摘要对武钢5号高炉炉况失常的原因及处理进行了总结分析,认为拉风频繁、慢风时间多、原料带人Al2O3高、焦炭和烧结矿质量差、炉温偏低、碱度高是炉况失常的主要原因。采用锰矿和净焦洗炉、堵风口恢复、压边缘疏松中心煤气流、调整O/C、控制稍高炉温、较低碱度、增加出铁次数等措施,取得了较好的效果。
关键词 高炉 炉况失常 分析处理
1引言
武钢5号高炉有效容积3200m3,设计一代炉龄无中修10年,于1991年10月19日开炉投产,到2005年已经连续生产14年,目前进入炉役后期。炉顶齿轮箱超过设计使用寿命,2004年5月份年修更换齿轮箱后,受齿轮箱旋转溜槽停转及槽下计算机设备老化等影响,高炉拉风频繁,慢风时间多。2004年11月中旬至12月中旬,干熄焦设备检修改用湿焦。2004年4季度以来,烧结矿质量变差,粉末多,进口矿中Al2O3含量高造成渣中Al2O3高达17.5%(见表1),渣铁流动性差,渣铁不能及时排放,致使炉况顺行渐差。另外,炉底最高温度31号点(靠中心)温度一直下降,由正常的510℃左右下降到297 ℃。由此可看出炉缸中心不活,中心煤气流较弱。12月上旬炉况开始恶化,风量萎缩到5500~5700m3/min,风压波动大,高炉不易接受风量;炉温波动大,两铁口炉温偏差大,生铁中[S]含量居高不下;出铁时间短,易憋炉;最终导致炉况失常。经过两周多的调整处理。炉况失常才得以恢复正常见表2。
2炉况失常的原因
2.1拉风频繁,慢风时间多
(1)2004年5月份年修更换齿轮箱后,旋转电流波动大,齿轮箱受炉顶温度影响大,炉顶温度达到250℃,齿轮箱旋转溜槽就停转,有时在布料过程中停转,导致布料紊乱,而且停转后难以启动,导致低料线,高炉被迫减风降压。
(2)槽下计算机设备老化,经常影响上料,导致低料线次数多,拉风频繁,高炉拉风多次造成大低料线,造成高炉恢复困难,顺行变差。
2.2 原料中Al2O3含量升高,原料带入的A12O3危害较大
(1)造成渣中Al2O3含量升高,粘度大,炉渣流动性差,渣铁不易排放,易造成憋炉。
(2)增加了软熔带厚度,气流上升阻力增大,料柱透气性变差,使高炉顺行变差。
(3)高含量Al2O3在炉缸吸热厉害,炉温波动,渣铁物理热差,易造成炉缸不活。
2.3 焦炭和烧结矿质量变差,料柱透气性差
11月中旬到12月中旬,干熄焦设备检修一个月,使用潮焦,热反应性差,‰降低,粉末多,焦炭的反应后强度由60%下降至40%,料柱透气性变差,不接受风量,风量萎缩,鼓风动能降低,风速低,中心气流不足。2004年以来,由于扩大生产,原料涨价,烧结矿质量变差,粉末多,料柱透气性差,影响炉况顺行。
2.4炉温长期偏低且炉渣碱度高
[Si]大部分在0.30%~0.40%,由于[S]高,为了脱硫,只能维持较高炉渣碱度操作,R2控制在1.17~1.21,致使渣铁物理热差,在1470℃左右,锃水发红。
3炉况失常的处理过程
3.1 集中加净焦和锰矿洗炉
(1)集中加净焦洗炉。12月7日高炉风量萎自至5500~5700m3/min,炉况顺行极差,被迫进行调整。12月7日加净焦和锰矿洗炉,共加入120t净焦和20t锰矿,并调轻O/C。至8日又加净焦104t,风量仍然不多,只有5600~5 800m3/min,炉况进一步恶化。11日开始连续大量坏风口,炉况越来越差。
(2)加锰矿洗炉。13号开始加锰矿洗炉,改善渣铁流动性,同时增加Al2O3含量低的烧结矿和海南矿用量,增加渣量,达到降低Al2O3含量的目的.13号开始改变用料结构:由67.5%烧结矿+21.5%球团矿+5.2%南非矿+5.8%海南矿一71.5%烧结矿+17.6%球团矿+1.9%南非矿+9.0%海南矿+1000kg锰矿。15号用料结构变为81.0%烧结矿+19.0%海南矿+2000kg锰矿。
