摘 要:通过改善原燃料质量、合理的煤气流分布、提高炉顶压力、降低入炉焦比、富氧、喷煤、高风温协调互补、适当提高炉渣碱度等措施,使唐钢炼铁北区1号高炉生铁[Si]有0.68%降至0.45,取得了较好的经济效果。 、
关键词:高炉;低硅铁;冶炼
O 引言 。
低硅冶炼技术是炼铁生产技术现代化的重要内容之一,降生铁含硅量是大中型高炉稳产、高产、低耗的有效措施,也是降低炼钢工序能耗的基础条件。唐钢炼铁北区1号高炉于2005年2月24日至3月28日,对1号高炉进行了扩容大修改造,炉容由1 260m3扩至2 000 m3。高炉投产后,尽管新一代炉役采用了许多新设备、新技术,但由于炉型与大修前有较大差异、操作制度不合理、导致煤气利用差,炉缸工作状态不佳,直接影响了生铁含硅量。2005年高炉生铁含硅量达O.68%。与国内同类型先进水平存在较大差别。为此,降硅冶炼是提升经济技术指标的重要措施。
1 硅的还原机理
国内外高炉的解剖表明,硅从炉腰等部位开始还原,到风口水平面时还原出的硅量到达最高,进入渣铁层后硅又逐渐降低,即高炉内硅的还原反应主要在滴落带,由Si02→SiO_→Si逐级进行。从风口区到铁口区[Si]逐步减少,这是因为:一是由于鼓风中的氧将铁中硅氧化;二是渣中MgO、FeO等与[Si]发生耦合反应,将铁水中的[Si]氧化。
2 冶炼低硅生铁的途径
从硅的还原反应机理可知,高炉冶炼应采取降低软熔带的位置,缩小JSi02的还原反应区间,降低吨铁SiO2入炉量,合理降低炉缸物理温度,降低渣中Si02的活度,抑制气体中间产物SiO的挥发等措施,可以达到冶炼低硅生铁的目的。
3 1号高炉冶炼低硅生铁的操作及措施
3.1 精料
(1)优化CFW混匀配料控制系统,提高混匀矿质量。进入渣 量。CFW混匀配料控制系统是采用美国AB公司的PLC产品ControlIogix5000及其RSView32图形操作系统。CFW混匀配料控制系统既有控制系统又有管理功能。在实际应用中,进行了工艺参数的修正、和设备改造。实现了技术、管理人员、操作工控制生产过程的自动化、可视化,便于生产指标的控制和考核,提高了混匀矿的产、质量,以利于稳定烧结矿的质量。
(2)烧结配料中配加了55%~60%外矿粉,通过优化工艺达到改善烧结矿冶金性能的目的,经过多次配矿试验,总结出:烧结矿中Si02控制在5.2%左右、MgO控制在2.55%左右、FeO控制在9.0%左右时,烧结矿RDI+3.15值由原来的62.62%上升到7 1.26%,烧结矿冶金性能明显改善。
(3)采用合理稳定的炉料结构,减少烧结矿碱度碱度调整。在目前原料条件下,1号高炉炉料结构以高碱度烧结矿为主,配加酸性球团矿和部分块矿。基本为:74%烧结矿+8%球团矿+1 8%块矿。这样使烧矿碱度稳定在2.0左右,以保证烧结矿具有良好的冶金性能,有利于降低软熔带位置,实现低硅冶炼。
(4)改善焦炭质量,满足高炉强化冶炼的需要。1号高炉主要使用自产焦炭。为改善焦炭质量,成立改善焦炭热性能攻关工作组。通过选购优质煤、强化生产工艺,使焦炭质量明显改善,尤其是加强了焦炭热态指标的检验。
3.2 合理的煤气流分布
冶炼低硅生铁时,最重要的是提高煤气热能和化学能的利用,一方面保证[Si]的稳定,减少炉凉的次数。同时根据炉身下部和炉腰部位为铜冷却壁的特点,采取相应的措施,逐步取得合理的煤气流分布。
(1)调整送风制度。随着7月份干熄焦投入使用,喷煤量增大,调整了风口长度,两个Ø l 20mm风口位置做了调整,总的送风面积未变,力求风口布局均匀合理,初始气流合理分布,炉缸工作状态良好。
(2)对上部装料制度进行调整,按矿石低温还原粉化率的高低,决定其在布料圆周方向的位置将粉化率低的矿石布在边缘,根据实际经验定为烧结矿一澳矿一巴西矿或麦克矿一球团,这样有利于防止炉墙结厚或结瘤现象的发生。同时矿批由43.5t扩大到45t左右,最大46.5t。矿、焦布料角度档位,稳定在:
适当抑制中心,略开边缘,逐步增加中心矿量,或减少中心焦量。同时,根据铜冷却壁温度调整布料,铜壁较低时,增加最小矿角圈数,以调节中心气流,达到中心气流与边缘气流的合理匹配。另外,7月初开始使用干熄焦,矿批为45t,角度调整为:
在此基础上根据生产实际情况各档位逐渐向外平移,边缘布料角度达到43°,气流较稳定。
3.3 提高炉顶压力
根据炉顶设备条件和高炉顺行状况,逐步提高炉顶压力的水平,炉顶压力由1 63 KPa提高到1 96KPa。炉顶压力提高后,炉内压差相应降低,延长了煤气在炉内停留的时间,促进了间接还原,改善了煤气利用,降低了消耗,同时提高了生铁物理热,利于降低生铁含硅量,提高产量。此外炉顶压力提高后,改善了煤气的径向分布,抑制了煤气管道的形成,促进了高炉的稳定顺行,有利于保持全风操作,为高炉强化冶炼奠定了基础o
3.4 降低入炉焦比
生产实践证明,在炉况允许的情况下,逐步降低人炉焦比,提高煤比,有利于降低综合焦比。在保证炉况顺行的基础上,入炉焦比由404kg/t逐步降至360kg/t,煤比由1 20kg/t提高至1 56kg/t,相应的综合焦比由5 1 0kg/t降至498kg/t,综合焦比的降低,降低了燃料消耗,有效地降低了Si02的带入量,减少了硅的还原。
3.5 富氧、喷煤、高风温协调互补
做好富氧、喷煤和高风温的协调工作,维持适宜的风口前理论燃烧温度,使高炉上、下部热量均衡匹配,有利于高炉稳定顺行,实现低硅冶炼。随着人炉焦比的降低和煤比的提高,在富氧率1.4%的情况下,采取定风温操作,风温基本固定1 1 70℃,以维持适宜的理论燃烧温度,做到风温、富氧、喷煤的合理匹配和协调互补。
3.6 当提高炉渣碱度
炉渣碱度提高可降低渣中Si02的活度,抑制Si02的还原,有利于冶炼低硅铁,1号高炉炉渣中含A12 03在1 5%左右,为保持炉渣的流动性,炉渣碱度不能控制过高,碱度由年初的1.09调整到1.1 3,既达到造渣脱硫的要求,又保证炉渣稳定。收到了较好的冶炼效果。
4 结论
按照硅的还原机理,唐钢炼铁北区1号高炉,通过采用精料、根据外界条件变化及时调整机本制度,保持合理气流分布等措施的落实,达到了降低生铁硅含量提高经济技术指标的目的。同时,由于原燃料质量稳定性欠佳,所以,与铁水硅含量较低的低硅冶炼存在一定差距,仍需加强原燃料质量管理,进一步降低生铁含硅量。