摘 要:介绍了国内首次引进的CCR轧机的优点及其在邢台钢铁有限责任公司的应用。针对生产中出现轴承抱死、弯曲棒断裂、轧槽掉肉、孔型设计不合理等问题,采取了相应的改进措施,并取得了较好效果。
关键词:CCR轧机;线材生产;改造
l CCR轧机
1.1 CCR轧机布置
邢台钢铁有限责任公司线材厂二、三车间预精轧机组(13#~18#)采用6架CCR(Compact Casette Rolling Stands)轧机,即辊箱型紧凑式轧机。CCR轧机呈X型布置,奇数架与偶数架分布在轧线两侧。为实现无张力轧制,各机架间均设有活套。为满足低温轧制的工艺要求,在16#与17#轧机间设有水冷箱。18#轧机后安装了1台带有预应力辊环的四辊PRS轧机,用来实现大盘卷产品的精密轧制。轧机布置如图l所示。
1.2 CCR轧机优点
CCR轧机传动箱内部有2个自定心的联轴器,在更换CCR辊箱时可自动联接。CCR辊箱靠液压缸锁紧在传动箱上。传动箱安装在左右交替倾斜45。的底座基础上,并可移动。每个机架的轴向与前一机架成90°,从轧制方向看,13#、15#、17#机架为左侧驱动,14#、16#、18#机架为右侧驱动。
CCR轧机特有的机构形式,使其具有以下优点:
(1)可实现高精度轧制
①整个轧机包括电机与平台斜置45°交叉配置,完成平立交替轧制。
②轧机刚度高,有利于轧出高精度产品。
③采用伞齿轮和蜗轮蜗杆带动偏心套进行辊缝调整,编码器反馈调整信息,具备辊缝在线调整功能,从而保证了产品精度和负荷均匀。
(2)换辊换槽方便
①CCR轧机轧辊与传统双牌坊轧辊类似,辊身可以配置多个轧槽,因而减少了换辊次数。换槽时,辊箱整体移动,不变动轧线,整个操作简单便捷,换槽仅需5min。
②CCR辊箱装配在传动箱上,换辊操作实际上是整个辊箱的更换。换辊箱时将传动箱上的缩紧缸打开,取下轧辊联轴器上的固定销,将辊箱整体吊走,直接安装预装好的新辊箱,非常快捷,仅需约10min。
(3)孔型适应性强
轧制小规格产品时,CCR轧机为预精轧机组;轧制大规格产品时,13#~16#轧机为预精轧机,17#~18#轧机为精轧机。孔型系统为椭圆一圆系统,轧制不同规格时,通过空过某些机架,即可得出不同尺寸的成品。因此孔型适应能力很强,产品规格范围覆盖Φ5.5~Φ42mm的光面盘条及中Φ14mm以下的带肋钢肋。
2 应用与改进
邢钢线材厂二、三车间分别于2001年11月及2004年1月将CCR轧机投入运行。由于该CCR轧机是国内首次引进应用,在生产初期曾出现一些问题,对此,邢钢技术人员做了大量有效的改进工作。
2.1轴承抱死和弯曲棒断裂
自邢钢二高线厂投产后,CCR辊箱一度成为设备故障的高发区之一,主要表现为辊箱轴承抱死和弯曲棒断裂,严重影响了生产。经反复分析研究,采取了以下措施:
(1)放弃原设计的SKF24130 CC/C2/w33小游隙轴承(游隙为0.15~0.18mm),改用SKF24130 CC/C2/w33大游隙轴承(游隙为0.23~0.25mm)。
(2)将润滑系统进行改造:在15#轧机旁增加1台润滑站,负责13#~16#轧机CCR辊箱的润滑;并在每架CCR辊箱润滑管路上安装阀门,在润滑不良时,单独为该辊箱加油;另外,将原有润滑管路上的卡套式接头全部改为平面密封式接头,以确保润滑效果。
(3)将控制锁紧液压缸动作的三位五通双电控阀改为两位四通单电控阀。避免了因液压缸锁紧力不足导致辊箱在轧制时产生晃动现象。
(4)重新设计弯曲棒的圆角半径,提高尺寸精度和表面光洁度,消除应力集中。
