摘要对DNl800微水节能热风阀的工作原理、结构以及DN500阀板加热模拟试验进行了阐述,并且对微水节能热风阀与传统的衬里热风阀进行了比较。
关键词 微水节能热风阀 衬里热风阀 加热模拟试验 阀板
1引言
热风炉阀门是炼铁厂使用的高炉设备产品,世林(漯河)冶金设备有限公司研制出一种新型微水节能热风阀,这种热风阀的节水、节能效果明显。根据情报检索,国外已有使用微水节能热风阀的例子,而国内没有这种产品。世林(漯河)冶金设备有限公司根据多年的生产经验,在借鉴国外这种热风阀技术的基础上,吸取本公司现在生产的传统衬里热风阀的优点,成功地研制出一种微水节能热风阀。
2006年1月,河南省科技厅组织冶金行业专家对这项成果进行了评审鉴定认为:‘在热风阀产品的研究领域中,该项成果达到了国际先进水平。在节水、节能、环保方面具有较好的经济效益和社会效益,有很好的推广应用前景,完全可以替代进口产品。本文将介绍这项研究成果,并且将微水节能热风阀与传统的衬里热风阀加以比较。
2传统的衬里热风阀
目前,国内各炼铁厂高炉使用的都是传统的衬里热风阀,这种衬里热风阀由于阀盖、阀体使用传统水冷方式,阀盖、阀体的内部必须有大水腔结构。此种结构的焊缝数目相对比较多,衬里热风阀工作时在高温、高压、大流量的热风冲击下,受到交变应力的作用,焊缝容易开裂、漏水。传统水冷方式的衬里热风阀由于焊缝数目比较多,工作到一定时间后,形成焊缝开裂、漏水的概率比较高,因此可能导致热风阀的损坏,这也是传统的衬里热风阀寿命一般只有4—5年的原因之一。另外,使用传统水冷方式对阀盖、阀体降温,可以保持热风阀的正常工作,但这种水冷方式也同时带来较大的热量损失。由于传统的衬里热风阀技术成熟,尽管有上述不足,目前仍在高炉上普遍使用。仅以DNl800热风阀为例:DNl800热风阀的用水量为150m3/h,结构简图如图1所示,水冷参数见表1。
3微水节能热风阀
3.1微水节能热风阀的设计
以DNl800微水节能热风阀为例,说明微水节能热风阀的工作原理、结构及试验情况。
(1)微水节能热风阀的工作原理及结构。微水节能热风阀的工作原理是采用多种耐火材料、多层结构组成隔热保护层。经过设计、计算,冷却水道采用特殊的结构,以较小流量的冷却水满足冷却要求,结构如图2所示,水冷参数见表2。
①板、阀体冷却水道设计。根据热力学原理, 设计特殊的冷却水通道以提供最佳流量,最大程度减少冷却水用量(同样适用于紧急操作)。冷却水在阀板外围圈分为两层,先冷却非密封面,再冷却密封面,最后冷却阀板芯部。冷却水在阀体内先冷却密封面部位,再循环冷却圆法兰其他部位。
②阀板、阀体隔热保护层。由各种材料组成隔热层:第1层为绝热层,第2层为隔热层,第3层为保温层,第4层为耐火层,第5层为节能反射层。每层根据所实现的功能采用不同的材料。
(2)设计性能参数:风温1650℃,风压O.6MPa;水量是同规格热风阀水量的30%,水压0.7 MPa。
可减少热损失,同比提高风温10℃左右;承受较大的热冲击及热波动,阀杆采用全浮动密封结构。现场免维护;设计寿命8年。
3.2微水节能热风阀的工作情况、冷却与技术特点
(1)工作情况。微水节能热风阀开启送风时的平均风温为1 350℃,阀关闭时热风管道内的温度为900~1000℃,热风流量6950 m3/min,风速28m/s,风压0.55MPa。
热风阀关闭和开启过程中阀板水冷钢圈及阀体密封面温度波动在100~,500℃,压力波动在0.098~0.55 MPa,冷却水进口压力0.69 MPa,温度低于40℃。内外壁有较大的压差和温差(见表2)。热风阀承受着热应力和由温度及压力波动造成的循环压力。
(2)冷却。热风阀采用纯水冷却,水质参数pH(25℃)=7~10,Clˉ<100×10-4%,SOˉ<50×10-4%,NHˉ4<30×10-4%,导电率=10μV/cm。
热风阀采用纯水循环冷却,不结垢,完全排除了因泥渣和结水垢而烧坏热风阀的事故。
(3)技术特点。
①刷涂高温绝缘特种涂料,当耐火材料内表面涂上该涂料后,经高温后互相渗透,深度可达5 mm形成一层坚硬的陶瓷硬壳,且导热系数小,粘结牢固,抗热震性好,气流不直接影响耐火材料,故能起到保护和延长耐火材料寿命的作用。
②由于阀板、阀体、阀盖的最佳隔热性能,使用中热损失最小,减少了阀体的热应力,相应延长了热风阀的使用寿命。
③以上材料严格按施工工艺实施。经专业部门检测,隔热温度达到900~1000℃,再经微量水循环冷却,完全满足设计及使用要求。
④采用以下新技术。全覆盖不定形陶瓷耐火材料;阀体内腔热风接触的部位进行了耐火衬里全覆盖;非对称水腔结构;阀板复合材料保护层处理;阀杆全浮动密封装置。
3.3微水节能热风阀的模拟试验(DN500阀板)
(1)模拟试验条件。微水节能热风阀设计后,为验证其设计l生能,按微水节能热风阀设计工艺条件,特按照模拟热风炉的工作条件对DN500阀板进行了模拟试验。
试验设备:自动测温电炉、增压泵、高压循环冷却水;
试验时间:30h;
试验温度:热风阀安装在热风炉出口和热风主管道之间,作为切断热风之用。热风阀开启送风时风温为1 300℃,关闭时热风管道内温度为900~1000℃。
模拟试验现场照片见图3,冷却水温差变化趋势如图4所示,模拟试验数据见表3。
(2)模拟试验结果分析。通过以上试验,证明耐火材料分层浇注完全能达到设计要求,冷却水参数也基本达到设计要求水量5.8 t/h(常规DN500热风阀阀板水量10t/h)。
DNl300微水节能热风阀试制完成后,又进行了模拟现场情况下冷却水用量实测。在冷却水压力0.6 MPa条件下,DNl300微水节能热风阀用水量为29.7 t/h。常规热风阀用水量为110t/h,同比节水达73%。
4结论
世林(漯河)冶金设备有限公司吸收国外先进技术,结合本公司的多年生产阀门经验,运用计算机仿真、模拟计算等自行研究设计、制造出微水节能热风阀,并且进行了耐火材料隔热保温系数梯度变化的实验和DN500阀板的模拟试验。与传统的衬里热风阀相比,在同样的工况条件下,微水节能热风阀寿命可达8年以上,节水60%~70%左右,风温同比提高10℃左右。