摘 要:简述RH精炼过程中钢液循环流动的原理,探讨了影响钢液成分和温度均匀化的各种因素,并
寻找出达到均匀化的相关措施。在具有合适的真空度、驱动气体压力和流量!插入管内径和形状、加入合金后的循环时间的条件下,可以获得成分和温度均匀的钢液。
关键词:RH精炼;成分;温度;均匀化
RH是最重要的炉外精炼设各之一,它具有脱气(脱氮、脱氢)、合金微调、均匀钢液成分和温度等主要功能。该技术发展很快.从RH到RH一OB ,RH一IJ ,RH一PB ,RH一KTB ,RH一MFB等.不断开发出新的功能.包括升温、脱氧、脱碳、脱硫、去夹杂等。但是在使用各种RH设备进行精炼的过程中.容易出现钢液成分和温度不够均匀的现象。因此.研究影响RH精炼过程中钢液成分和温度均匀的因素.将有助于避免RH钢液循环不良的情况。文中研究了2座处理能力为80t的RH精炼设备的情况。
1 RH处理过程中钢液的循环流动
1.1钢液循环流动的原理
真空室的两插入管插入钢液后抽真空,从上升管侧向钢液中吹入驱动气体,使管内钢液的假比重下降,带动钢液上涌。当气泡从钢液内跑到真空室的上方后,钢液比重恢复到原来的值,钢液在重力的作用下自动从上降管流回钢包内。这样就形成了钢液的循环流动。经过一段时间后.钢包中钢液成分和温度达到均匀。
1.2影响钢液循环流动的因素
RH处理过程中,上升管内驱动气体等温膨胀进入钢液做功,在忽略钢液与气体混合物上升时所克服的摩擦力,由能量守衡定律,该功应该和其输送钢液上升所做的功相等。如果再忽略真空室内钢液在落下时遇到的摩擦阻力,则真空室内钢液所具有的势能应该和其从下降管流出时所具有的动能相等,所以有:
U={2×[P1V1ln(P1/P2)]÷M}1/2 (1)
式中,U是钢液从下降管内流出的速度;M是钢液从下降管内流出的重量; P1、V1分别是驱动气体的压力和标准状态下的体积;P2是真空室内气体压力。显然从下降管中流出的钢液速度越大,完成1个循环所需要的时间就越短。
从上面的分析可知,影响钢液循环流动的因素是上升管内驱动气体的压力和流量以及真空室内的真空度。
2影响RH处理过程中钢液均匀的因素
2.1钢液混均时间的影响
根据T. Lehner的研究.把循环混合均匀看作各个流体分率i在反应器内通过多次循环而达到的均匀,则Ti/ltc= ln ( 100/i).式中Ti表示混合达到某种程度所需时间,称为混均时间。tc为环流时间。
若以不均匀度士5%为混合均匀标准时.混均时间记为T5,T5/l tc= ln(100/ 5)=3,即钢液循环3次就达到了混合均匀,也即达到了均匀化。文献认为处理镇静钢时,钢液循环流量Q与上升管内径D、上升管吹入的气体流量Q1有以下关系:
Q=0.02D1.5Q10.33(t/ min) (2)
研究中2台RH的D= 300 mm, Q1=600L/ min.所以钢液的循环流量应为Q= 27t/ min 。则钢液混均时间T5= 3×80 ÷27= 8.9 min 。所以钢液混均的处理时间应在8.9 min以上。
2.2合金添加速度等因素的影响
钢液混合状况的好坏还取决于合金添加速度、添加角度、合金粒度等因素。合金添加速度太快,容易堵塞插入管;合金添加速度太慢则影响生产节奏,并增大精炼过程的温降。最大的合金添加速度(t/min)一般取为钢液循环流量(t/min)的2%~4 %.因此本研究中合金的添加速度定为0.8 t/ m in 。合金添加角度应该选择使合金落在真空室内上升管上方的钢液面上。合金粒度过大,合金溶解困难;合金粒度过小,容易被抽走。因此合金粒度一般选为3~15 mm 。
2.3真空度的影响
驱动气体压力P1为0.5 MPa,且V1一定时.若真空度由2000 Pa提高到200 Pa,经计算可知钢液循环的驱动能量将增大到原来的1.42倍、钢液从下降管流出速度将增大到原来的1.19倍。因此,在相同的处理时间内,高真空度下,钢液循环次数将是低真空度下的1.19倍。若均以加入合金后3个循环为标准来完成精炼处理,则高真空度下能大大地缩短RH的精炼时间。假定各真空度下钢液循环时间.均等于真空度为2000 Pa时钢液均匀化所需时间T5,将各真空度下钢液的循环次数列于表1。
表1 相同循环时间,不同真空下钢液的循环次数
真空度P2/Pa |
