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武钢5号高炉炉况失常的分析与处理
发表时间:[2007-10-05]  作者:张庆喜 ((((武汉钢铁集团公司) 刘超志 ((中冶南方工程技术有限公司)  编辑录入:admin  点击数:4953

摘要对武钢5号高炉炉况失常的原因及处理进行了总结分析,认为拉风频繁、慢风时间多、原料带人Al2O3高、焦炭和烧结矿质量差、炉温偏低、碱度高是炉况失常的主要原因。采用锰矿和净焦洗炉、堵风口恢复、压边缘疏松中心煤气流、调整OC、控制稍高炉温、较低碱度、增加出铁次数等措施,取得了较好的效果。

 

关键词 高炉 炉况失常 分析处理

 

1引言

  武钢5号高炉有效容积3200m3,设计一代炉龄无中修10年,于19911019日开炉投产,到2005年已经连续生产14年,目前进入炉役后期。炉顶齿轮箱超过设计使用寿命,20045月份年修更换齿轮箱后,受齿轮箱旋转溜槽停转及槽下计算机设备老化等影响,高炉拉风频繁,慢风时间多。200411月中旬至12月中旬,干熄焦设备检修改用湿焦。20044季度以来,烧结矿质量变差,粉末多,进口矿中Al2O3含量高造成渣中Al2O3高达175(见表1),渣铁流动性差,渣铁不能及时排放,致使炉况顺行渐差。另外,炉底最高温度31号点(靠中心)温度一直下降,由正常的510℃左右下降到297 。由此可看出炉缸中心不活,中心煤气流较弱。12月上旬炉况开始恶化,风量萎缩到55005700m3min,风压波动大,高炉不易接受风量;炉温波动大,两铁口炉温偏差大,生铁中[S]含量居高不下;出铁时间短,易憋炉;最终导致炉况失常。经过两周多的调整处理。炉况失常才得以恢复正常见表2


2炉况失常的原因

21拉风频繁,慢风时间多

  (1)20045月份年修更换齿轮箱后,旋转电流波动大,齿轮箱受炉顶温度影响大,炉顶温度达到250℃,齿轮箱旋转溜槽就停转,有时在布料过程中停转,导致布料紊乱,而且停转后难以启动,导致低料线,高炉被迫减风降压。

    (2)槽下计算机设备老化,经常影响上料,导致低料线次数多,拉风频繁,高炉拉风多次造成大低料线,造成高炉恢复困难,顺行变差。


22  原料中Al2O3含量升高,原料带入的A12O3危害较大

    (1)造成渣中Al2O3含量升高,粘度大,炉渣流动性差,渣铁不易排放,易造成憋炉。

    (2)增加了软熔带厚度,气流上升阻力增大,料柱透气性变差,使高炉顺行变差。

    (3)高含量Al2O3在炉缸吸热厉害,炉温波动,渣铁物理热差,易造成炉缸不活。

23  焦炭和烧结矿质量变差,料柱透气性差

    11月中旬到12月中旬,干熄焦设备检修一个月,使用潮焦,热反应性差,‰降低,粉末多,焦炭的反应后强度由60%下降至40%,料柱透气性变差,不接受风量,风量萎缩,鼓风动能降低,风速低,中心气流不足。2004年以来,由于扩大生产,原料涨价,烧结矿质量变差,粉末多,料柱透气性差,影响炉况顺行。

24炉温长期偏低且炉渣碱度高

    [Si]大部分在030%~040%,由于[S]高,为了脱硫,只能维持较高炉渣碱度操作,R2控制在117121,致使渣铁物理热差,在1470℃左右,锃水发红。

 

3炉况失常的处理过程

31  集中加净焦和锰矿洗炉

    (1)集中加净焦洗炉。127日高炉风量萎自至55005700m3min,炉况顺行极差,被迫进行调整。127日加净焦和锰矿洗炉,共加入120t净焦和20t锰矿,并调轻OC。至8日又加净焦104t,风量仍然不多,只有56005 800m3min,炉况进一步恶化。11日开始连续大量坏风口,炉况越来越差。

