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包钢4号高炉更换布料器后炉况失常的处理
发表时间:[2007-10-18]  作者:郭卓团 郝志忠 彭 军  编辑录入:admin  点击数:3912

摘要对包钢4号高炉更换布料器后炉况失常的处理进行了总结。通过布料方程计算得知,更换布料器后布料轨迹发生了变化,焦炭在最大仅角时已经上墙,焦炭反弹到料面导致乱料,造成煤气流分布失常,是造成炉况失常的主要原因。采取缩小最大仪角、缩小进风面积、控制稍高炉温、较低炉渣碱度等措施,取得了较好的效果。

 

关键词  高炉无料钟炉顶布料器炉况失常

 

1概况

    包钢4号高炉于19951114日投产,有效容积为2200m328个风口,高径比2358,属深炉缸矮胖型高炉。采用PW型无料钟炉顶,皮带上料,计算机控制,炉顶配置红外线摄像仪、十字测温等设备。炉前设4个铁口,环形出铁场,渣铁摆动流嘴,整个工艺装备水平较高。高炉于200322日中修后炉况一直不错,但由于布料器使用时间太长,在l号、3号高炉成功使用的基础上,于200596日定修更换包钢自行研制的BG一Ⅲ型布料器。由于BG一Ⅲ型布料器与PW型有很大的不同,而且新布料器溜槽吊点比原来高195mm。更换布料器后未对布料矩阵及时调整,加之送风初期使用5号小风机送风,风机能力有限,送风后炉况逐渐变差,崩料频繁,风量萎缩,产量下降,一时难以恢复。具体表现为:①接受风量能力差,尤其是4000 m3min以上时,表现更为突出。②下部中心吹不透,上部调整解决不了根本问题。③炉身温度及水温差长期偏低,能达到正常情况的时候少。④不接受顶压,顶压到015 MPa以上时稳定性变差。⑤不接受大批重。经过几个月的精心调整和恢复,炉况才恢复到正常水平,更换布料器前后主要技术经济指标见表1


2炉况失常的原因

21  更换布料器后,布料矩阵未及时调整

    更换布料器后,BG一Ⅲ型无料钟布料器和PW型布料器差别很大。与P·W型布料器相比较,BG一Ⅲ型布料器有以下特点:①机构设计合理、结构简单,各主要传动力与运动部分受力明确,工作可靠,运动阻力小,驱动机构简单,整机使用寿命长,设备重量轻,制造安装方便。②具有良好的维护性。③采用了开路式水冷系统,冷却更为可靠。④润滑简单。⑤对顶温要求不严格,短时间顶温较高或箱内温度不超过70℃运行,可不必立即打水。具体参数见表2。定修后仍用原来的布料矩阵,矩阵见表3

    炉况顺行变差后,意识到更换布料器后布料轨迹有变化,根据布料方程,在Visual Basic60中编制程序,计算布料轨迹如图1、图2所示。




 式中C1——炉料离开溜槽末端的速度,ms

  Lx——炉料在x轴方向离开高炉中心线的距离,m

  L0——炉料距高炉中心线的实际距离,m

  k——溜槽长度,m

  ω——溜槽转速,rs

  β——溜槽与水平线夹角,( 0)

 μ——炉料与溜槽摩擦系数;

  Q——炉料重量,N

  P——煤气阻力,Ns

  e——溜槽倾动距,是溜槽倾动轴到溜槽底面的垂直距离,m

  


    从图1中可看出,更换布料器前,在布料角αmax=4150h=1 m时,n(4l. 50,1)<htg 80+395,炉料正常布下(其中80为炉身角的余角,395为炉喉半径)。从图2中可看出,更换布料器后,当αmax=41.50h=1 m时,n(41.50,1)>htg 80+395,炉料已经接近炉墙,被反弹在料面上,结果导致布料变化,煤气流分布不合理,进而造成炉况失常。

 

