摘要在焦炭品种变化频繁、质量波动较大的条件下,首钢2号高炉进行重负荷冶炼,通过抓好原料筛分、出铁排渣,炉内调整基本操作制度,适应了高压差操作,较好地解决了高产和低耗之间的矛盾。
关键词高炉高压差重负荷操作
l 引言
2005年,首钢原燃料整体质量较差,特别是外购焦炭品种变化频繁、质量波动大,对高炉的长期稳定、顺行造成了一定影响,限制了高炉进一步达产降耗。首钢2号高炉有效容积l726m3,日常操作风量3800m3/min,顶压180kPa。2005年5月开始,高产和低耗之间的矛盾日益突出,2号高炉在抓好原燃料筛分、出铁排渣的同时,炉内通过积极调整,适应了高压差操作,炉况达到了长期稳定、顺行。
2高压差冶炼
2.1 高压差操作的原因
2005年5月,2号高炉焦炭负荷(O/C)由4.67逐步提高到5.06,6月稳定在5.0以上,如图1所示。随着焦炭负荷的提高,焦炭在高炉炉料中的比例减少,焦炭的骨架作用降低,料柱透气性能变差;同时,重负荷、大喷吹后(煤比日平均最高达150kg/t,5月煤比达到137 kg/t),炉腹煤气量大增;由于设备影响,高炉不能富氧,必须通过提高风温来
提高煤粉的燃烧率,保证一定的理论燃烧温度。由于重负荷、大喷煤、无富氧、高利用系数的矛盾比较集中,所以炉内采取了高压差操作。
2.2高压差操作带来的问题
炉内压差提高后,和高炉顺稳性之间的矛盾成了问题的关键,给炉外组织生产和炉内工长的操作带来了一定难度,对渣铁的准时排放率和工长的操作水平要求更高,同时对原燃料的质量和高炉基本冶炼制度的合理性要求也相对较高,特别是一个活跃的、良性循环的炉缸工作环境,更是炉内高压差生产的保障。高压差后,煤气流的控制不易,对炉内气流的控制成了生产的瓶颈,既要保证一定的全风率,又要控制煤气流的合理分布。2号高炉采取了一系列措施,保持顶压180kPa不变,压差逐步由152kPa提高到165 kPa(如图2所示),达到了长期稳定生产。
3调整措施
3.1 精料
高炉煤气在软熔带的压力损失占到总损失的70%左右,合理的软熔带形状及透气性能,受原燃料质量和煤气分布的直接影响,特别是焦炭质量对软熔带透气性起着决定性作用。
2号高炉于2005年3月开始,陆续对焦炭筛进行了改造,使用聚氨酯筛板,筛板在强度不变的前提下,上筛板网孔率提高了21%,下筛板网孔率提高了17.8%;为了增加焦炭在筛板上的停留时间,由原型号倾斜角100增加到200,振动筛整体倾斜角由200减小到100;筛条齿由原先的垂直设计改为斜面设计(倾斜角为60),振动筛在工作时不卡焦炭,防止了堵塞现象。改造后,成品焦中小于25mm的焦炭明显减少,改造前后焦炭筛分效果比较见表1。
2号高炉焦炭为干熄焦和外购焦(冶金性能比较见表2),干熄焦比例50%,质量稳定,其余为外购焦,品种变化频繁,质量波动大,采取混焦入炉,尽量减少其对炉内压差和热制度的影响。
含铁原料为烧结矿、球团矿、澳块矿和钛矿,澳矿开始软化温度较低,软化终了温度较高,软化温度区间大,高温熔滴性能较差。根据经验,澳块矿比例控制在13.6%,含铁炉料具有相对优良的软熔滴落性能(高炉含铁原料结构见表3)。
3.2合适的矿石批重
高压差操作矿石批重不能太小,随着O/C增大,过小的矿石批重、焦炭批重不易稳定煤气流,容易出现气流或小管道,同时抑制煤气利用率的进一步提高。而大喷吹后,大矿石批重和透气性又是一对矛盾,对应目前原燃料条件和装料制度,应力争一个合适的矿石批重。
