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2050mm热轧层冷精冷反馈控制模型的研究
发表时间:[2007-11-10]  作者:  编辑录入:admin  点击数:2259

  要:smith预估器是工业系统中解决纯滞后问题的有效手段之一。针对2050mm热连轧机组卷取温度反馈控制系统的滞后问题,在层冷精冷区建立了Smith预估器模型结构,并给出了实施方案,使厚规格带钢(9mm以上)卷取温度精度(±20)891%提高到92%以上。

 

关键词:热连轧;Smith预估器;反馈控制;响应速度

 

    Smith1957年提出了Smith预估器。Smith预估器是解决纯滞后问题的有效方法之一,其将纯滞后环节改变为无滞后环节,系统可按无滞后进行设计,从而提高系统的稳定性。.

    在带钢热连轧生产中,层流冷却精冷区域的卷取温度反馈控制存在较大的纯滞后环节,但绝大多数厂家仍采用传统的PI调节器,这对提高热轧带钢卷取温度的控制精度是远远不够的。本文从技术上解决了Smith预估器模型的应用结构以及相关模型参数的调整方法,实现了Smith预估器在热连轧带钢生产中卷取温度反馈控制上的应用,提高了卷取温度控制精度。

 

1     2050mm热连轧原卷取温度反馈控制模型

    2050mm热连轧层流冷却系统分为主冷区和精冷区两部分。主冷区采用前馈动态补偿模型,即在带钢进入层流冷却区域时,根据带钢的实际温度、速度、厚度变化,采用分段跟踪控制方法,消除这些变化对温度的影响。其在预设定模型的基础上,根据带钢的实际温度、速度、厚度不断修正模型参数,预设定控制阀门的开启数量和开启时刻。

在精冷区,根据实测温度采用了反馈控制。2050mm热轧层冷精冷区的反馈控制原设计由过程机实现,过程机采用了一个简单的比例积分调节器,见图1


    由图1可以推导出系统的传递函数为:


    在实际生产过程中,精冷区的反馈控制存在着较大的滞后。轧制不同规格的带钢,其滞后时间不同,尤其是在轧制较厚规格带钢时,由于带钢速度较慢,控制的滞后时问加长;轧制同一块带钢,由于其速度制度变化,带钢在加减速过程中的速度不同,系统的滞后时间也显著不同,这给PI调节模型的参数设定带来了很多困难。2050mm轧机轧制厚规格(9mm以上)带钢卷取温度精度(±20)一直在90%以下,随着大批量高品质带钢生产的增多,卷取温度控制精度逐渐成为一个瓶颈问题,如何更好地调整参数,适应不同规格带钢的生产成为一个难点问题。

 

2   Smith预估器的应用

21  问题分析

    2050mm热连轧层流冷却精冷区域的阀门位置见图2。精冷区域由编号G18G19的两组集管组成,阀门数量上下8对共16个,每对阀门之间的距离约为126m。第1个精冷阀门至测温点的距离为2018m,最后一个精冷阀门至测温点的距离为1136m。每对阀门至测温仪的距离不同,即每对阀门的滞后时间均不相同。这为系统参数的调整带来不少困难,式(1)中控制器D(s)模型参数的确定比较复杂。


22  Smith预估器的应用形式

    Smith预估器的应用理论研究已相当充分,很多学者发表了不同形式的Smith预估器模型。但在具体工业应用上,Smith预估器成功应用的报道相对较少。虽然它能够有效地解决滞后问题,但由于Smith预估器对实际生产过程参数的变化非常敏感,其稳定性和动态性能都受到限制,这也是Smith预估器应用不够广泛的原因之一。本文从最基本的smith预估器形式入手,开发了Smith预估器加PI调节器的应用方法。

    Smith预估器基本形式如图3表示:


    其传递函数为:


    根据smith预估器的基本形式,结合层冷精冷反馈控制系统的特殊情况,初始设计Smith预估器的实施方案如图5所示。


对于Smith预估器的应用,最关键的问题是确定对象的模型。层冷精冷区域可控喷水阀门存在顶喷和底喷两种形式,并存在不同的喷水时间常数,这给系统的建模带来了困难。初始系统设计时,对冷却系统作了简化,认为该系统是一个惯性环节。通过反复测试,最终确定了系统的时间常数。

    预估器模型的参数调整是一个难点,也是整个项目的关键点。在进行温度估计时,纯粹的预估器模型应用存在一定的问题,主要是估计的温度数值偏差过大,有时因为测量数据的失真产生严重错误,因此,在温度预估方面做了一个变比例系数的线性方程,通过该方程的动态估计,提高了温度的预估精度。

    在系统设计完成后,进行了在线程序的编制和调试,在调试过程中发现,如果仅仅调整修正系数a,系统仍存在较大静差。因此,在阀门计算部分增加了一个小的积分环节,从而有效地消除了静差,提高了卷取温度的控制精度。原来的比例环节也成为一个比例积分环节,使精冷反馈控制模型成为Smith预估器加PI调节器的形式。PI调节器的参数通过一次整定后不用再做调整,即参数无需跟随时间的变化做调整,这为现场的维护带来了很多方便。

 

3  Smith预估器应用效果分析

    Smith预估器投入使用后,提高了系统的稳定性,提高了卷取温度控制精度。20071月进行在线调试,从20072月起,Smith预估器模型正式投入在线运行,迄今为止,已经正常生产2个多月,轧制了约10万余吨厚规格带钢,卷取温度精度从2006年平均8911%提高至目前92%以上,如图6所示。


4  结论

    Smith预估器较为有效地解决了热轧卷取温度的控制滞后,克服了原PI调节器参数调整的困难。在实际应用中,由于冷却水和氧化铁皮的影响,温度的检测精度会受到一定影响,这给系统控制带来一定困难,在调试过程中,需采取相应的措施,避免出现误调整。

    另外,在实际生产中,对于新钢种,过程机的预设定精度不够高,而且精冷区域的阀门可控数量仅为16个,即使精冷区阀门全部打开或全部关闭,都无法将带钢温度调整到目标温度。下一步需要对新钢种的设定进行完善。

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