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应用钢液定氧技术优化脱氧工艺
发表时间:[2007-10-29]  作者:白瑞国,周学禹,翁玉娟,高 海,付焕青,齐宏志  编辑录入:admin  点击数:2620

摘要:对40 t转炉脱氧工艺作了系统研究,通过测定钢液氧含量变化,查清了脱氧后钢中游离氧含量水平,找出了影响氧含量变化规律的因素。定量地评价了转炉冶炼操作,为冶炼控制钢中氧含量指出了方向,优化了以钢液氧活度为依据的脱氧操作制度。

 

关键词:氧含量;脱氧;转炉

 

     为提高企业核心竞争力,承德钢铁集团公司(以下简称承钢)积极推进品种开发工作,以实现产品结构由普碳钢材为主向品种钢材为主的转变。由于品种钢材对钢中氧及其夹杂物含量的要求越来越高,脱氧工艺逐步成为提高钢的内在质量,实现品种开发的关键所在。

  目前脱氧剂用量凭经验加入,存在脱氧不足和过度的现象。脱氧不足,造成钢中氧含量偏高,钢水降温或凝固过程中,氧会析出,或呈CO状态,或呈其它元素的氧化物,都会对钢材性能造成不良影响。脱氧过度,连铸过程易发生钢流不畅现象。因此,钢厂决定应用定氧技术,提高转炉终点控制水平,优化脱氧工艺,提高钢的内在质量,为品种开发奠定基础。

 

1研究内容及试验方案

11  主要研究内容及思路

    利用浓差定氧技术对不同钢种进行定氧,了解冶炼各个阶段钢中氧含量及各项工艺对钢中氧含量的影响,不断优化脱氧及深脱氧工艺。研究内容如下:

    (1)测定终点钢水氧活度、碳含量及温度;测定补吹时间对钢中游离氧含量的影响;

    (2)钢水经过脱氧后,吹氩前后钢中游离氧含量的变化;

    (3)根据定氧结果,制定出不同钢种、不同终点参数情况下的脱氧制度,降低钢中氧含量。

12  转炉炼钢主要工艺条件参数

    氧气顶吹转炉:3×40 t,四孔拉瓦尔式氧枪

    平均出钢量:37 t,生产钢种为Q195HRB335

    脱氧剂:SiAlBaSiCa、复合脱氧剂

    品种钢开发的工艺路线为:40 t转炉一顶渣精炼→连铸。采用终点拉碳出钢,专用设备定位挡渣,使用复合脱氧剂脱氧,钢包吹氩过程中采用喂线和顶渣精炼工艺,连铸实施全程保护等措施。

13试验方案

    (1)对常规钢种(Q195HRB335)进行定氧,根据定氧结果,制定在不同终点情况下的脱氧工艺。

    (2)对制定的脱氧工艺进行试生产和确认,最终确定各钢种的脱氧工艺。

 

2脱氧工艺效果分析

21  转炉终点钢中氧的控制分析

    (1)吹炼终点钢中氧含量见表1

    从测定结果来看,HRB335终点钢水氧活度低于Q195,主要原因是Q195碳含量要求低,终点拉碳受限制,造成钢中氧含量高。


    (2)吹炼终点碳和氧含量的对应关系(见图1、图2)

    根据定氧结果,在ω([C])015%时,[%C]·[O]浓度积基本稳定在0002 60002 9;当ω([C])>015%时,随含碳量增加[C]·[O]浓度积逐步上升。[C]含量越低,钢水氧活度上升越明显;ω([C])>010%时,ω([C])每上升001%,钢水氧活度降低(510)×10-6ω([C])<010%之时,钢水氧活度急剧上升,ω([C])每降低001 %,钢水氧活度上升55×10-6左右。

  


(3)补吹对钢水氧活度的影响见表2

  


