摘 要:通过对武钢第三炼钢厂3号连铸机生产窄规格连铸坯时角横裂缺陷的形成原因进行分析,从二冷制度、连铸操作和设备状况方面提出了改进措施,使该类缺陷得到了有效控制。
关键词:窄规格连铸坯;角部横裂;脆性温度
武钢第三炼钢厂3号宽板坯高拉速连铸机(以下简称3号连铸机)是该厂最新投产的直弧形连铸机,该机通过辊道与二热轧厂加热炉相连,按设计要求,连铸坯主要采用热装轧制和直接热装轧制工艺生产热轧板,而生产高质量免清理铸坯是实现热装轧制的基本条件。
3号连铸机生产的板坯断面宽度范围主要为1 400~2 150 mm,从2005年底到2006年一季度,因窄规格(宽度不大于1 650 mm下同)铸坯产生的角部横裂纹而引起的热轧钢卷边裂缺陷显著增多,造成的钢质改判量也明显增多,占总改判量的74.7%以上。
1 连铸板坯角横裂形成原因分析
1.1 裂纹发生的形貌及金相分析
取连铸坯进行火焰清理后,可以清楚地看出缺陷铸坯角部横裂缺陷的存在(图1)。取角部横裂缺陷铸坯降至室温,在光学显微镜下观察,裂纹呈网络状分布,沿着原奥氏体晶界裂开,附近无非金属夹杂物出现(图2)。


金相检验表明:连铸坯的角部裂纹不是因夹杂物而产生。
将缺陷铸坯裂纹区域锯成3块,放人无保护气体的箱式炉内,分别在1 250、1 100和1 000℃保温30 min取出,降至室温后磨片进行金相分析,连铸坯在1 000℃及更高温度形成的裂纹附近,金相镜下可以看到明显的氧化圆点。而铸坯角横裂试样在裂纹附近没有发现氧化圆点,由此判断:裂纹是在1 000OC以下的温度形成的,即该裂纹的形成不是在结晶器内,而是在连铸二冷段。
1.2 高温力学性能检测结果分析
针对3号机所铸窄规格板坯的16 Mn系列钢种时有角部横裂纹发生的状况,检测了宽度为1 600 mm的包品钢种16 MnR H2钢种板坯试样的高温力学性能。
钢水过程温度和对应时间及拉坯速度、浇铸周期、保护渣用量及二冷控制方式均正常,整体连铸工艺正常。
截取缺陷硫印坯加工成试样,检测其高温塑性Z(断面收缩率)和高温强度R。(抗拉强度),将测试结果与不含Nb、V的16MnR以及含Nb的15 MnNbR2个钢种相比较。3个钢种的化学成分如表1。

测试所用Gleeble一2000热模拟试验机的温度控制精度为±1%、试样的均热区长8~10 mm、该项测试的变形速率ε=10-3/s、拉伸温度范围:700~1 300℃。
从图3中得出3个钢种的塑性凹槽(Z不大于60%)区域见表2。


由此结果可见,含有微合金元素的2个钢种:15 MnNbR和16 MnR-H2具有较高的高温抗拉强度,“塑性凹槽温度区”范围较大且偏向高温区,有明显的高温脆性倾向,也称此温度区为该钢种的“脆性温度区”。
这是因为:含有微合金元素Nb和V等对以上该钢种的性能影响较大。
(1)Nb是目前微合金化钢中使用最为广泛的元素,它可以在奥氏体晶界析出,细化晶粒;又可以在铁素体晶内析出,起到沉淀强化的作用。
(2)结晶过程中NbCN可能沿晶界析出,阻止了动态再结晶的进行,导致低塑性的沿晶断裂的发生。由于含Nb钢的析出物很细小,且间距很小,NbCN析出物在晶界和晶体内部的钉扎作用降低了晶界的流动性,使得再结晶温度提高。由于再结晶受阻,晶界不能迁移,应力在晶界集中使得晶界处微裂纹得以长大,增加了材料沿晶断裂的可能性。
(3)细小NbCN在晶内析出,增加了晶内的变形能力,提高了晶界区域应力,促进了晶界滑移,降低了晶问结合力,促进了晶间裂纹的形核及长大。
(4)V也能增加钢的高温脆性。研究表明,形变前静态析出的VN要比变形过程中动态析出物对塑性的危害更大,因为它主要是在晶界上析出。
(5)NbCN、VN在应变速率小于10-1/s时能迅速析出,对连铸坯热塑性和横裂纹的形成有重要影响。Nb要比V能更有效地将“塑性凹槽”向高温区扩展。这是因为NbCN析出峰值温度是950C,而VN为8850C。 、
1.3 铸坯测温结果及角部横裂原因的判定
在确定了易产生缺陷钢种的高温脆性倾向及塑性凹槽范围之后,用红外线测温仪对3号连铸机其中一流的铸坯温度进行了测量,结果见表3。