ln(P1/P2) |
循环次数/次 |
100 |
8.55 |
3.72 |
500 |
6.94 |
3.36 |
1000 |
6.25 |
3.18 |
1500 |
5.84 |
3.09 |
2000 |
5.55 |
3.00 |
从表1中的数据显示,若循环次数以3次为限,则真空度越高,钢液均匀化处理时间就越短。
2.4驱动气体压力和流量的影响
实践经验表明,在插入管内径为300 mm时,气体压力高于0.7 MPa时,驱动气体小管出口处易形成大凹坑,从而影响钢液的正常循环及插入管的寿命。当气体压力小于0.4 MPa时,驱动气体小管易堵塞。驱动气体压力在0.5士0.05 M Pa间比较合适。
根据式(2),可以计算出不同的驱动气体流量对应的环流时间,结果列于表2。
表2 不同的驱动气体流量对应的1个循环的时间
Q1/(L·min-1) |
Q/(t·min-1) |
tc/min |
T5/min |
300 |
21.6 |
3.70 |
11.11 |
420 |
24.1 |
3.32 |
9.96 |
500 |
25.6 |
3.13 |
9.38 |
600 |
27.2 |
2.97 |
8.91 |
670 |
28.2 |
2.84 |
8.51 |
由表2中数据看出.驱动气体流量由600 L/ min减少到300 L/ min.钢液均匀化所需处理时间将延长2.20 m in 。所以驱动气体流量不宜过小,以免延长钢液处理时间。
2.5插入管的内径、内口形状及插入管工作状态的影响
由式(2)可计算出不同插入管内径对应的钢液混均时间,结果列于表3。
表中数据显示,与内径为300 mm相比,内径缩小50 mm,处理时间将延长2.72 min, 而内径扩大50 mm,处理时间可缩短1.89 min。现场的实际情况是,如果使用新插入管连续精炼十几炉对维护插入管有利的普钢、低合金钢等.则插入管内径变小。这个时候为了使钢液的成分、温度均匀,就需要延长处理时间。否则钢液的成分、温度将达不到均匀的要求。
表3 插入管内径对混均时间的影响
D/㎜ |
Q/(t·min-1) |
tc/min |
T5/min |
200 |
14.8 |
5.42 |
16.24 |
250 |
20.6 |
3.88 |
11.63 |
300 |
27.2 |
2.97 |
8.91 |
350 |
34.2 |
2.34 |
7.02 |
400 |
41.7 |
1.92 |
5.75 |
RH处理结束后,特别是在对钢液进行KTB加铝吹氧升温后,不时会有残渣从真空室下落并堵塞在下降管内,使插入管内径变小。如果处理下一炉钢液前未清理掉这些残渣,处理时间也未延长,也会发生钢液循环不良的情况。
另外根据文献采用phoenies通用程序,解析了RH钢包内主截面上的钢液流线,如图1所示。由图1可见,从下降管流出的钢液基本上不扩展地向下流动,在到达包底后四散,再沿包壁向上流动。而循环流在上升管下方的钢包底部和下降流的右方形成,并且仅在极其接近上升管的端口区域才显现出对其右方流体的抽吸作用。若插入管下口呈喇叭型,从下降管流出的钢液不能直接流到钢包底部,钢液循环就会发生短路,进而影响钢液的均匀化。
图1 RH钢包内主截面上的钢液流线的计算结果
3提高RH处理过程中钢液均匀的措施
3.1合适的真空度
实际生产中需要采取相关措施,使真空度稳定在一定范围内。如定期检查蒸汽喷射泵喷嘴喉口的工作状况、定期清除真空泵系统的积灰、精炼时蒸汽压力达到或高于要求值、冷凝水的流量和温度必须在规定值范围内。另外应最大限度避免真空系统漏气。
3.2合适的驱动气体压力和流量
对80 t处理能力的RH合适的驱动气体压力为0.5士0.05 MPa。气体总管压力应大于0.65MPa.以确保正常生产。
驱动气体通过2排共8个小管供给,生产硅钢时,至少有4个以上的小管畅通且分布均匀。随着插入管使用次数的增加,驱动气体小管堵塞程度增加。因此在插入管使用后期,应增加驱动气体分表的流量,以便实际起驱动作用的气体流量达到要求。并应经常检查驱动气体金属软管接头是否松动、出口是否堵塞,使设备处于正常工作状态。
3.3合适的插入管内径和内口形状
