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大罐自动接氩工艺技术的成效
发表时间:[2010-10-18]  作者:  编辑录入:admin  点击数:797

内容简介

大罐自动接氩工艺技术的成效今年以来,武钢集团炼钢总厂将大罐自动接氩改造定为重点攻关项目之一,通过对自动对接装置、设备安装等方面进行改进,有效改善了自动对接运行条件,提高了设备稳定性,使大罐自动对接成功率达96%以上,成功取代了传统的人工接氩方式。钢包底吹氩气作为炼钢炉外精炼工艺之一,可有效均匀钢水温度和成分。过去该厂大罐底吹氩对接一直采用人工对接,既提高了工人的劳动强度和生产成本,又延长了生产时间。为此,该厂先后进行了一系列基础改造,将底吹氩由原来的单路供气改为双路供气,氩管由1个增加到2个,自动对接由原来的单路对接改为双路对接等。同时,为提高对接精度,该厂在钢包车车体上加装导向块,对大罐下落过程进行导向定位,以减少大罐对对接装置的碰撞。在此基础上,他们还提高了球面接触精度,密封部分采用耐磨材料,以保障接触处气密性;增加了底部球角,扩大了自动对接装置的允许偏差范围;在设备安装位置上,该厂经过科学论证,选择在钢包罐的西北角并整体设置在大罐罐沿下端,有效避免了钢水喷溅、积渣对设备的损害。在项目实施过程中,该厂还通过分析实验数据,不断改善设备运行条件,提高对接质量。目前,该厂大罐自动接氩运行良好,..

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