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武钢5号高炉风口频繁破损分析
发表时间:[2007-10-05]  作者:邬晓伟 郑华伟 章铭明 张庆喜 ((武汉钢铁集团公司)  编辑录入:admin  点击数:4331

摘要对武钢5号高炉风口破损的原因进行了分析,并对处理经验进行了总结。主要操作经验有:适当发展中心和边缘两股煤气流,改全焦冶炼,洗炉,提高炉温并适当降低炉渣碱度等。

 

关键词高炉风口破损对策

 

1风口破损状况

    武钢5号高炉有效容积为3 200 m3,设有32个风口,4个铁口。自19911019日投产以来,已进入第14年服役期。20045月份年修更换炉顶-齿轮箱以后,高炉顺行一直处于不稳定的状态,特别是567几个月受齿轮箱溜槽停转及槽下计算机设备老化、热风炉等方面的影响,高炉拉风降压频繁。加上原燃料变差,风口布局不够合理,严重影响了高炉的顺行,高炉炉型受到很大损伤。11月中旬至12月中旬一个月左右的时间里,因干熄焦检修改用水熄焦后,高炉风量萎缩,风速降低,慢风时间增加。加之近几个月来,原料中Al203含量大幅上升,使得高炉渣铁流动性差,渣铁不能及时排放,从而造成炉缸堆积,风口破损频繁。从1212日至1222日共损坏风口28(重复计算,见表1),高炉被迫休风6次,严重影响到高炉的顺行。


2风口破损期间高炉操作观察到的现

    在武钢5号高炉这次风口频繁破损期间,主要有以下几方面的现象:

    (1)下料不均匀。从1212日至1222日,下料时快时慢,在小批重轻OC条件下,慢时35批料/h,快则60批料/h,而正常下料(大批重时)应该在70批料/h

    (2)有时出现管道行程,而且有小崩料现象发生。   

    (3)高炉不能接受压差,风量逐步萎缩。比如1212日夜班,操作中,在顶压为0140MPa情况下,压差仅控制在0140MPa以内,风量由接班时的5050m3min萎缩到4480m3min,在此期间风口破损了4个,这说明高炉所能接受的压差愈来愈低。

    (4)高炉煤气流不稳定,顶温曲线较散且不规则,冷却壁温度变化大。

    (5)风口破损多。从1212日至1222日共破损风口达28个之多。

    (6)炉缸容积变小。比如1218日这天,出铁次数达18次之多,而当天的产量却仅为43561t,这说明炉缸内所能排放出来的渣铁量比高炉正常时少,炉缸容积变小。

    综合以上现象,可以判断造成风口频繁破损的主要原因为炉缸堆积。

 

3造成炉缸堆积的原因

    (1)风量长期偏小,风速低于正常水平,鼓风动能不足以搅动炉缸。具体数据见表2

 


    (2)焦炭质量差,热反应性能降低,料柱透气性差。11月中旬至12月中旬,一直使用水熄焦,灰分含量130(>125),焦炭的冶金性能变差,加之烧结矿中<10mm的粉矿比重高,严重影响了料柱透气性。风量上不来,透气性降低,高炉所能接受的压差也随之变低。

    (3)原料中Al2O3含量显著上升。原料带人过高的Al2O3(最高达190)全部进入渣中后,会使得渣铁流动性变差,渣铁不能顺利排放,从而加剧了炉况的恶化。

  (4)冷却设备漏水。武钢5号高炉现已处炉役后期,破损的冷却壁及风口会导致部分冷却水进入炉缸,这样一来便加剧了炉缸堆积,同时也会增加消除炉缸堆积的困难程度。

  (5)炉温长期偏低。[Si]=040%,±,渣铁的物理差,有时仅有1470℃左右

  (6)炉型不规则,风口布局不合理,造成两股气流分布不合理,风量稳定性差。

 

4操作中采取的措施

  (1)上部调剂。从1212日至1222日,装料制度主要经历了以下几个变化:

   987651          9876           987651       9876           987651       876

 C332215 O1431↓→C332224O1331↓→C332224O341,以适当发展中心及边缘两股气流。

  (2)全焦冶炼,改善料柱透气性,在低焦炭负荷(OC)情况下冶炼,可加宽软熔带区域透气焦窗,有利于提高料柱的透气性。

  (3)洗炉。从1212日至1222日,曾一次性集中向高炉内加净焦1000t,以增加炉缸热量;从1213日开始使用Mn矿以活跃炉缸,至22日共用Mn矿达17512t

  (4)提高炉温,使[Si]=060%~080%,保证炉缸充足的物理热。

  (5)降低炉渣碱度,适当提高生铁含硫量,改善炉缸工作状态,提高渣铁流动性。通过调整配料比,这段时间炉渣碱度基本控制在100[S]控制在0030%~O040%,渣铁流动性得以改善。

  (6)加强出铁管理,增加出铁次数。为防止“渣憋风,铁憋料”的发生,力争做到不问断出铁,使炉缸中化出的渣铁能及时排放出来。

    (7)更换风口时,在风口下部填泥,加食盐。为降低风口前渣铁混合物的熔点,减少风口损坏几率,加盐这一做法是值得提倡的。

    (8)堵风口进行恢复,以增加风速吹速中心,活跃炉缸。

    通过采取上述几项措施,武钢5号高炉于1222日开始趋于正常,风量达6 022 m3min,风速235ms,鼓风动能12827kJs,接近正常水平,炉况顺行。可以说武钢5号高炉所采取的这一系列措施是得当的,是符合5号高炉实情的有效恢复措施。

 

5讨论

    从武钢5号高炉这次损坏如此多风口的事件中,有以下几个方面值得我们注意:

    (1)根据原燃料的质量,炉况基础和趋势以及一些外围因素影响的特点,完善高炉的各项日常应急措施,使之更具针对性和可操作性。

    (2)应抓好冷却壁温度、水温差、炉温、理论燃烧温度、风速、鼓风动能、煤气取样、压差关系等重要冶炼参数的监测及分析工作。

    (3)在炉况顺行的前提下,探索好不同情况下合适的鼓风动能、风速,使炉缸工作活跃,热量充沛,以提高对外界的抗干扰能力。

    (4)摸索出高(Al2O3)情况下如何做到炉况顺行的一系列措施。

    (5)在上下部制度调整不见效的情况下,可考虑调整风口布局,使风口大小、长短搭配合理。

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