为了给热轧厂、冷轧厂提供优质的汽车、管线用优质板坯,韩国浦项钢铁公司光阳厂的1~3号板坯连铸机均进行了技术改造,采用了多项新技术,结果使连铸坯的表面质量和内部质量均得到了明显提高。
1.前言
浦项对1~3号板坯连铸机进行技术改造的主要目的是:
①提高连铸机的生产能力,生产更宽的无缺陷板坯;
②改善汽车表面用超低碳钢、低碳铝镇静钢钢卷的表面质量;
③提高API管线用钢的内部质量;
④提高钢厂热装轧制的能力,采取的措施是对板坯进行热态清理。
为达到上述目的,采取了多项技术措施,如立弯式铸机、结晶器流动控制、液压振动、分节短辊间距铸坯导向系统、软压下、动态二冷控制等,也采用了热态清理机。达涅利Rotelec和JFE提供并安装了结晶器流动控制技术;达涅利CentroMaskin提供了清理机;奥钢联和浦项工程技术公司负责整个技术改造工作。整个改造工作从2003年2月开始,到2003年6月结束。
2.改造工作概况
2.1连铸机的规格
下表列出了改造前后No1~3板坯连铸机的规格。原先的弧形连铸机被改造成垂直弯曲型,垂直段长度为2.7m,连铸机的半径为9m。
No1~3板坯连铸机的规格
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项目 改造前 改造后
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连铸机型式 弧形 垂直弯曲型
垂直段长度 - 2.7m
冶金长度 35.82m 36.17m
板坯最大宽度 2m 2m
最大浇铸速度 1.8m/min 1.8m/min
铸机半径 12m 9m
板坯厚度 230mm 230mm
每炉钢水量 265t 265t
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为了使弧形结晶器转变为垂直弯曲型,将结晶器的中心线向浇铸方向移动了850mm,并采用了T形中间包。为了提高连铸机的性能,采用了以下的先进技术:
①为了优化结晶器内钢液的流动模式,改善钢的质量,采用了塞棒进行流动控制,结晶器内还采用了多模式电磁搅拌(MMEMS)。所谓多模式电磁搅拌即具有电磁液面稳定、液面加速、旋转搅拌(EMLS/EMLA/EMRS)等功能的电磁搅拌。
②采用了结晶器液压振动,分节辊及短辊间距的铸坯导向辊。
③为了解决API钢种的内部质量缺陷问题,采用了动态软压下和动态二冷控制;
④为了提高板坯的清理能力,安装了一台热态板坯清理机。
2.2技术优势
2.2.1钢液流动控制
中间包到结晶器的钢流通过塞棒进行控制,将钢液平缓地送入结晶器,防止产生偏流。开浇和停浇由电动液压缸控制塞棒操作。需要时,塞棒也可以人工进行控制。
流出浸入式水口的钢流由结晶器内的多模式电磁搅拌系统进行控制。该系统可对钢流进行加速、减速或旋转,电流强度最大可达1000A。在高拉速的情况下,为了避免结晶器液面的波动剧烈,造成卷渣缺陷,必须降低钢流的速度。相反,在低拉速的情况下,必须对钢流进行加速,给结晶器液面带来热量,对凝固界面进行冲洗。所谓旋转功能是一种特定的开/关操作,可用于特定的浇铸条件和钢种。
2.2.2液压电磁振动
安装了一种轻型的液压振动装置,振动频率可达400cpm,振程为12mm,振动模式可以是正弦方式,也可以是非正弦方式。该设备可提供非常灵活的振动条件,例如,在浇铸速度提高的情况下,该系统可进行逆向(inverse)振动,即在增加振程的情况下减小振动频率。这种技术可以在浇铸速度发生变化的情况下,使负滑脱时间保持恒定。
2.2.3带喷淋冷却控制的软压下
软压下技术的成功应用取决于如下几个方面:
①为准确预测凝固板坯的固相和液相等温线,采用了奥钢联开发的动态热跟踪模型;
②为了控制辊缝,采用了液压辊定位;
③为了逐步呈线性地减少铸坯厚度,采用了能线性倾斜、具有刚性结构的特殊扇形段;
整台连铸机(从扇形段1到扇形段14)都可以实施软压下,最大压下率为1.5mm/m。压下范围位于铸坯凝固长度的50%~95%之间。
2.2.4热态板坯清理机
安装了热态板坯清理机,以提高板坯的清理能力和直接热装轧制的比例。共安装了2台板坯清理机,可以分别对板坯上表面和下表面的缺陷进行清理,年处理能力为35万t。
3.操作结果
3.1生产速度
连铸机改造完毕后14天内,就连续3天达到了22炉/d的生产水平。并对所有的装置、设备(如结晶器宽度变更、软压下和电磁搅拌)的功能进行了试验,对板坯和钢卷的质量进行了检查。改造后,在生产超低碳钢时,连铸机的单流产量也可以达到3.9t/min。而在改造前,为避免产生笔筒、结疤等缺陷,所有氩气泡敏感钢种的拉坯速度只有2.6t/min。
3.2塞棒操作的结果
采用了塞棒系统防止浸入式水口出口处钢液发生偏流,并防止空气的卷入。根据数学模拟的结果,与滑动水口相比,塞棒能更均匀地分布钢流,其浸入式水口出口处的最大钢流速度要比滑动水口低27%。在防止钢液从中间包到结晶器内增氮方面,塞棒的效果要比滑动水口好13%。
3.3多模式电磁搅拌
结晶器内的钢液流动由多模式电磁搅拌系统控制,它主要利用F数来优化钢流的分布。F数与多个浇铸条件有关,如板坯宽度、浇铸速度、浸入式水口的插入深度/设计/氩气的流量等。采用多模式电磁搅拌系统后,结晶器弯月面的波动从使用前的±4mm减少到了±2mm。
结晶器内钢液流动的强度和方向可以用钉板来测量。根据钉板测量的结果,很明显,采用多模式结晶器电磁搅拌系统后,钢液流动的模式和钢流速度都变得更加稳定。通常,在使用多模式电磁搅拌功能后,钉板头部最大偏斜距离为4mm;而在不使用电磁搅拌的情况下,该距离为8~9mm。
3.4液压振动装置
根据观察,在采用逆向振动的情况下,能在浇铸速度发生变化的情况下保持保护渣的消耗量相对恒定。同时,和传统的振动方式相比,钩的深度也减少了14%。因此,与钩的深度直接相关的铸坯的皮下质量也得到了改善。
3.5带喷淋控制的软压下
动态软压下和动态二冷控制是改进API管线钢内部质量的重要手段。控制铸坯的锥度和辊缝后,中心偏析得到了改善。要应用好软压下技术,必须准确计算铸坯坯壳的厚度,并根据过热度、浇铸速度、钢种和喷淋水的流速计算铸坯的表面温度。
3.6产品的表面质量
对连铸机进行改造后,冷轧卷的质量水平明显提高,汽车表面用钢的缺陷比例下降63%。但还不能将这种改进完全归因于某项具体的工艺或设备,因为在设备改造的同时,许多工艺条件也发生了变化,例如采用中间包氩气密封、中间包用坝/堰、减少氩气流速等措施。今后随着对这些新设备操作经验的积累,预计产品质量将得到进一步提高。
4.结论
采用多项先进技术后,重要用途的宽板坯的生产效率和产品质量有了明显提高。用于汽车暴露部件、管线钢和其它高级钢钢卷的缺陷比例下降了60%以上。