1 概述
南京钢铁集团目前老区炼铁厂高炉五座,总容积约2000M3,每昼夜出铁量为6000吨左右,铁水成份:
[P]:0.110~0.130%;[S]:0.040~0.080%;Si:0.50~0.90%
炼钢厂600吨混铁炉两座;两套乌克兰技术脱S装置;三座30吨LD转炉;两座LF钢包精炼炉;两台方坯连铸机,一台超低头板坯连铸机;年产量为220万吨钢;钢种约分为三大类:低碳低硅系列;低合金系列;中、高碳系列。
2 现状
为大力开发低S品种,我厂在2002年6月投资建成两套乌克兰技术脱S设备装置。投入生产后给低硫品种钢的生产带来了便利,但在生产过程中成本较高,主要反映在:一、金属镁粉消耗量较大;二、炉前在冶炼钢种[S]含量要求低于0.030%以下的仍然比较困难;三、石灰消耗居高不下。以冶炼16MnR为例:一、提前16小时进行铁水脱S分装;二、不断脱S,不断对混铁炉进行冲洗;三、混铁炉内铁水S达到0.010%以下,开始安排16MnR;四、要求炉前炉渣碱度按4.0左右配加石灰,在连续生产达到20炉左右以后,冶炼难度增大,炉前首次倒炉[S]就上升到0.022—0.025%,高时达到0.030%,这样炉前多次补后吹才能达到出钢[S]≤0.018%;五、扎后探伤合格率只有65~70%。具体数据如下:
表1 铁水脱S数据
脱S前[S] |
镁粉用量 |
脱S后[S] |
混铁炉内[S] |
0.050% |
0.7Kg/T |
0.004-0.006% |
≤0.10% |
注:均为平均值
表2 炉前冶炼
装入量 |
平均首次倒炉[S] |
平均补吹次数 |
吨钢石灰消耗 |
钢铁料消耗 |
扎后探伤合格率 |
铁水 |
废钢 |
0.024% |
2.7次 |
81Kg/T |
1120Kg/T |
68% |
33.5T |
5.5T |
注:均为平均值
3 分析
自铁水预处理脱S系统投入运行后,在生产实践中,我厂在生产船用钢、35#~50#钢等钢种[S]要求在0.035%以下时,为生产提供了极大的方便,无论从炉前冶炼,成本以及成品材的机械性能上得到了充分体现。但是在冶炼[S]低于0.025%的钢种时,即使进行了脱S分装,把混铁炉内铁水[S]降到0.010%以下,也不能达到钢种终点要求,后吹比较严重。为此,分析认为:虽然进行脱S,且铁水S含量较低,但是由于脱S后的产物仍然带入混铁炉;在向转炉提供所谓的低[S]铁水时,铁水渣还是带入转炉所至。因此,对铁水渣进行取样分析。结果如下(平均值):
表3 铁水渣分析数据
项目 |
SiO2 |
CaO |
S |
FeO |
Al2O3 |
MnO |
MgO |
R |
脱S前 |
34.55 |
38.13 |
1.175 |
0.62 |
15.68 |
0.18 |
8.03 |
1.104 |
脱S后 |
34.47 |
38.32 |
3.714 |
0.48 |
15.65 |
0.17 |
12.14 |
1.106 |
从铁水渣以及脱S后的铁水渣来看,含硫量非常高,故脱S后铁水虽然[S]含量较低,但是仍然带入转炉,结果导致终点倒炉达不到预期目标。这样就失去脱S的真正目的,必须将铁水渣去除。
4 论证
调研:目前,对铁水除渣两种装置:一种是铁水扒渣机;一种是铁水捞渣机。
4.1 铁水扒渣机
扒渣机技术目前比较成熟的一是美国产品,一是日本产品。而从我厂两套脱S系统来看,是在老厂房的基础上改造的,如果使用扒渣机存在以下几个难点:一、从设备布置来看脱S平台标高不够,需改造,就相当于脱S设备重新安装;脱S系统是离线进行,原有脱S大罐等必须改造成自带倾动装置;投资两台扒渣机工程概算需1100万元;二、从目前考察来看,使用扒渣机的厂家,铁损较大,扒渣后的铁损量达到10Kg/T铁。
4.2 铁水捞渣机
