摘要:对40 t转炉脱氧工艺作了系统研究,通过测定钢液氧含量变化,查清了脱氧后钢中游离氧含量水平,找出了影响氧含量变化规律的因素。定量地评价了转炉冶炼操作,为冶炼控制钢中氧含量指出了方向,优化了以钢液氧活度为依据的脱氧操作制度。
关键词:氧含量;脱氧;转炉
为提高企业核心竞争力,承德钢铁集团公司(以下简称承钢)积极推进品种开发工作,以实现产品结构由普碳钢材为主向品种钢材为主的转变。由于品种钢材对钢中氧及其夹杂物含量的要求越来越高,脱氧工艺逐步成为提高钢的内在质量,实现品种开发的关键所在。
目前脱氧剂用量凭经验加入,存在脱氧不足和过度的现象。脱氧不足,造成钢中氧含量偏高,钢水降温或凝固过程中,氧会析出,或呈CO状态,或呈其它元素的氧化物,都会对钢材性能造成不良影响。脱氧过度,连铸过程易发生钢流不畅现象。因此,钢厂决定应用定氧技术,提高转炉终点控制水平,优化脱氧工艺,提高钢的内在质量,为品种开发奠定基础。
1研究内容及试验方案
1.1 主要研究内容及思路
利用浓差定氧技术对不同钢种进行定氧,了解冶炼各个阶段钢中氧含量及各项工艺对钢中氧含量的影响,不断优化脱氧及深脱氧工艺。研究内容如下:
(1)测定终点钢水氧活度、碳含量及温度;测定补吹时间对钢中游离氧含量的影响;
(2)钢水经过脱氧后,吹氩前后钢中游离氧含量的变化;
(3)根据定氧结果,制定出不同钢种、不同终点参数情况下的脱氧制度,降低钢中氧含量。
1.2 转炉炼钢主要工艺条件参数
氧气顶吹转炉:3×40 t,四孔拉瓦尔式氧枪
平均出钢量:37 t,生产钢种为Q195、HRB335
脱氧剂:Si—Al—Ba、Si—Ca、复合脱氧剂
品种钢开发的工艺路线为:40 t转炉一顶渣精炼→连铸。采用终点拉碳出钢,专用设备定位挡渣,使用复合脱氧剂脱氧,钢包吹氩过程中采用喂线和顶渣精炼工艺,连铸实施全程保护等措施。
1.3试验方案
(1)对常规钢种(Q195、HRB335)进行定氧,根据定氧结果,制定在不同终点情况下的脱氧工艺。
(2)对制定的脱氧工艺进行试生产和确认,最终确定各钢种的脱氧工艺。
2脱氧工艺效果分析
2.1 转炉终点钢中氧的控制分析
(1)吹炼终点钢中氧含量见表1。
从测定结果来看,HRB335终点钢水氧活度低于Q195,主要原因是Q195碳含量要求低,终点拉碳受限制,造成钢中氧含量高。

(2)吹炼终点碳和氧含量的对应关系(见图1、图2)。
根据定氧结果,在ω([C])≤0.15%时,[%C]·[%O]浓度积基本稳定在0.002 6~0.002 9;当ω([C])>0.15%时,随含碳量增加[%C]·[%O]浓度积逐步上升。[C]含量越低,钢水氧活度上升越明显;ω([C])>0.10%时,ω([C])每上升0.01%,钢水氧活度降低(5~10)×10-6;ω([C])<0.10%之时,钢水氧活度急剧上升,ω([C])每降低0.01 %,钢水氧活度上升55×10-6左右。

