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首钢3号高炉炉冷事故治理实践
发表时间:[2010-09-08]  作者:张贺顺 马洪斌  编辑录入:admin  点击数:11340

内容简介

首钢3号高炉炉冷事故治理实践张贺顺马洪斌(首钢总公司)摘要首钢3号高炉因炉渣未排净导致炉内煤气分布紊乩,最终酿成炉冷事故。治理过程中,炉内退焦炭负荷至正常全焦水平以下,加入集中焦,调整装料制度,改善煤气利用,炉前紧抓出铁出渣,最终实现了对炉冷事故的治理。关键词大型高炉炉冷炉缸煤气利用首钢3号高炉(2536m3)在2009年5月5日夜班发生炉冷事故。炉渣黏稠,渣铁分离困难,大量炉渣积存在炉缸内无法正常排出,炉前主沟、渣沟、铁沟积满凝固的渣铁。在治理炉冷事故过程中,炉内大退焦炭负荷,加入集中焦;炉前组织人员清理沟内渣铁,争取尽早出铁。5月7日白班后期,炉况出现好转,风口工作均匀、明亮,炉温逐步升高,炉渣流动能力增强,3号高炉炉冷事故基本得到解决,炉况进入后续恢复阶段。1炉冷事故的发生及前期治理1.1炉冷的原因5月4日中班后期,出铁出渣情况恶化。尤其是中班最后一次出铁(南场),2l:45铁口打开,80min后见渣,且出渣时间仅50min,炉内透气性指数由3800下降至3450,大量炉渣未能排净,积存在炉内的炉渣严重影响高炉下部透气性。炉内操作方面,在[Si]0.30%、物理热1492℃的情况下,将风温由1130℃降至l020℃,煤粉由32t/h降至29t/h。但由于未..

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