摘要 本文在实验研究国内常见的几种进口矿粉烧结基础特性的基础上,根据太钢的自有资源和生产条件,应用互补性原理进行优化配矿,并进行了大量的实验室试验和工业性试验,通过选择合理成份、调整工艺技术参数等一系列有效措施的实施,使得450m2烧结机生产的烧结矿质量能够满足4350m3高炉的生产要求,为4350m3高炉快速达产提供了保障。
关键词 高温基础特性 配矿 参数 强度
1.前言
随着4350m3高炉的建成投产,对入炉料的要求越来越严格,而对于占入炉料80%以上的烧结矿而言,烧结矿的质量对于保证高炉顺利开炉和快速达产是非常重要的。因此,为了给4350m3高炉生产优质烧结矿提供依据,太钢与北京钢铁研究总院合作进行了450m2烧结机优化配矿试验研究。经过实验室试验研究,对国内常见的进口矿粉基础性能研究的基础上,根据性能互补原理,尽可能利用自产矿粉,与外购矿粉进行合理配矿,通过工业性试验进一步优化工艺参数,进而实践于450m2烧结机上,可以生产出优质的烧结矿,满足4350m3高炉的生产要求,为大高炉快速达产提供了保障。
2 实验室试验研究
2.1原料基础性能研究
2.1.1化学性能研究
拟选取国内常见的六种进口矿与太钢自产精矿粉进行优化配矿研究,烧结试验铁原料的的化学成份分析见表1。

2.1.2高温特性研究
(1)同化性能研究

通过同化性能测定,F矿在1250℃即可同化,为同化性能强的铁矿石。
B、C、D矿石在1280℃同化,为同化性能较强的矿石。
G、H矿石在1300℃同化,为同化性能较弱的矿石。
A矿石在1340℃才同化,为同化性能差的铁矿石。
(2)液相流动性测定结果
液相流动性测定结果示于图1。由图1看来,液相流动性大体分为三类:
一类:流动性指数较大的为:A矿、F矿、H矿。
二类:流动性指数中等的为:D矿
三类:流动性指数较差的为:B矿、C矿、G矿。
(3)铁矿石固结特性研究
铁矿石固结特性测定结果见图2、图3。

由图2可看出C、D矿的粘结相强度最高,G、B矿的粘结相强度次之,A、F、H矿的粘结相强度相比更次一些。
A、G矿的连晶强度较高,B、D矿的连晶强度次高,H、C、F矿的连晶强度要低一些。
(4)高温特性研究结果
通过对这几种矿粉的同化性能、液相流动性、粘结相自身强度与连晶固结强度进行研究,综合分析得出高温特性较好的为:B、G、H矿。F、D、C矿的高温特性要次一些。
2.2配矿研究
2.2.1配矿设计原则
充分利用自有资源,从铁矿粉的烧结基础基础特性着手,把握铁矿粉在烧结过程中的高温行为和作用,运用烧结配矿的互补性原理,设计烧结配矿方案。
2.2.2试验方案设计及试验结果
烧结杯试验方案设计及试验结果示于表2。

由表2可见,配比4~配比6,随着A矿比例降低,烧结矿的转鼓强度由71.42%—71.83%—72%,全部大于71%,比配比1—3的烧结矿转鼓强度得到提升。配比6全部为外购富矿粉进行配料,由于矿种多,各种矿的同化性能互补性强,更有利于烧结矿转鼓强度的提高。
另外,随着自产矿粉A配比量的减少,烧结矿的还原度增加,低温还原粉化指数(<3.15mm)上升。
2.3影响烧结矿转鼓强度的因素分析
2.3.1烧结矿SiO2含量的影响
以配比5为例,对烧结矿的SiO2含量进行了调整,将烧结矿SiO2含量对烧结矿转鼓强度的影响结果示于图4。

随着烧结矿SiO2含量的增加,烧结矿的转鼓强度呈上升趋势,从SiO2=4.5%到5.0%,转鼓强度上升幅度较大,SiO2=5.0%到5.5%,上升幅度较小。
2.3.2烧结负压的影响
改变烧结负压,调整烧结负压由15000Pa到12000Pa到9000Pa,烧结矿转鼓强度的变化见图5。
由图5可见,随着负压增高,烧结矿的转鼓强度呈下降趋势,利用系数呈上升趋势。为了提高烧结矿的转鼓强度,适当降低负压,使烧结时间延长,烧结过程中高温保持时间延长,有利于烧结矿中物相充分形成,结晶完善,有利于烧结矿转鼓强度的提高。
2.3.3烧结碱度的影响
为了得到烧结碱度对烧结矿转鼓强度的影响,固定烧结矿的SiO2含量为4.5%,调整烧结的碱度,由1.8到1.9到2.0,试验结果示于图6。

随着碱度由1.8—1.9—2.0,烧结矿的转鼓强度由66%—68.6%—70.33%,成品率也呈上升趋势,因此,提高烧结碱度对提高烧结矿的转鼓强度是有利的。
2.4实验室试验结论
(1)经过大量的实验室试验研究,得出三个较佳配矿方案见表3。