2005年5月,2号高炉矿石批重稳定在42.5 t,在矿石批重上没做任何调整。6月高炉风机供风能力有限,不能保证3 800m3/min风量(风量最少时,不能保证3700m3/min风量),有计划的使用顶压,月初顶压降为172 kPa,中下旬风量增加,顶压逐步提回178 kPa;随着风量的变化,适当增加矿石批重(调整情况如图3所示);调整下部送风制度,6月7日停风堵20号风口,13日捅开20号风口,缩3个风口。
3.3稳定的边缘煤气流
2号高炉的装料制度是典型的煤气流中心开、边缘稳定的装料制度,适宜大煤比、重负荷冶炼。在轻负荷、低煤比的生产情况下,煤气中心开,边缘稳定;在重负荷、高煤比的生产情况下,煤气流边缘略有发展,形成了边缘弱于中心的两条煤气通路,缓解了大煤比后炉腹煤气量增加与透气性的矛盾。
大喷吹后,边缘煤气流有所发展,煤比在不同数值范围内,煤气流的分布规律是不一样的。2005年5、6月煤比基本稳定在150kg/t以内,对边缘煤气流影响较大,下部坚持以较高的风速、动能来适应,达到吹透中心的目的,全月平均动能达到96lkJ/s。煤比超过150 kg/t以上,会发展边缘煤气流,应根据实际情况,对上部装料制度稍做调整,适当引导中心煤气流。
随着大煤比后,中心煤气流没有以前通畅,矿石批重对中心影响比较明显,随O/C的增大,过小的矿石批重、焦炭批重不易稳定煤气流,对透气性也影响较大,同时也抑制煤气利用率的进一步提高。2005年6月27日对装料制度做了进一步调整,矿焦角统一外扬10,意在继续让开中心,适当扩大矿石批重、加重焦炭负荷,提高煤气利用率,缓解高压差,提高炉况的稳定性,调整后十字测温中心和边缘温度、透气性比较见表4,此次调整取得一定效果。
3.4活跃的炉缸环境
煤气流在炉内的压力损失主要集中在下部,所以高压差操作,一定要求有合理的、分布均匀的初始煤气流,如果风量频繁大幅波动,再加上热制度大幅波动,容易造成炉缸不活跃,初始煤气流不稳定,进一步导致边缘煤气流不稳定,中心煤气流不畅,形成恶性循环,破坏顺行,日常生产应坚持全风冶炼,2005年5~6月,2号高炉生产风量如图4所示(5月21日后,由于大气温度升高,2号风机供风能力达到极限,最大供风能力已不足3 800 m3/min。24日,由于主控设备影响,上料能力不足,减风5 h适应,25日停风40min,更换13号风口,其他时间一直全风冶炼)。
初始煤气流的合理分布对炉缸的活跃性很重要,且直接影响到煤气在炉内的二次分布、三次分布,从顶温上可以直观的反映出来。从图5可以看出,顶温温带较窄,4点温度较为接近,没有分岔现象,边缘气流稳定,说明初始煤气流和炉缸工作环境很好。如原燃料质量不稳定、日常炉况波动影响到初始煤气流的合理分布,从顶温和料尺可以直接反映出来,同时参考十字测温曲线和炉顶摄像,应立即采取退负荷或其他方式尽快调整。
3.5高水平操作
在重负荷、高产量生产情况下,一定要高度重视排渣、出铁,其对炉内压差和顺行影响很大。日常坚持定风温操作,通过控制冶炼强度来稳定热制度,煤粉的使用可以根据原料的变化情况,灵活掌握,综合负荷可以在小范围波动,做合适炉温,保证炉缸热量充足,铁水物理热稳定在1500℃左右,提高高炉的适应能力。
4生产效果
经过一系列的调整和适应,2号高炉达到了高压差操作下长期顺稳生产,2个月只损坏1个风口(此风口是在设备影响不能加料,长期减风后回风过程中损坏),2005年5—6月平均压差达到162 kPa,平均日产生铁4 638 t,利用系数2.61,焦比330kg/t,煤比130kg/t,取得了可观的经济效益。
5结语
在高炉长期炉缸活跃、炉况顺行稳定的基础上,通过抓好原料筛分、出铁排渣,炉内调整基本冶炼操作制度,针对高炉自身特点,做好日常调剂,配合精心操作,高炉可以适应高压差生产,达到高产低耗的目的。