摘要昆钢5号高炉通过采取维持适宜的理论燃烧温度、控制一定的氧过剩系数及湿度等技术手段,保持充沛的炉缸热量,配合调整装料制度,冶炼低硅生铁,控制适宜的回旋区大小,维护合理操作炉型,实施均匀喷吹等技术措施,形成一套富氧喷煤的操作技术,高炉强化冶炼水平逐年提高。
关键词高炉炉缸热量富氧喷煤
1概述
昆钢5号高炉2000年11月1日停炉扩容大修,炉容由620m3扩容为700m3,炉缸直径由6m扩为6.2m,炉缸容积由90.43 m3。扩为105.69 m3,炉身高度由12 m降为1 1.7 m,风口数目由12个增加为16个,高炉于2001年1月24日投产。投产以来,结合高炉自身特点,采取维持适宜的理论燃烧温度、控制一定的氧过剩系数及湿度等技术措施,保持充沛的炉缸热量,配合装料制度调整,控制适宜的回旋区大小,维护合理操作炉型,实施均匀喷吹等技术手段,形成一套富氧喷煤的操作技术,高炉强化冶炼水平逐年提高,各项经济技术指标均达到国内同类型高炉先进水平(见表1)。
2生产操作实践
2.1调整炉缸热量
冶炼过程中保持充足而稳定的炉温,是保证高炉稳定顺行的基本前提,也是保证产品质量的必要条件。如今高炉冶炼强度较高,高炉操作追求“低化学热,高物理热”,既提高高炉的抗风险能力,又提高高炉的技术经济指标。基于此,5号高炉用炉腹煤气量VBG)与风口前理论燃烧温度(tf)的乘积表示炉缸煤气热量。随着风口喷煤比的提高,通过调整燃料比和tf,将VBG×tf控制在一定范围内,既保证有充足的热量加热渣铁,又可追求较低的炉腹煤气量,提高料柱透气性指数,实现高强度冶炼。
(1)确定合适的VBG×tf。自投产以来,5号高炉相继采取富氧、减湿、增加喷煤量、提高风温的技术手段提高冶炼强度,对VBG×tf值进行了测算,具体见表2。
从表2可看出:随着高炉冶炼水平的不断提高,适宜的VBG×tf值在一定范围内波动,5号高炉将此值范围规定在(3.80~4.00)×107(m3/min)℃.此值过高,炉温向热;此值偏低,炉缸热量不足。在以后的生产实践中,经过统计测算,证明了此值的规定范围比较合理,具体指标见表3。
(2)调整VBG×tf值具体手段。影响炉腹理论燃烧温度的因素有:风温、富氧率、鼓风湿度、喷煤量。影响煤气量的因素有:富氧率、鼓风湿度、喷煤量、风量。为把VBG×tf值控制在合适的范围内,5号高炉具体操作措施如下:
①尽量使用高风温。为保证较高的煤比及较高的煤粉燃烧率,提高高炉的冶炼水平,高风温是必要条件。5号高炉配备3座热风炉,根据设备状况确定送风时间,烧炉时,正确调节煤气与空气比例,快速烧炉,充分发挥热风炉的潜能,使风温在原基础上提高了40~50℃;2004年3月8日采用热管式预热器预热煤气和助燃空气,煤气温度可预热到117℃,助燃空气可预热到151℃,风温可提高500℃,达到1 070℃。
②控制适宜的理论燃烧温度。在炉内,理论燃烧温度过高,煤气体积膨胀,恶化料柱透气性;理论燃烧温度过低,渣铁物理热不足。提高喷煤量,理论燃烧温度降低;富氧鼓风时,理论燃烧温度升高,因此,采取不能富氧时取理论燃烧温度下限、富氧时取上限,以获得适宜的理论燃烧温度。适宜的理论燃烧温度为2100~2300℃。控制手段是:风温用完,调节喷煤量和加湿量,随喷煤量提高到80kg/t,停用加湿,随着富氧量增加,喷煤量大幅度上升,2003年富氧率达到1.03%,喷煤量达到142kg/t。
③控制合适的炉腹煤气量。炉腹煤气量过多,导致炉料下降阻力增加,实际上高炉过程是在追求低的炉腹煤气量。当增加富氧量、提高煤比时,减少湿度,甚至停用加湿手段,保持合适的VBG值。
④选择富氧、喷煤最佳配合值,控制一定的氧过剩系数。大气鼓风时煤粉的燃烧率小于70%,而富氧鼓风,煤粉燃烧率可迅速提高到80%~90%。氧过剩系数低,煤粉燃烧率小,燃烧不完全的煤粉随粉气上升,恶化料柱透气性。生产实践证明:适宜的氧过剩系数不应低于1.15。高炉操作中,富氧率为0.60%~0.80%时,喷煤量控制为110~130kg/t,氧的过剩系数为1.29;富氧率为0.80%~1.00%时,喷煤量控制为130~150kg/t,氧的过剩系数为1.18,此时,煤焦置换比可达到1.0。因利用炼钢余氧富氧,富氧率不可能过高。