(2)决定烧结矿转鼓强度的关键因素是原料结构,在优化烧结原料结构的基础上,适当提高烧结碱度和烧结矿SiO2含量,降低烧结负压,更有利于烧结矿转鼓强度的提高。
3 工业性试验研究
为了进一步验证实验室试验结果,为450m2烧结机生产提供适宜工艺参数,并且根据原料的可获取性以及太钢具体的生产条件,针对方案表中的方案2和方案3在太钢2×100m2烧结机上进行工业性试验。
3.1试验方案及参数控制
试验配比方案及目标参数控制见表4。

3.2试验过程工艺参数控制
试验过程工艺参数控制见表5。

3.4试验结果及分析
在试验中通过调整各工艺参数,混合料水分、配碳量;并采取调整风箱门和风机闸门等措施,调节烧结风量和烧结负压合理匹配,烧结矿转鼓强度逐步提高。由基准期的76.32%提高到80%以上,试验结果见表6。

分析表6的试验结果,方案工:烧结碱度为1.9,烧结矿的SiO2含量为5.5%。调整混合料水分到6.3%~6.5%,优化燃料配比到5%左右;为了控制适宜烧结负压,通过调整风机闸门来调节有效风量,即将3#风机闸门关闭60%,4#风机闸门关闭30%,烧结负压有效降低到7000~9000Pa,垂直烧结速度降低到15.3mm/min;并优化内、外燃料配比由原来的40:60变为20:80,烧结矿转鼓强度稳中有升,平均为80.97%,最高达到了82.67%的好水平。
方案Ⅱ:降低烧结矿的,SiO2含量到5%,碱度不变。将3#风机闸门关闭40%到60%,4。风机闸门关闭30%到35%,使得3#机烧结负压调整到9600Pa左右,4#机负压调整到7500Pa左右;烧结风量3#机平均为7964m3/min,4#机平均为7725m3/min,为了保证烧结矿质量,相应调整料批由52kg/m减少到48kg/m,3#机的垂直烧结速度降低为15.2mm/min,4#机为15.5mm/min,并将内外燃料配比由8:2调整到5:5。烧结矿转鼓强度连续12日的平均值为80.45%,最高达到81.33 %。
方案Ⅲ:减少B矿和C矿比例,增加A矿10个百分点,烧结碱度1.9,SiO2含量同方案2控制。在此阶段,提高混合料水分到6.5%,混合料中≥3 mm的百分含量增加1~2.5个百分点,打开机尾14、15#风箱门,3#机烧结负压比上一阶段上升了715Pa,4#机约上升了1 500Pa,,烧结风量也比前一阶段有所增加,垂直烧结速度加快了0.8~0.9mm/min,烧结矿转鼓强度平均为80.47%,最高转鼓强度为81.67%。
方案Ⅳ和方案V,降低了烧结矿SiO2含量,改变原料结构,烧结矿的转鼓强度降低。
4 450m2烧结机生产实践
4.1优化的配矿方案在450m2烧结机上的试运行情况
太钢450m2烧结机于06年7月份投产,在进行20天的试运行后,使用优化的配矿方案,即混匀料配比为“38%A矿+31%B矿+31%C矿”,烧结工艺参数在参考100m2烧结机试验参数的基础上,调整见表7。

燃料配比以控制烧结矿FeO=9%左右为宜,烧结矿SiO2含量为5.0%。经过优化生产工艺参数,烧结矿转鼓强度日趋稳定,日均可达到80.47%,最高达到82.53%。
4.2 4350m3高炉开炉及达产期间运行效果
在4350m3高炉开炉期间,采用此原料结构,以满足4350m2高炉对烧结矿产质量的要求为前提优化参数,即调整烧结机速为1.5m/min左右,烧结矿SiO2含量5.0%,燃料配比以控制烧结矿FeO为7%~9%为宜,烧结风量与负压的控制以风机闸门开度20%左右为好。烧结矿转鼓强度在开炉期间平均为82.16%,随着4350m3高炉达产速度的加快,对烧结矿的需求加大,提高机速到1.6~2.0m/min,烧结矿转鼓强度在大高炉达产期间,平均为81.43%。
5 结论
(1)采用“26%A矿十22%B矿+22%C
矿”或“36%A矿十17%B矿+17%C矿”的配矿结构,合理优化烧结技术参数,即调整混合料水分为6.3~6.5%,配碳量以FeO为8 %~9%来控制,合理调节烧结负压与烧结风量进行匹配,可以保证烧结矿的转鼓强度(ISO)达到80 %以上,产、质量满足4350m3高炉生产的要求。
(2)决定烧结矿强度的主导因素是烧结原料结构,配矿是基础。
(3)SiO2含量和碱度也是影响烧结矿转鼓强度的重要因素,但前者更突出一些。
(4)以合理配矿为基础,优化调整工艺参数,对于生产高强度烧结矿是至关重要的。
(5)450m2烧结机合理的配矿结构,生产的优质烧结矿,为4350m3高炉投产7天后达产提供了保障。
太钢不锈钢股份有限公司技术中心(山西太原)