铁水捞渣机是国内产品,每台捞渣机投资150万元,就我厂而言,它完全摆脱了使用扒渣机可出现的困难。一、从设备布置来看,原脱S系统无需任何改造,投资两台捞渣机工程概算需300万元;二、捞出的铁渣含铁量较低,从考察来看只有0.9~1.0Kg/T铁。
4.3 综合比较
|
一次性投资 |
铁损 |
现场适用性 |
扒渣机 |
550×2=1100万元 |
10Kg/T铁± |
需停产改造原有设备 |
捞渣机 |
150×2=300万元 |
0.9~1.0Kg/T铁± |
边生产边施工 |
经过综合考虑和长期效益,决定采用烟台盛利达工程技术有限公司生产的捞渣机。
5 设计、安装
通过调研论证,2006年2月中旬与烟台盛利达工程技术有限公司签定合同,2006年3月25日第一台捞渣机正式进入试运行。从土建到试运行只用了50天,且更奇的是设备到厂进行安装、调试到使用只用了3天时间。
6 使用效果
捞渣效果:
6.1 捞渣率
投入生产后,对100罐铁水进行捞渣统计分析效果
从表四对100罐铁水进行捞渣统计来看,去渣率平均在89.5~92.0%,效果比较好。
表4 捞渣率比较
捞渣前罐重 |
捞渣后罐重 |
捞渣量 |
捞渣率 |
687.1T |
608.74T |
78.36T |
89.5-92.0% |
6.2 渣中含铁量
在以上100罐捞渣过程中,共取渣样20个,对含铁量进行分析,最高含铁量为7.49%,最低的含铁量为5.62%,平均铁渣中含铁量为6.54%。我厂铁水大罐用于脱s规定装入量为55~65吨,这样,如果按铁水量来计算铁损则为0.872Kg/吨铁,优于设计效果。
6.3 冶炼效果
4月份利用捞渣机投产使用进行16MnR的冶炼,采取铁水脱S、捞渣,共计生产16MnR容器钢60炉,产钢2030吨。并进行了数据统计。
表5 采用铁水:脱S、捞渣
脱S前[S] |
镁粉用量 |
脱S后[S] |
混铁炉内[S] |
0.052% |
0.54Kg/T |
0.010-0.015% |
0.014-0.016% |
注:均为平均值
表6 炉前冶炼情况
装入量 |
平均首次倒炉[S] |
平均补吹次数 |
吨钢石灰消耗 |
扎后探伤合格率 |
铁水 |
废钢 |
0.017% |
1.02次 |
59.4Kg/T |
95.4% |
33.5 |
5.5 |
7 效益分析
7.1 减少铁损效益
(铁水价格:1850元/吨;铁水大罐铁水量:55-65T/罐)
效益=(扒渣机铁损-捞渣机铁损)×铁水单价÷1000=(10-0.872)×1850÷1000=16.89(元/吨铁)
则扒渣与捞渣相比可以增加效益为16.89元/吨铁水。
根据我厂生产条件,今后两台捞渣机可对40%左右的铁水进行捞渣,按一年计算,我厂产钢为220万吨,耗铁202.4万吨,则全年可增益2024000×40%×16.89=1367.144(万元)。
7.2 脱S减少镁粉消耗效益
(镁粉单价:15730元/吨)
脱S减少镁粉效益(吨铁)=(捞渣前用量-捞渣后用量)×镁粉单价=(0.71-0.54)×15730÷1000=2.67(元/吨)
我厂低S品种占总产量的30%,则全年降低镁粉效益为:
年降镁粉消耗效益=220×30%×2.67=176.22(万元)
7.3 降低石灰消耗效益
(1、石灰单价:400元/吨;2、按低S品种产量计算)
年降石灰消耗效益=220×30%×(81-59.4)×400÷1000=570.24(万元)
7.4 全年总效益=减少铁损效益+降低镁粉消耗效益+降低石灰消耗效益=1367.144+176.22+570.24=2113.604(万元)
8 结论
8.1 铁水捞渣机铁损量较小
8.2 捞渣率达到设计目标值
8.3 进行现场生产协调,扩大铁水捞渣量,全面提高各项经济指标,提高钢铁企业抗风