摘要:文章介绍了包钢三烧车间265㎡烧结机的工艺设计特点,总结了三烧车间围绕达产目标所采取的优化生产、操作、管理整改等方面的措施,提出了今后的努力方向。
关键词:烧结机;工序优化;工艺指标
近几年,包钢随着生产规模的扩大,在2005年初先后投产了1座1500m3高炉和1台265m2烧结机。265m2烧结机投产初期,部分设备在设计、制造、安装等方面不能满足正常生产要求,设备故障率较多,为此在投产后,为了实现生产稳定、设备顺行,三烧车间采取了一系列措施,对设备进行了大力整改,对生产组织、操作进行了规范,在管理上不断摸索,总结出了一套与之相适应的操作及管理办法,使三烧车间主要生产指标和技术指标都达到了同行业先进水平。
1 265m2烧结机工艺设计特点
三烧主体设备为l台265m2烧结机,台车挡板高650㎜,两台主抽风机功率为5500kW,采取鼓风环式冷却方式,设计年产烧结矿273万t。所有原燃料均来自炼铁厂的原料车间,整个工艺包括原料接受、配料、混合、制粒、点火、烧结、冷却、成品整粒、成品输送等主要工序。目前生产的成品烧结矿主要供5#高炉使用。该烧结机的主要设计特点如下:
(1)含铁原料以自产混合精矿和进口矿粉为主,有时配加少量的外购国内铁精矿或褐铁矿或瓦斯灰,这些原料由皮带机从原料车间供料场直接送至配料矿槽。各种物料的配料设备采用定量给料机,并采用计算机远程集中自动配料。
(2)混合料的二次混合采用的是两台Φ4.0m×18m的制粒机。
(3)制粒后的混合料经皮带运输,先后经过摆动皮带、宽皮带以及九辊布料器,从横向和纵向将制粒后的混合料均匀布到台车上。
(4)采用热风烧结、厚料层烧结工艺,强化烧结过程,可以改善烧结矿的物化性能,提高烧结矿产量,降低能耗。
(5)两段混合落地配置,大大降低了主厂房的负荷和高度。
(6)采用双斜带式点火保温炉,点火均匀,能耗低,使用寿命长。
(7)省掉热矿筛,减少了不必要的工序,降低了能耗,避免了热返矿造成的水分波动。
(8)自动化程度进一步提高,对生产全过程的工艺参数进行自动显示、监控和操作。
(9)配料、烧结机机头、机尾和成品返矿系统均采用高效率的电除尘器,减少了粉尘的排放,满足了环保的要求。
2 投产初期生产状况和存在问题
265m2烧结机2004年12月31日投产后,通过一段时间的运行,暴露出一些设备问题和工艺问题及设计缺陷。1~3月份为试生产阶段,设备的作业率较低,约为70%,烧结机利用系数为1.06t/(m2·h),攻关组通过检修机会和设备消缺机会,对一些设备和工艺问题进行改造,提高设备的作业率和烧结机的利用系数。
3 工艺优化措施以及生产实践
3.1 设备的消缺和改造及提高设备作业率
3.1.1 烧结机
烧结机预留热膨胀缝设计和计算不合理,烧结机变频故障较多。7月19日利用检修机会对烧结机轨道拉线校直,并合理预留膨胀缝,改造后烧结机变频事故明显下降。
3.1.2 混合机和制粒机
由于原设计没有设置喇叭口,密封装置,跑料严重。4月份在简体入口处加设了喇叭口并进行密封处理,运行后跑料现象明显减少,降低了工人劳动的强度。
3.1.3 冷矿振动筛
由于原设计为手动干油润滑,劳动强度大,加油效果不好,油管经常堵塞,冷筛故障率高。6月份对冷矿振动筛润滑系统进行改造,由手动加油改为集中加油润滑,减轻了工人劳动强度,故障率明显下降。
3.2 工艺技术改造
(1)上料、成品、冷返系统都是单系统运转。一方面影响设备作业率,另一方面停车时均是带负荷停车,对皮带系统烧损严重。车间在6月份,在P8皮带尾部加设一斜漏子通至P9皮带,冷返可以走高返系统,P8皮带出现故障时可以及时处理,不影响正常生产,提高了设备的作业率。
(2)由于两个制粒圆盘,小皮带输送能力不够,不能互相作为备用。攻关组在3月份就对小皮带和制粒圆盘电机都进行增容改造。7月份将制粒圆盘给料器由原来铸钢衬板改为剥料器,经过改造后,加大给料量,保证生产的需要。
