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转炉二次除尘气力输灰
发表时间:[2007-10-31]  作者:  编辑录入:admin  点击数:3340

摘要:介绍福建三明钢厂100 t转炉二次除尘系统采用气力输灰的工艺,减少了转炉二次除尘积灰二次扬尘对环境的污染,解决除尘灰循环再利用问题。

 

关键词:二次除尘;气力输灰

  

      福建(三钢)集团有限公司新转炉炼钢厂(以下简称三钢)分两期进行建设,其中一期为1100 t的转炉,配LFl座,66流的小方坯铸机1台,已于20048月建成投产。二期第2100t转炉目前正加紧建设。100 t转炉二次除尘器共2(一期已上1座,二期再上1)。三钢新100t转炉一期工程二次除尘器含除尘器本体及埋刮机输灰系统。目前埋刮机输灰系统主要存在卸灰阀和刮板机操作维护不方便;加湿机喷水量不易控制,喷头易堵,水少二次扬尘大;且加湿机卸料易堵塞,易造成各接手折断,设备维护量大;另受厂房楼层标高限制(地面净空只有27 m),汽车出灰运料进出困难。同时二期预留的钢灰仓,因场地窄小,且西侧受南北铁路线所限,无顺畅进出通道(农用车勉强通行),若仍采用拉灰汽车运送,运输困难将给生产组织带来很大不便。

    用气体沿着管道输送散料(即气力输送)已有一百多年的历史,至今气力输送已取得了长足的发展,广泛地应用于现代工业中的散料输送,并起着重要的作用。这主要归功于气力输送系统对环境无污染(由于全封闭式的)、系统安全可靠、投资低、输送路径不受限制、容易安装及易实现自动化等优点。

 

1  改造措施

    二期输灰系统改用气力输送,取消原刮板机及加湿机等传统出灰方式,采用仓泵压力容器,首先将干灰流化,而后用压缩空气通过管线输送到烧结厂,同时预留一期输灰系统的改造接口。该系统投用不仅降低工人劳动强度,同时有利于环保。

11  二次除尘灰成分

  二次除尘灰成分见表1

   


  从表1可看出二次除尘灰中TFeCCaO的质量分数较高,干灰易粘结。

12除尘系统工艺参数

  除尘器:24个灰斗布袋收尘

  烟气温度:120

  飞灰量:042 th(10 td)左右

  灰堆密度:08×103kgm

13  系统要求

    (1)转炉二次除尘采用1台布袋除尘器,24个灰斗,每一灰斗出口安装1台仓泵;

    (2)输送距离:水平距离约900m,输送高度30m900弯头约16(根据现场输灰路线)

14  系统参数

  输灰系统的选型主要考虑3个关键参数是:粒度、出力、距离。

    在系统中最为重要的是确定管道内的参数:压力损失和耗气量。确定压力损失和耗气量主要是确定管径。管径根据有关工程经验及出料速率加以确定。我们采用1套可靠的管道压力损失计算软件包以及飞灰最小输送速度,只需把有关参数如出力、距离等输入,就可得到1个压损和气量的二维图表,即气力输送特性图。调整管道直径,包括变径,马上就可以优化沿程管道压力损失及总压力损失,从而可确定管道耗气量、灰气比等。

  经过计算该积灰输送系统24台仓泵共用1根输灰管。具体参数经计算软件计算如下:

  灰管管径:80100125 mm

  当量长度:890m左右

    损:225 kPa

  输送量:25 th以上

  输送空气量:104一/min(标准状态下)

  输送速度:115225 ms

  灰气比:33

15输送量

  将灰料输送到现有的烧结灰库,由于实际灰量较少,不需每天24 h运行。灰料长时间堆积易板结,不宜长时间存放在布袋除尘器灰斗内而作集中输送。为此假设每天只输送6 h,此时要求出力达到25 th(150%的安全余量)。当灰量增加时,只要稍微延长输送时间即可满足要求;因此设计输送量选取25 th

16输送管径

  由于所送物料具有“弹性”,且颗粒较“粗”或粗细非常不均,流动性不如烧结粉,从而所选的管径应偏大些。经计算采用变径(DN 80100125mm)输送管,其输送量可大于25 th