使用过的插入管,内径和下口都会发生变化。当内径缩小时,加适量的脱硫剂,可使插入管内径变大。当插入管下口变大,呈明显的喇叭型时,可在待生产时间里,用镁质喷补料贴补下口,使插入管下口形状复原。也可以适当安排几个班对维护插入管有利的普钢和低合金钢进行处理,使插入管内径变小,以避免钢液循环短路。
每精炼完1炉钢后.观察下降管内口是否被真空室内流下的残渣堵塞。若有堵塞,应及时处理。
3.4合金加入后的循环时间
从实践经验中发现.对80 t处理能力的RH.精炼钢液时,加入1t以下的合金后应继续循环6 min以上.加入1~2 t的合金后应继续循环9 min以上.加入2 t以上的合金后应继续循环12 min 以上,可避免钢液循环不良。
4 RH处理过程中钢液未达均匀的判断和处理措施
可以通过在RH处理过程中取过程样并分析其相关成分和测温,来判定钢液循环状态。对普钢、低合金钢、硅钢等钢种.加合金后.得出各元素[Si] ,[ Mn],[ Cr]的平均含量计算值.以及经一定的循环时间后的实测值。若实测值与计算值相差0.1%以上.就可以判定钢液循环不良。对含铝系列钢以处理后的[ Als]计算值与实测值之差为判据。若w( A1s)相差0.02%以上.表明钢液循环明显不良。在无取向硅钢的脱碳期,钢液[C]含量如果变化不明显,可以判定是插入管堵塞导致的循环不良。表4为处理各钢种时钢液循环不良的实例。
表4 低合金、硅钢、含铝钢钢液循环不良时钢液成分
钢号 |
成分值类别 |
wB/% |
C |
Si |
Mn |
Als |
Cr |
无取向 |
实测值 |
— |
1.728 |
— |
— |
— |
硅钢1 |
计算值 |
— |
1.548 |
— |
— |
— |
无取向 |
实测值 |
0.035 |
— |
— |
— |
— |
硅钢2 |
计算值 |
0.002 |
— |
— |
— |
— |
取向 |
实测值 |
— |
2.637 |
— |
— |
— |
硅钢 |
计算值 |
— |
2.500 |
— |
— |
— |
低合金 |
实测值 |
— |
— |
1.755 |
— |
— |
钢1 |
计算值 |
— |
— |
1.253 |
— |
— |
低合金 |
实测值 |
— |
— |
0.814 |
— |
1.528 |
钢2 |
计算值 |
— |
— |
0.968 |
— |
1.681 |
含铝 |
实测值 |
— |
— |
— |
0.184 |
— |
钢1 |
计算值 |
— |
— |
— |
0.145 |
— |
脱碳钢、普钢、低合金钢、取向硅钢等钢种,进行RH精炼处理10 min后,测定钢液温度,其值与循环正常时统计值相差10℃以上时.就可以判定此钢液循环不良。无取向硅钢和含铝系列钢合金化后的升温幅度与正常时相差15℃以上,就可以判断为钢液循环不良。表5为钢液处理过程中循环不良时的温度变化值实例。
发现钢液循环不良的征兆后,采取增大驱动气体的流量、延长精炼时间、精炼结束后再进行钢包底吹氩1 min以上等措施进行补救。采取以上措施后,就可以使RH处理的钢液均匀化。
表5 钢液处理过程中循环不良时的温度变化值
脱碳钢、普钢、低
合金钢、取向硅钢等处理
10min时的温降/℃ |
无取向硅钢和含铝系
列钢合金化后温升/℃ |
煤炉实测值
22 |
百炉统计
平均值
35 |
某炉实测值
40 |
百炉统计
平均值
23 |
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5结论
对80 t处理能力的RH精炼设备的实际生产情况进行研究与分析,得出以下结论:
(1)影响RH精炼过程中钢液成分和温度均匀的因素为真空度、驱动气体压力和流量、插入管内径和形状、合金加入后的循环时间等。
(2)在真空系统能正常工作,驱动气体压力为0.5士0.05 MPa,至少有4个分布均匀的驱动气体小管畅通,插入管内径保持在300 m m左右、且形状良好,合金加入后循环6 min以上等条件下,能使RH精炼钢液的成分和温度达到均匀的要求。
(3)根据钢液的成分、温度变化异常判断出钢液循环不良时,可以采取增大驱动气体的流量、延长处理时间,处理结束后进行钢包底吹氩1 min以上等措施,从而避免钢水循环不良带来的负面影响。