(3)补吹对钢水氧活度的影响见表2。

经试验测定,在碳含量不高的情况下进行补吹,氧活度(质量分数)增加速率)为9.85×10-6/s,补吹10 s钢水氧活度(质量分数)增加100×10-6左右,可见,补吹对钢内在质量影响较大,因此,必须控制补吹。
2.2脱氧工艺分析
在转炉冶炼终点操作中,炉内钢液中C、O活度、T存在一定的统计关系,但对于同一钢种,出钢温度变化不大,在ω([C])≤0.50 %时可近似认为与温度无关。对于HRB335钢种,根据表3的测试数据,在0.03%≤ω([C])≤0.10%时,对Si—Al—Ba用量进行回归分析,得到公式如下:
m t
WSi-Al-Ba=(---------+----------)×10/1.266 (1)
[ %C] 1000
式中,WSi-Al-Ba为每吨钢Si—Al—Ba加人量,kg;m为[%C]۰[%O]积,当0.03%≤ω[C]<0.06%时,取0.002 6,当0.06%≤ω[C]≤0.10%时,取0.002 9;t为补吹时间,s。
对于Q195钢种,受合金加入量少、终点碳控制相对较低的影响,其氩后钢水氧活度波动较大,为保证Si-Al-Ba脱氧效果,防止浇注过程中发生钢流不畅现象,同时增加Ca—Si进行钢水预脱氧。根据表3的测试数据,在0.03%≤ω([C])≤0.10%对Si—Al-Ba用量和Ca—Si用量进行回归分析,得到公式如下:
Q195钢WSi –Al-Ba吨用量同式(1)。
m t
WCa-Si=(----------+----------)×10/0.633+5 (2)
[%C] 1000
式中,WCa-Si为每吨钢Ca—Si加入量,kg。
在实际生产中对所得到的脱氧公式进行验证,从测试结果分析表4可知,脱氧剂实际加入量与计算值较接近,HRB335氩后钢水氧活度平均为21.78×10-6(质量分数),Q195氩后钢水氧活度平均为27.3×10-6(质量分数),均达到工艺要求,该公式较为准确。
2.3 吹氩和喂线对钢水氧活度的影响
吹氩和喂线对钢水氧活度的影响见表5、表6。HRB335脱氧较充分,吹氩过程氧活度变化不大。Q195脱氧不充分,吹氩过程还可继续脱氧,采用喂线处理后,吹氩过程钢水氧活度可平均下降17.45×10-6(质量分数),较不喂线炉次下降6.85×10-6以上,因此喂线脱氧有较好效果。
2.4 工艺优化前后的力学性能
工艺优化前后的力学性前见表7。由表7可知,同一规格下,在钢的化学成分和轧制工艺基本相同时,优化脱氧工艺后HRB335平均屈服强度提高19MPa,抗拉强度提高38MPa,伸长率无变化,能够较好的满足下道工序要求。由于承钢钢中含有微量钒、钛因素,Q195力学性能按Q235检验。优化脱氧工艺后的Q195其平均屈服强度提高25MPa,抗拉强度提高45MPa,伸长率提高3%,力学性能有所提高。


3结论
(1)当ω([C])≤0.15%时,终点[%C]·[%O]浓度积基本稳定在0.002 6~0.002 9,当ω([C])>0.15%时,随含碳量的增加[%C]·[%O]浓度积逐步上升。
(2)[C]含量越低,氧活度上升越明显;ω([C])>0.10%时,ω([C])每上升0.01%,氧活度(质量分数)降低(5~10)× 10-6;ω([C])<0.10 %之时,[O]含量急剧上升,ω([C])每降低0.01%,氧活度(质量分数)上升55×10-6左右。
(3)应用Si—Al—Ba进行脱氧时,终点在0.03%≤ω([C])≤0.10%时,对于HRB335钢种,其加入量遵循公式(1):
m t
WSi -AI-Ba=(---------+--------------)×l0/1.266
[%C] 1000
对于Q195钢种,Si-Al-Ba脱氧剂用量与HRB335钢种相同,但是为保证Si—Al—Ba脱氧;效果,同时增加Ca—Si进行钢水预脱氧,加入量可遵循公式(2):
m t
WCa—Si=(---------+-----------)×10/0.633+5
[%C] 1000