17  输送方式

    由于布袋除尘器每个灰斗的灰量基本是均匀分配的,因此所有仓泵的容积取为01 5 m3,为了适应灰份的变化,方案采用下引式仓泵(下引式仓泵输送原理见图1)。进料阀选用DN200金属双闸板阀,出料阀均为DN80金属双闸板阀,平衡阀为DN40金属双闸板阀。仓泵采用下部整体流化锥流化的结构,保证灰在仓泵内得到充分的流化,从而能保证灰的顺利输送。


18  气源

    (1)本工程输送、控制用气共用气源。输送耗气量(在标准状态下,以下均同)104 m3min,控制用气量为10m3min;考虑110%出力余量,要求气源供气量不小于13 m3min。可选用13 m3min空压机或由空压气系统提供;设16m3储气罐,装在仓泵现场。

    (2)空气品质要求:压缩空气需经过干燥、过滤处理,其品质应达到干燥度在一23(常压露点)下不结露;含油量≤1×10-6;含尘粒径≤01μm;储气罐气源压力>045 MPa

 

2  系统配置

    (1)仓泵选型:在每个灰斗下配1015m3的下引式仓泵;仓泵应按输送空压机的设计压力设计,出厂前应按压力容器标准检验。在自由空间离设备外壳153 m和离地面15 m处的噪音,应在85 dB(A)及以下。

    (2)仓泵配置:每个仓泵配置1个手动检修阀、气动进料阀、出料阀、平衡阀、进气阀和流化装置。

    (3)仓泵接口工艺:灰斗→手动检修阀→进料阀→流化仓泵→气动出料阀→灰管。

    (4)料位计配置:每个灰斗设料位计1(业主供),每个仓泵配1个料位计。

    (5)灰管配置:根据以上设计,本工程采用1根输灰管;直管部分采用厚壁无缝钢管,管径为DN80100125 mm;管路弯头均采用内衬陶瓷复合耐磨弯头,弯头曲率为7倍管道直径,输送管16个弯头(根据现场输送路线确定);灰管外壁不设保温。

    (6)灰仓配置:灰仓利用原烧结灰库;仓顶设备,灰仓设备利用原设备,但灰库料位计信号必须接入二次除尘灰输送系统的控制,以保证灰库的安全。

 

3  控制系统配置

31  控制范围

    控制系统的监控范围包括:飞灰输送部分;灰仓部分;气源部分。

32  系统的IO点数统计

    系统的IO点数统计如表2


33  系统控制方案

    根据现场工艺及设备布置,控制系统组成如下:

    PLC柜放置于除尘控制室,灰库顶设置1个现场操作箱,每个仓泵旁设置1个现场操作箱。

    控制系统具4种控制方式,便于运行人员灵活操作:就地手动;远方软手操作;料位(压力)自动控制;时间自动控制。

34控制系统设备选型和配置

    (1)PLC控制站

    PLC选用SEIMENS S7300系列;所有DIDO模块选用低电压模块(24VDC)

    (2)盘、台、柜

    在除尘控制室放置1个控制台和1PLC主控柜,PLC柜内采用的器件为电机断路器、直流电源、中间继电器、魏德米勒端子;另外为了方便检修调试,在每个仓泵旁和灰库顶设置了现场操作箱,可实现远方/就地控制。

 

4投资比较

    气力输灰投资概算见表3,刮板输灰系统投资概算见表4。此项技术仅多投资约58万元(不包含刮板输灰系统所需的购车费等)

  


5改进后效果

改进后,输灰系统运行成本大大降低,具体见表5


    运行成本气力输送比刮板输灰每吨钢节约成本025元,按每座转炉年产钢100t,则1年节约成本25万元。

    人工成本大大减轻,环境改善,路上无湿灰,除尘站无二次扬尘。

 

6结论

    气力输灰该套系统安全可靠、环保、投资低、尤其输送路径不受限制、容易安装和实现自动化控制。目前该系统已在我厂试运行半年多,基本无故障,不仅节约大量的设备维修费用,同时降低除尘系统操作人员的劳动强度,今后将在我厂各输灰系统中推广运用。

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