用料结构改变后,渣铁流动性增强。锰矿洗炉效果明显,至22日共用锰矿1751t。22日炉底温度开始回升,31号点(靠中心)温度从297 ℃上升到486℃(至22日),说明炉缸中心较以前活跃,证明加锰矿是正确的。
3.2堵风口恢复炉况,活跃炉缸中心
至12月9日下午高炉炉况仍然不见好转,风量5800m3/min左右,决定休风堵风口恢复。17:25~17:45休风15min,堵7号(21:20吹开)、11号、22号、26号4个风口(事后总结从后面的恢复来看,4个风口堵得少了),炉况恢复困难。风量恢复到5800m3/min,下料极其不好。11日开始,连续大量坏风口,高炉被迫连续休风处理坏风口(见表3),延缓了炉况恢复进程。
在所坏风口中,几乎都是被铁水烧坏的,风口前端凝铁比较多,边缘气流旺。大量坏风口期间:①布料制度由 987651 876 987651 9876
C332214 O352变为C332214O3432,以压边缘气流。
②在易坏风口的地方改用加长风口,如1号、2号、17号、20号、29号、32号等6个经常坏的风口改换加长风口。③将几个连续烧坏的风口,更换后暂时堵死。④更换风口时,在风口下部填泥,加食盐,降低风口前渣铁混合物的熔点使其尽快进入炉缸,以减少风口损坏。采用这几项措施后,大量坏风口现象才得以抑止。
3.3调整装料制度
在炉况调整初期,布料制度由 10987651 1098765 987651 876
C1222214O123321变为C332224O 352,主要目的是开放中心和边缘两股气流。
这次炉况失常,主要是炉缸不活,中心气流不足。在炉缸不活时,中心气流较弱,制度上采用了压边缘松中心的办法。装料制度变化:987651 876 987651 9876 987651
C332214O352 →C332224O1341→C332224
9876 987651 9876 987651 98765
O2341→C3322244O2432→C3322244O24321但矿石的分布,不能大量布在边缘环带,否则靠中心环带无矿石层,气流也很难打通中心。
3.4调整0/C
主要是增加软熔带区域焦窗厚度,改善料柱透气性。此次恢复处理过程中,O/C基本上按全焦冶炼调整,O/C为2.6~3.1,后期O/C为2.6左右(见表2)。
3.5控制炉温上限水平
在炉况失常处理期间,[Si]=0.70%~1.O%(见表2),以保证充足的物理热;控制较低的碱度;适当提高生铁含硫量以提高渣铁流动性。炉渣碱度基本上控制在1.00左右,生铁含[S]控制在0.04%~0.05%。
3.6增加出铁次数
加强渣铁排放。在恢复期间,出铁基本上不间断,使炉缸中化出的渣铁能及时排放出来。平均每天出铁次数达到15次之多。
经过2周多的处理调整,炉况失常才得以消除。武钢5号高炉于2004年12月22日基本上达到正常水平,风量达6022 m3/min,风速235m/s,接近正常水平,炉况顺行,各项技术经济指标逐步正常(见表4)。武钢5号高炉对这次炉况失常的处理是正确的,是成功的。
4教训及认识
(1)通过本次对炉缸不活的处理,让我们再次认识到高炉生产过程中精料的重要性。
(2)在上部制度调整不见效的情况下,可考虑调整长短风口的布局。
(3)高炉操作中,应根据原燃料的具体情况,制定有效的生产措施和合理的操作制度,确保炉况稳定顺行。如:高Al2O3含量、高喷吹量等情况下的合理操作制度。
(4)处理炉缸不活的最重要措施,压边缘松中心,加净焦和锰矿洗炉,改善渣铁流动性,调整O/C,控制稍高炉温,较低碱度,堵风口恢复,以利于吹透炉缸中心,增加出铁次数。