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烟煤和无烟煤的化学成分,%
煤种
水分
灰分
2 对喷吹量的影响 1)在没有混喷前,焦炭负荷为3.60t/t,富氧率为2.30%,风温为900℃,煤量为1900~2000kg/h,煤比为109~114kg/t。 2)采用烟煤与无烟煤混喷之后,焦炭负荷为3.60t/t,富氧率为2.30%,风温为910℃,煤量为1650~1700kg/h,煤比为97kg/t,在维持原负荷的情况下,煤比降低了12kg/t。3 对入炉焦比的影响 由于使用挥发份较低的烟煤和无烟煤混喷,提高了煤粉在风口前的燃烧率,从而提高了置换比,生产实践过程中在维持原负荷3.60t/t的情况下,综合燃料比降低了7kg/t。7月份,高炉进行全风操作,最高冶炼强度达到1.75t/(m3·d),高炉利用系数达到3.45t/(m3·d),实现入炉焦比443kg/t,综合焦比达到521kg/t。4 对终渣二元碱度的影响 烟煤与无烟煤的灰分相差8.46%,混喷后对炉渣碱度的影响不十分显著,但碱度呈上行趋势(与喷吹量降低也有关系)。5 对顺行的影响 全喷无烟煤时,风压较高,风量小,500~2000m3/min,曾出现料批难以完成的情况,生铁产量低;自混喷烟煤后,煤粉的置换比提高,小时入炉煤粉量减少200kg,热滞后时间缩短,调剂炉况后炉温上行较快,焦比有所下降,炉况稳定顺行,且制粉磨机不用满负荷生产便能满足喷吹的需求。6 存在的问题 1)喷煤比有待于进一步的探索,以最佳的喷煤量获得最高的置换比。 2)混喷配比不能局限于3:7和5:5,在混合煤挥发分允许的情况下研究最佳配比。 3)喷煤设备系统需在降低系统氧含量上进行系列改造,确保喷吹烟煤的安全。
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