    (2)加锰矿洗炉。13号开始加锰矿洗炉,改善渣铁流动性,同时增加Al2O3含量低的烧结矿和海南矿用量,增加渣量,达到降低Al2O3含量的目的.13号开始改变用料结构:由675%烧结矿+215%球团矿+52%南非矿+58%海南矿一715%烧结矿+176%球团矿+19%南非矿+90%海南矿+1000kg锰矿。15号用料结构变为810%烧结矿+190%海南矿+2000kg锰矿。

    用料结构改变后,渣铁流动性增强。锰矿洗炉效果明显,至22日共用锰矿1751t22日炉底温度开始回升,31号点(靠中心)温度从297 上升到486(22),说明炉缸中心较以前活跃,证明加锰矿是正确的。

32堵风口恢复炉况,活跃炉缸中心

    129日下午高炉炉况仍然不见好转,风量5800m3min左右,决定休风堵风口恢复。17251745休风15min,堵7(2120吹开)11号、22号、264个风口(事后总结从后面的恢复来看,4个风口堵得少了),炉况恢复困难。风量恢复到5800m3min,下料极其不好。11日开始,连续大量坏风口,高炉被迫连续休风处理坏风口(见表3),延缓了炉况恢复进程。


在所坏风口中,几乎都是被铁水烧坏的,风口前端凝铁比较多,边缘气流旺。大量坏风口期间:①布料制度由          987651     876           987651   9876

  C332214  O352变为C332214O3432,以压边缘气流。

②在易坏风口的地方改用加长风口,如1号、2号、17号、20号、29号、32号等6个经常坏的风口改换加长风口。③将几个连续烧坏的风口,更换后暂时堵死。④更换风口时,在风口下部填泥,加食盐,降低风口前渣铁混合物的熔点使其尽快进入炉缸,以减少风口损坏。采用这几项措施后,大量坏风口现象才得以抑止。

33调整装料制度

  在炉况调整初期,布料制度由  10987651  1098765         987651     876

                                                          C1222214O123321变为C332224O 352,主要目的是开放中心和边缘两股气流。

  这次炉况失常,主要是炉缸不活,中心气流不足。在炉缸不活时,中心气流较弱,制度上采用了压边缘松中心的办法。装料制度变化:987651   876        987651   9876       987651

                                    C332214O352 C332224O1341C332224

    9876      987651      9876       987651     98765

O2341C3322244O2432C3322244O24321但矿石的分布,不能大量布在边缘环带,否则靠中心环带无矿石层,气流也很难打通中心。

34调整0C

  主要是增加软熔带区域焦窗厚度,改善料柱透气性。此次恢复处理过程中,OC基本上按全焦冶炼调整,OC2631,后期OC26左右(见表2)

35控制炉温上限水平

  在炉况失常处理期间,[Si]=070%~1O(见表2),以保证充足的物理热;控制较低的碱度;适当提高生铁含硫量以提高渣铁流动性。炉渣碱度基本上控制在100左右,生铁含[S]控制在004%~005%。

36增加出铁次数

  加强渣铁排放。在恢复期间,出铁基本上不间断,使炉缸中化出的渣铁能及时排放出来。平均每天出铁次数达到15次之多。

  经过2周多的处理调整,炉况失常才得以消除。武钢5号高炉于20041222日基本上达到正常水平,风量达6022 m3min,风速235ms,接近正常水平,炉况顺行,各项技术经济指标逐步正常(见表4)。武钢5号高炉对这次炉况失常的处理是正确的,是成功的。

 

4教训及认识

    (1)通过本次对炉缸不活的处理,让我们再次认识到高炉生产过程中精料的重要性。

    (2)在上部制度调整不见效的情况下,可考虑调整长短风口的布局。

    (3)高炉操作中,应根据原燃料的具体情况,制定有效的生产措施和合理的操作制度,确保炉况稳定顺行。如:高Al2O3含量、高喷吹量等情况下的合理操作制度。


    (4)处理炉缸不活的最重要措施,压边缘松中心,加净焦和锰矿洗炉,改善渣铁流动性,调整OC,控制稍高炉温,较低碱度,堵风口恢复,以利于吹透炉缸中心,增加出铁次数。

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