2.2风量小,炉缸中心堆积

送风初期,由于使用5号小风机送风,风机能力有限(设计能力为5000 m3min,实际只有4500m3min),风量、风速偏小,导致炉缸中心堆积严重,风量逐渐萎缩,炉况恶化。


23原燃料质量变差

    9月下旬,由于气候逐渐变冷,烧结矿质量逐渐变差,入炉粉末增加,过潮料次数多。同时,由于新建7号焦炉工艺不完善,焦炭水分高,M40降低,粉末增多,使料柱透气性变差,不接受风量。

 

3炉况失常处理

31  对布料角度进行重新调整

    炉况顺行变差后,及时对布料轨迹进行重新调整。

    根据布料方程计算,当h=l m时,n=htg 80+395=409mα=390,因此,将最大布料角缩小到3850。布料轨迹如图3所示。


32加强原燃料管理,尽量实现精料入炉

    精料是高炉炼铁的基础,特别是大型高炉对原燃料的质量提出了更高的要求。加强原燃料管理包括筛分工作,对保证高炉稳定顺行尤为重要。

    由于4号高炉距离烧结区比老系统远,原燃料转运次数多,粉末也多。为此,车间积极采取如下措施。

    (1)为保证焦炭质量,把焦炭筛倾角由原来的2250逐步调整为150180,以加强焦炭过筛效果,焦炭12个槽筛子每次用3个,采取自动循环分筛方式。

    (2)降低入炉烧结矿粉末。原来烧结筛为双层棒条筛,上下孔径为10mm5 mm。为减少入炉粉末,将上筛片孔径改为13 mm,下筛片孔径改为7 mm

    (3)加强原燃料监控,要求槽下每隔2h看一次料并取样。每天白班做焦炭和烧结矿筛分,抠两次烧结矿、焦炭筛子,发现异常及时报告炉内。

    通过上述措施,烧结、焦炭质量明显好转,为高炉稳定顺行创造了有利的条件。

33摸索合理的高炉操作制度

(1)上部调剂。根据布料方程计算结果可知,更换布料器后,当h=1αmax=390时,炉料接近炉墙。因此,将每个布料角同时缩小30,初期布料矩阵仍用原来的

   764321   543

C432212O244,但由于初期风量偏小,导致炉缸中心堆积,故逐步调整、摸索合适的布料矩

阵,最后调整为        764321   543

C333112 O244,其目的是在开放中心的基础上,适当疏松边缘。

    (2)下部调剂。更换布料器后初期,由于小风机影响,风量偏小、风速偏小、炉缸中心堆积严重。为此,由原来的27个直径120mm1个直径110mm的长斜风口,进风面积S=0315 m2,调整为26个直径120mm2个直径110mm,进风面积S=0313m2

34加强炉内、炉前操作管理

    高炉炼铁日常的管理也很重要,原燃料条件再好,没有一套合理的操作管理制度也就没有稳定的炉况。

    (1)炉内管理。根据实际炉况,每周制定适宜的方针指导高炉工长操作高炉,将各种参数进行量化。要求物理温度

1 460l 480℃、[Si]0.6%08%、压差≯0145 MPa、顶压≯0155 MpaR0=103±003

    (2)加强炉前管理。4号高炉属大型高炉,当冶炼强度较高时,炉前渣铁能否及时排放干净是高炉顺行的关键之一。虽然炉前的量化难度大,但必须努力,每月制定铁口工作记录本,记录每次铁口深度、钻头大小,打泥量、铁口深度等。确保每天18次铁。保证高炉不憋风,基本消除铁前憋风和料慢现象,为高炉顺行创造了条件。

 

4  结语

    (1)包钢4号高炉更换布料器后炉况失常,历经几个月的调整才找到适合新布料器的布料矩阵,炉况才恢复到正常水平,这充分说明虽然装料制度不是高炉顺行的决定性因素,但其重要性却不可忽视。

    (2)高炉操作中,上下部调剂一定要相适应,处理炉缸堆积时,上部压边缘疏松中心,下部缩进风面积、加长风口、控制稍高炉温、较低碱度。

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