(3)原设计的皮带系统漏子设计不合理,都没有潮泥漏子,且没有镶衬板和方钢。车间利用设备消缺机会和检修机会,把皮带系统的漏子都进行改造,在容易磨损的漏子里都镶了衬板或方钢。加设了潮泥漏子,在上料系统下料点,加设了槽形管辊,中部拉紧装置反向轮由轻型改为重型轮。改造完后,皮带系统运行稳定,故障率明显下降。4月6日由于LS一1、LS一2皮带少,攻关组借此机会对这两条皮带进行改造,将一条500m长的皮带分成两段。一段长160m,短皮带主要用于日常更换,这样既保证了作业率,又可以降低成本。
(4)烧结机运行一段时间后,由于热膨胀,烧结机风箱灰斗、涨力、法兰,漏风严重,车间利用每次检修机会对漏风情况进行处理,将涨力漏风加设包箱。法兰改用焊口连接。风箱灰斗接缝进行焊接,减少了漏风率,之后烧结机风箱负压提高到15000Pa。
3.3 强化烧结生产的技术措施
(1)采用自动化控制,提高生产的稳定性。4月份自动配料系统投入使用。由主控室控制,使用后使混合料量和化学成分趋于稳定,为生产的稳定奠定了基础,6月份和7月份一次混合的红外线测水和中子测水相继投入使用,水分控制有了参考依据,能够及时调节,减少了水分的波动,为生产的稳定创造了条件。在生产过程中工艺参数都进行自动显示,监督和操作。
(2)采用热风烧结工艺提高烧结矿质量,降低返矿量。热风烧结工艺是265m2烧结机直接配置的,但由于投产初期条件不具备,在5月份三烧才开始使用。热风烧结可以改善烧结气氛,降低FeO含量(质量分数,下同),改善烧结矿还原性,提高烧结矿强度。
(3)实施烧结配加强化剂,强化烧结生产。4月份开始进行烧结强化剂配加工业试验,烧结生产时配加0.04%强化剂。试验证明配加0.04%强化剂后,烧结机利用系数提高0.023t/(m2·h),烧结矿粒度组成得到改善,转鼓强度指数提高1.45个百分点。烧结矿冶金性能也得到改善,低温还原粉化指数降低,还原性提高,烧结固体燃耗降低1.76kg/t。
(4)实施厚料层操作,提高烧结矿质量。从4月份料层厚度由610㎜提高到640㎜,由于厚料层操作可以提高烧结过程的自动蓄热能力,厚料层烧结自动蓄热可能达到燃烧带总热量55%~65%,可以降低固体燃耗、实行低配炭。低配碳可以使氧化性气氛加强,使料层的最高温度下降,还可以抑制过烧现象,使烧结矿结构改善。从而降低FeO含量,改善烧结矿还原性。由于厚料层的自动蓄热烧结过程高温保持时间长,矿物结晶充分,结构得到改善,可以提高烧结矿强度。降低返矿率提高成品率。
(5)实施烧结喷洒CaCl2的技术措施。6月份实施烧结喷洒CaCl2的技术措施,降低了烧结矿低温还原粉化率,从表2烧结矿冶金性能分析结果可以看出:三烧投产初期,烧结矿的低温还原粉化指数较高,4月份烧结矿的低温还原粉化指数(3.15mm)为55.2%,5月份有所降低为39.43%。为此6月份三烧实施烧结喷洒CaCl2强化烧结生产的技术措施,使烧结矿的低温还原粉化指数得到了降低。6月份以后低温还原粉化指数(一3.15mm)基本控制在30%左右。
4 265m2烧结机烧结工艺指标的变化
4.1 烧结主要工艺指标的变化
265m2烧结机投产后烧结主要指标以及烧结矿物理性能的变化列于表1。
由表1可以看出,截止到12月底,烧结矿平均日产量已达到7000t以上,烧结矿台时产量最高达到322.59t/h,烧结利用系数最高为1.22t/(m2·h),烧结矿转鼓强度从5月份起平均达到75%以上,11月份达到75.85%。
表1 265㎡烧结机主要经济指标及烧结矿主要性能的变化
日期 |
日平均产量/万t |
作业率/% |
台时产量/(t·h-1) |
利用系数/(t·m-2·d-1) |
FeO质量分数/% |
烧结矿转鼓强度(+6.3㎜)/% |
平均 |