从表3可以看出,铸坯在二冷段的角部温度范围为790至892℃,与表1对照,可以得出铸坯角部温度处于该钢种的高温“脆性温度区”内,有很高的裂纹倾向。
因此可以将窄规格连铸板坯角部横裂缺陷发生的原因归结如下: 。
(1)由于钢种中存在Nb和V等微合金元素,致使其铸坯角部温度处于该钢种的“脆性温度区”温度范围内,因此具有较强的裂纹倾向,在拉坯矫直过程中,在张力作用下,角部沿振痕拉开形成角横裂缺陷。
(2)由表1知,钢水成分中叫(AIs)为0.044%。有研究表明:当钢水中叫(A1s)大于O.030%时,A1N容易在振痕波谷处富集,虽然在连铸过程中不会产生较明显的质量问题,但是热轧加热过程容易导致其在晶界聚集的加剧,增加轧制过程裂纹产生的可能性。
(3)连铸设备状况对铸坯质量也有一定影响,比如铸机开口度合格率、对弧的准确性、水口的垂直度等。
(4)工艺操作的影响:试验表明,拉速降低、液面波动小时发生裂纹缺陷的几率明显降低。
2 减少窄规格铸坯角部横裂纹的试验
2.1 试验方案
根据检测结果和分析得出的结论,技术中心和三炼钢共同提出预防3号机窄规格板坯角部横裂纹的措施。
(1)对铸机的二冷段进行优化改造:与原喷水设计相比,降低喷水量,采用弱的二冷制度,以提高板坯边角部的温度,使其在矫直过程避开该钢种的脆性温度区,3号连铸机二次冷却区的原设计中中间和边部水量相等,本方案在减少二冷总水量为原水量75%的同时,继续减小边部喷水量使其小于中间喷水量,以再次提高铸坯角部温度,具体改进措施见表4。

(2)严格控制工艺操作,定期检测设备,提高铸机开口度合格率、对弧合格率,保证没备的平稳运行;控制中间包塞棒的氩气流强度,保证结晶器液面控制系统正常工作,当液面波动大于3 mm时改为人工控制,减小液面波动,保证结晶器流场的正常。
(3)调整缺陷钢种成分,控制钢中w(Als),尽量使其降至钢种成分的下限或O.3%以下的安全范围之内,以降低缺陷发生的几率。
2.2 试验效果
在进行了二冷区改造之后,进行了数轮次的生产试验。
(1)利用红外线测温仪测定了铸坯在二冷段的温度状况,以确定铸坯的升温效果,结果见表5。

考虑到在测温过程中,铸坯表面有蒸汽的存在,红外线测温仪所显示的数据将低于实际温度,根据有关的研究结果,可以有+20~30。C的矫正值,则在二冷段的7段人口和7、8段之间,所测量铸坯的角部温度位于937~951℃,可以认为铸坯的角部温度避开了钢种的脆性温度区。
(2)3号连铸机实测2006年8月开口度合格率95.01%,大于93%的合格率目标要求,铸机接弧合格率96.42%,也满足生产标准。
(3)随机抽取的钢水样中未见有Als明显偏高的情况出现。
(4)钢质改判量的统计结果表明,二冷制度改造后的1个月改判率较前3个季度平均值下降了34.7%,同时窄规格铸坯的缺陷发生率明显下降,与较宽规格铸坯相当。可见采取的措施对提高铸坯质量作用相当明显。
3 结 语
(1)窄规格连铸板坯角部横裂纹发生的原因是铸坯在矫直过程中,其角部温度处于钢种的脆性温度范围内所致。采用优化后的弱二次冷却制度、改进边部喷水设置使其喷水量小于中问喷水量之后,铸坯的角部温度的得到有效提高,避开了钢种的脆性温度区,减少了角部横裂纹的发生。
(2)连铸板坯裂纹缺陷的形成与连铸操作有密切关系,在保证铸机开口度合格率,并加强设备检查和操作管理的基础上,裂纹的发生率可以有效控制。
(3)在保证钢种成分的前提下,尽量控制Als含量到其含量的下限或处于不大于O.3%的范围内,以防止因A1s过高而引起的质量缺陷。
(1.武汉钢铁(集团)公司研究院,湖北武汉430080;2.武汉钢铁(集团)公司第三炼钢厂,湖北武汉430083)