(5)严格控制弯曲棒的安装精度,保证同轴度误差不大于0.05mm。
(6)在CCR轧辊辊颈处加装轴承钢套,使其基本接近轴承内套硬度;减少相对运动造成的磨损,避免因此造成的弯曲棒断裂问题。
上述改造措施实施后,轴承抱死与弯曲捧断裂的故障逐月减少,目前已基本消除。
2.2 CCR轧辊材质改造
CCR轧机轧辊原设计为高镍铬无限冷硬铸铁轧辊,在使用过程中,经常出现轧槽“掉肉”等缺陷,并且由于耐磨性不好,每2h左右就要进行一次辊缝调整,成为制约高线厂二车间提高质量、产量的重要环节。为此邢钢与蓬莱市超硬组合材料有限公司共同研发出适合CCR轧机使用的WC组合轧辊。
(1)材质与装配
辊环采用WC硬质合金材质,牌号为R60T,含70%WC,30%钴镍合金,合金硬度为HRA80。轧辊轴、间隔环及键等材质为40Cr,并经调质处理。WC组合CCR轧辊采用的连接方式为辊环与轴热装(过盈配合),利用间隔环和键逐个进行固定,端部螺栓采用轴向固定的方式。每支组合轧辊可装配4片辊环。
(2)使用效果
硬质合金组合轧辊用于预精轧机架较铸铁轧辊有如下优点:
①单槽轧制量达7500t以上,较铸铁轧辊提高了3~5倍,且因磨损轻微,修磨量大大降低。
②由于轧槽寿命提高,可减少换辊换槽时间,提高了作业率和产量。
③由于轧槽耐磨性好,避免了铸铁辊经常出现的“掉肉”、过度磨损等缺陷,且轧制过程中基本不需要调整,轧件尺寸非常稳定,使产品质量得到保证。
2.3 CCR轧机孔型系统优化
2.3.1 存在问题
邢钢高线厂二车间投产初期,产能发挥不十分理想,其主要原因如下:
(1)轧制速度低,2#飞剪设计能力不足,其上限速度为4.4m/s,因此固定了连轧常数,限制了轧制速度的提高。
(2)产品规格范围较大,原CCR轧机孔型设计较多地考虑了孔型的共用性,因此部分道次的孔型设计不十分合理,使成品尺寸较难控制。
(3)变形分配不合理,轧制负荷分配不均。13#轧机轧制负荷偏大,电机功率小,17#、18#轧机电机功率较大,负荷偏小,整个CCR轧机区域轧制负荷分配不均,给电机维护带来困难。
2.3.2优化效果
因邢钢三车间建成投产后,二车间的产品规格范围已缩至Φ5.5~Φ16.0mm,因此对孔型系统进行了优化设计,并取得以下效果:
(1)中轧出口轧件尺寸增大,取消了2#飞剪对成品终轧速度的限制,提高了轧制速度。更改后的中轧12#轧机出口轧件尺寸为Φ33.5mm,连轧常数增大了6.3%,Φ8mm产品提速至68m/s,Φ10mm产品提速至45m/s,Φ12ram产品提速至31.4m/s,Φ16mm轧制速度至18.5m/s,较大程度地提高了邢钢高线厂两个车间的产能。
(2)轧制负荷得到合理分配。孔型优化后,均匀分布了轧制负荷,减少了设备故障和隐患,同时避免了设备功能的浪费。
(3)减少了CCR轧机的轧辊修磨量。原椭圆孔型每下机一次需重车8mm;孔型更改后只需重车5mm,因此提高了轧辊利用率,降低了成本。
2.4 运行分析
在各项改造完成后,CCR轧机在二、三车间运行稳定,轧机利用率和可开动率均处于较高水平,见表1。
3 结论
CCR轧机因其独特的结构形式,具备了精度高、换辊换槽方便,孔型系统适应性强,能实现在线调整等较多优点,非常适合多品种、多规格、小批量的生产模式,在邢钢专业化优质线材生产上发挥了重要作用,为邢钢公司创造直接经济效益4928.32万元/a。同时,邢钢结合实际,对CCR机组进行了工艺优化,取得了良好效果,使其更好地发挥了作用。