  经试验测定,在碳含量不高的情况下进行补吹,氧活度(质量分数)增加速率)985×10-6s,补吹10 s钢水氧活度(质量分数)增加100×10-6左右,可见,补吹对钢内在质量影响较大,因此,必须控制补吹。

22脱氧工艺分析

    在转炉冶炼终点操作中,炉内钢液中CO活度、T存在一定的统计关系,但对于同一钢种,出钢温度变化不大,在ω([C])050 %时可近似认为与温度无关。对于HRB335钢种,根据表3的测试数据,在003%≤ω([C])010%时,对SiAlBa用量进行回归分析,得到公式如下:

                         m            t

WSi-Al-Ba=(---------+----------)×10/1.266           (1)

                      [ %C]      1000

        式中,WSi-Al-Ba为每吨钢SiAlBa加人量,kgm[C]۰[O]积,当003%≤ω[C]<006%时,取0002 6,当006%≤ω[C]010%时,取0002 9t为补吹时间,s

      对于Q195钢种,受合金加入量少、终点碳控制相对较低的影响,其氩后钢水氧活度波动较大,为保证Si-Al-Ba脱氧效果,防止浇注过程中发生钢流不畅现象,同时增加CaSi进行钢水预脱氧。根据表3的测试数据,在003%≤ω([C])010%对SiAl-Ba用量和CaSi用量进行回归分析,得到公式如下:

  Q195WSi –Al-Ba吨用量同式(1)

                     m             t

WCa-Si=(----------+----------)×10/0.633+5 (2)

                  [%C]       1000

  式中,WCa-Si为每吨钢CaSi加入量,kg

  在实际生产中对所得到的脱氧公式进行验证,从测试结果分析表4可知,脱氧剂实际加入量与计算值较接近,HRB335氩后钢水氧活度平均为2178×10-6(质量分数)Q195氩后钢水氧活度平均为273×10-6(质量分数),均达到工艺要求,该公式较为准确。

23  吹氩和喂线对钢水氧活度的影响

    吹氩和喂线对钢水氧活度的影响见表5、表6HRB335脱氧较充分,吹氩过程氧活度变化不大。Q195脱氧不充分,吹氩过程还可继续脱氧,采用喂线处理后,吹氩过程钢水氧活度可平均下降1745×10-6(质量分数),较不喂线炉次下降685×10-6以上,因此喂线脱氧有较好效果。

24  工艺优化前后的力学性能

    工艺优化前后的力学性前见表7。由表7可知,同一规格下,在钢的化学成分和轧制工艺基本相同时,优化脱氧工艺后HRB335平均屈服强度提高19MPa,抗拉强度提高38MPa,伸长率无变化,能够较好的满足下道工序要求。由于承钢钢中含有微量钒、钛因素,Q195力学性能按Q235检验。优化脱氧工艺后的Q195其平均屈服强度提高25MPa,抗拉强度提高45MPa,伸长率提高3%,力学性能有所提高。



3结论

    (1)ω([C])015%时,终点[C]·[O]浓度积基本稳定在0002 60002 9,当ω([C])>015%时,随含碳量的增加[C]·[O]浓度积逐步上升。   

    (2)[C]含量越低,氧活度上升越明显;ω([C])>010%时,ω([C])每上升001%,氧活度(质量分数)降低(510)× 10-6ω([C])<010 %之时,[O]含量急剧上升,ω([C])每降低001%,氧活度(质量分数)上升55×10-6左右。

    (3)应用SiAlBa进行脱氧时,终点在003%≤ω([C])010%时,对于HRB335钢种,其加入量遵循公式(1)  

                          m               t

WSi -AI-Ba=(---------+--------------)×l01266 

                       [%C]        1000

    对于Q195钢种,Si-Al-Ba脱氧剂用量与HRB335钢种相同,但是为保证SiAlBa脱氧;效果,同时增加CaSi进行钢水预脱氧,加入量可遵循公式(2)  

                      m              t

WCaSi=(---------+-----------)×100633+5 

                    [%C]      1000

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