最高 |
最低 |
3月 |
6022 |
78.79 |
308.15 |
1.16 |
8.96 |
10.57 |
6.91 |
70.52 |
4月 |
6169 |
84.16 |
305.13 |
1.15 |
8.68 |
10.03 |
4.87 |
72.93 |
5月 |
6129 |
90.02 |
296.00 |
1.12 |
9.27 |
10.24 |
8.18 |
75.33 |
6月 |
5979 |
89.09 |
279.64 |
1.06 |
9.59 |
11.19 |
8.63 |
75.65 |
7月 |
6648 |
88.90 |
301.73 |
1.14 |
9.22 |
10.15 |
7.95 |
75.28 |
8月 |
7118 |
96.43 |
307.76 |
1.16 |
8.94 |
10.03 |
7.98 |
75.17 |
9月 |
7017 |
92.65 |
315.93 |
1.19 |
8.14 |
8.94 |
6.80 |
75.26 |
10月 |
7127 |
92.57 |
320.80 |
1.21 |
8.78 |
10.5 |
6.72 |
75.52 |
11月 |
7549 |
97.51 |
322.59 |
1.22 |
8.72 |
10.4 |
6.85 |
75.85 |
12月 |
7015 |
91.77 |
308.69 |
1.16 |
8.82 |
10.18 |
6.40 |
75.40 |
另外,从表1还可以看出,由于三烧车间采取了一些强化烧结的生产措施,如热风烧结、烧结配加强化剂等,使烧结矿的FeO含量得到了降低,9月份烧结矿的FeO含量降低至8.14%,且波动范围也由3月份的6.91%~10.57%控制在9月份的6.8%~8.94%。
4.2 烧结矿冶金性能的变化
投产以来,对三烧车间烧结矿冶金性能的分析结果列于表2。
表2 烧结矿冶金性能
日期 |
低温还原粉化(-3.15㎜)/% |
还原度/% |
4月份 |
55.20 |
93.65 |
5月份 |
39.43 |
89.47 |
6月份 |
28.25 |
87.00 |
7月份 |
31.80 |
86.10 |
8月份 |
26.85 |
85.55 |
9月份 |
34.65 |
88.10 |
从表2烧结矿冶金性能分析结果可以看出,三烧投产初期, 烧结矿的低温还原粉化指数(一3.15㎜)较高,4月份烧结矿的低温还原粉化指数(一3.15mm)为55.2%,5月份有所降低,为39.43%,为此6月份三烧车间实施烧结喷洒CaCl2强化烧结生产的技术措施,使烧结矿的低温还原粉化指数得到了降低,6月份以后低温还原粉化指数(一3.15㎜)基本控制在30%左右。烧结矿的还原性和软熔性能无明显变化。
5 结论
(1)265m2烧结机为包钢目前最大的烧结机,它采用了热风烧结、厚料层烧结等工艺,有利于强化烧结过程,改善烧结矿的物化性能。
(2)265m2烧结机在投产初期的一段运行,虽然暴露了一些设备问题以及设计缺陷,但经过炼铁厂攻关组多次的检修与改进,在较短的时间内逐步消除设备隐患,设备故障逐渐减少,8月份作业率为96.43%。占到了全月的三分之一,9月份烧结作业率达到92.65%,11月份烧结作业率达到97.51%,烧结台时产量达到322.59t/h,达到了公司下达的任务和目标。
(3)由于三烧车间在投产后采取了一系列强化烧结生产的技术措施,如热风烧结、厚料层烧结、烧结配加强化剂,烧结配洒CaCl2等,其烧结矿质量也得到了优化。截止到9月份,烧结矿的FeO含量降低至8.14%,且波动范围也由3月份的6.91%~10.57%控制在目前的6.80%~8.94%,烧结矿转鼓强度达到75%以上。