复合粘结剂时,球团抗压强度在3 000 N/个左右,配加复合粘结剂后提高了约228 N/个。另外,试验I期生产比较稳定,此阶段的转鼓强度和抗磨指数均较好,分受影响较多,转鼓强度和抗磨指数均变差,分别为90.12%和8.08%,但也要好于基准期。
4结论
1)实验室研究及工业试验表明,用复合粘结剂(QNP)替代膨润土是可行的,可满足球团生产的要求。
2)由于包钢球团生产所用精矿水分大,带式机无烘干和润磨设备,暂不具备使用复合粘结剂(QNP)的条件,待其改善后亦可采用。
3)竖炉用0.51%的粘结剂替代部分膨润土后,生球指标变化不大,球团矿转鼓强度、抗压强度呈上升趋势,TFe提高了O.41%。
4)竖炉用0.51%的粘结剂替代部分膨润土后,炉内透气性增强,焙烧效果改善,产量呈增加趋势。
5)鉴于目前精矿水分较高,粘结剂只能替代部分膨润土,待条件改善后(选矿过滤设备改造后),可以进一步提高替代比例,甚至全部替代膨润土。