⑤在高强度冶炼水平下,每次喷煤量的调整幅度必须小于500 kg/h,以免导致理论燃烧温度和炉腹煤气量波动较大,影响炉况的稳定顺行。
2.2调整装料制度
根据冶炼水平的提高,矿批由15t扩大到16.5t最过过渡到21t,装料顺序由OO↓CC↓改为400↓CC↓OOCC↓,最终过渡为OOOCC↓,在保证炉况顺行的前提下发展中心煤气流,提高煤气利用率。
2.3控制合适的回旋区大小
回旋区形状和大小,反映了风口进风状态,影响煤气流和温度的分布以及炉缸的均匀活跃程度,是形成炉缸煤气初始分布的重要参数。
回旋区有个适宜的深度,过大或过小将造成中心或边缘煤气流发展。要在提高煤比的同时,维持相对稳定的回旋区大小,必须调整鼓风动能。在现有的鼓风动能计算公式中应考虑到鼓风的各参数作用,但未包括煤的燃烧及煤中氢、氧释放,而实际过程由于煤的分解吸热以及煤的加热升温过程,使风口燃烧煤粉与燃烧焦比很大程度上减弱了鼓风的穿透力。
5号高炉充分考虑这一因素,加之为了提高喷吹的均匀性,大修后,风口增加了4个,为16个,风喧径全部设计为120 mm,进风面积为0.196 m2。随着采取富氧大喷煤的技术,鼓风动能相应一定程度上有所增加,中心煤气流过分发展,形成了管道行程,因此采取适当增加进风面积的办法(将8个风噎径由120mm更换为130mm),减小风速,适当降低鼓风动能,经过计算回旋区长度为0.88 m,既保证了煤气流向中心扩展,使中心保持一定的温度,又控制焦炭堆积数量,维持了良好的透液性和透气性。
2.4保持“概念渣量”不变
在高煤比的冶炼条件下,煤粉在风口不能完全燃烧,未燃煤粉在软熔带参与碳的直接还原反应,使软熔带的焦窗作用变差,这时未燃煤粉与初渣一起被认为使焦窗堵塞,等量视作初渣,因此把高炉初渣量加未燃煤粉统称为“概念渣量”。
为使煤比提高后,高炉的透气性不变差,5号高炉在一定的产量水平下,保持“概念渣量”不变。大量文献表明:大气鼓风时,煤粉在风口的燃烧率为68%,喷吹100 kg/t煤粉,需要降低渣量32 kg/t。5号高炉在公司实施“精料方针”中,提高人炉综合品位、降低三烧的SiO2含量(由6.03%降至5.37%),以保持“概念渣量”不变。
2.5采取小高压
2000年利用大修机会,对煤气除尘系统进行改造,重力除尘器后增加旋风除尘器,在旋风除尘器与洗涤塔之间安装了调压阀组,5号高炉的顶压可提高到0.055 MPa,生产中将顶压逐步由0.035 MPa提高到0.045 MPa,最后达到0.052 MPa。顶压提高适当降低了煤气流速,控制煤气流使之分布均匀合理,提高炉况顺行程度;同时改善了煤气利用,煤气利用率由40%提高到43%。
2.6冶炼低硅生铁
高风温、高压、富氧喷煤为冶炼低硅生铁创造了条件,生铁含硅控制在0.25%~0.35%,铁水温度控制在1430±20℃。冶炼低硅生铁,一定程度降低了高炉热储备,一旦外部条件发生变化,容易造成铁水温度不足,影响炉况顺行,轻则产生废品,重则炉凉结瘤。为此,采取以下技术手段:
(1)提高制粉和喷吹系统的稳定性,避免因制粉或喷吹系统故障停煤造成重负荷冶炼的不利局面,一旦出现故障造成喷煤中断,及时采取停氧、减风、上部集中加焦甚至慢风等措施,以防止炉凉。
(2)重视原燃料的理化指标变化,若煤粉灰分升高、矿石品位下降、焦炭灰分升高,5号高炉操作上勤观察、分析,勤调剂,避免炉温下降或煤粉燃烧不完全影响炉况顺行。
5号高炉通过上述措施实现了低硅生铁冶炼,炉况保持稳定、顺行。
2.7 维护合理的操作炉型
5号高炉炉体冷却方式为工业水冷却,进水温度高,水质差,冷却壁容易结垢,降低甚至损坏冷却壁冷却功能。2001年元月份开炉,仅半年就出现冷却壁损坏,至今冷却壁已损坏30块。为维护合理的操作炉型,利用检修机会,对损坏的冷却壁采取安装微型冷却器的冷却功能再生移植方案,至今已在19块损坏的冷却壁上安装微型冷却器114个,恢复了一定的冷却功能,并且于2004年11月对炉腹、炉腰、炉身进行喷涂造衬。
3 结语
昆钢5号高炉自开炉至今,通过对VBG×tf值、回旋区大小等操作参数的调整,形成自己的一套富氧喷煤操作技术,在保证炉况稳定顺行的基础上,实现了高水平强化冶炼。