用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:技术文献 >> 钢铁知识 >> 公共阅览室 >> 综合
济钢冷轧用低碳低硅钢生产实践
发表时间:[2008-07-19]  作者:郑淑胜  编辑录入:admin  点击数:6765

    介绍了济钢第三炼钢厂采用转炉一LF精炼一ASP生产低碳低硅钢的工艺实践。通过提高转炉终点命中率防止钢水过氧化、采取合适的钙铝比、强化连铸保护浇注等措施,解决了低碳低硅钢的钢水可浇性问题;采取减少转炉下渣、控制加铝和精炼时间,减少了钢水回硅。批量生产SPCCSPCD低碳低硅钢18858t,统计分析表明,铸坯成分内控合格率为8898%,综合合格率为9984%。

关键词  低碳低硅钢,钢水可浇性,回硅

中图分类号TF7035  文献标识码  B

1  前言

    目前,国内外对低碳低硅钢的需求日益增大,根据市场需求,配合后步工序热连轧和冷轧,为济钢产品结构的优化取得更好的效益,济钢第三炼钢厂自20058月开始开发低碳低硅钢冶炼技术,如08A1SPHC等钢种,并于同年1 2月开始批量生产,在此基础上于20071月进一步开发了冷轧用SPCCSPCD(CQDQ级冷轧钢板及带钢)。在生产过程中重点解决了困扰低碳低硅钢冶炼的两大技术问题:一是钢水可浇性问题,由于钢中碳含量要求低,钢水氧化性强,钢中铝含量要求高,容易出现钢水黏,导致连铸机停机现象。二是钢中硅的控制问题,由于钢中硅含量要求低,而ALs要求大于0015%,精炼还原容易发生回硅现象。随着冶炼技术不断取得进步,尤其是钢水的氧化性及SiSCAl成分的控制等关键技术的成熟,产品质量不断提高。

2设备情况及工艺流程

    济钢第三炼钢厂生产线是一条新建的生产线,120t转炉3座,平均出钢量150t左右,配LF精炼炉3座,板坯铸机3(其中ASP薄板坯铸机2)

    低碳低硅钢的工艺流程为:

    KRBOFLFCCM

3  生产实践

31  成分控制

    为了保证钢材有良好的冲压性能,低碳低硅钢的化学成分要求严格,以SPCCSPCD为例,其化学成分见表1,济钢确定较窄的内控成分,且化学成分要稳定,其它残余元素含量越低越好。


32  冶炼工艺

    (1)KR处理

    铁水必须进行脱硫处理并除渣干净,人炉前S0010%,降低硫含量以减轻LF的负担。

    (2)转炉冶炼

    控制终点碳,防止钢水过氧化,降低钢中氧含量([O]<600×10-6)。实践表明:钢的氧含量与终点碳、温度、点吹次数及终点渣况有关。终点碳越低、温度越高、点吹次数越多,钢中氧含量就越高。因此,实际生产过程中,力争一次拉碳成功,尽量避免点吹。出钢温度控制在16501670

    出钢采用铝锰钛和电解锰脱氧合金化,锰按目标值控制。

    保证出钢口良好、不散流并挡渣操作(采用挡渣帽和挡渣球),严格控制转炉下渣,出钢时间大于4min30s。控制好出钢操作可减少转炉渣向钢水传氧,并避免精炼回硅。

    出钢过程中加适量小颗粒石灰、萤石造渣,保证熔化并有良好的流动性。

    喂铝线前适当控制氩气流量保证化渣并有良好的流动性。喂线后吹氩采用弱搅拌(以钢水不裸露为原则),严禁强搅拌造成钢水二次氧化。控制[Si]小于001%。

    铝的控制:喂铝线前调整好氩气(以钢水不裸露为原则),根据[O]含量调节,喂铝线用量一次加足,喂线速度200 mmin。喂线后3 min立即测温、取样、吊包。

    (3)精炼控制

    吹氩控制:第一批造渣材料熔化前可适当控制氩气流量保证化渣良好,化渣后采用弱搅拌。

    加造渣材料前用铁锨均匀地将铝粒撒到渣面上脱渣中氧,一般用量为60kg,视下渣量酌情增减。

    加造渣材料根据需要加入,炉渣碱度大于4,可不造白渣,减少回硅,控制精炼回硅低于002%。精炼炉渣主要成分见表2,与普通钢种比渣中SiO2降低了而A12O3增加了,炉渣没有完全脱氧,氧化性相对较强。


    在精炼过程中原则上不调整铝(避免回硅),视铝的烧损情况而定。

    钙处理:喂钙铁线速度220mmin,用量视铝的含量而定,喂线后软吹5 min后测温、取样并立即吊包。

    控制合适的钙铝比是保证可浇性的重要措施。据资料介绍,CaAl012014,可保证顺利浇注。增加钙含量就可以生成低熔点的夹杂物。钙是强脱氧剂,加入钢中首先是脱氧脱硫。因此,钙的收得率受钢中硫含量和溶解氧含量的制约,实际生产中,严格控制钢中硫含量,钢水充分脱氧,尽量稳定钙的收得率,以提高钢水的可浇性。

    控制适当的精炼时问,是减少回硅的有效措施。在炼钢温度下,反应一直向增硅方向进行,精炼时间越长,增硅越多。因此,尽量缩短精炼时间,严格精炼过程操作,严禁多次重复加热。

    温度控制,出站温度为15851590,中间包第一炉可提高5

33  连铸控制

    用长水口保护浇注是关键:控制氩气流量,满足工艺要求,以防止吸气。确保钢包水口自开,严禁敞浇,防钢水二次氧化。除中间包第一炉可加钙铁粉不大于40kg外,浇注过程尽可能不加或少加钙铁粉,以减少对钢水的污染。稳定拉速,比一般钢种拉速稍快0204mmin

    钢水可浇性问题:钢水黏易造成水口堵塞,对堵塞物的分析结果表明主要是高熔点的氧化物,以仪A12O3为主,并混有:MgO·A12O3尖晶石以及CaOA12O3为主的化合物。对水口堵塞物的成分分析结果见表3。连铸控制措施是做好保护浇注防止钢水二次氧化,中间包采用碱性覆盖剂吸附夹杂。


4  技术效果

41  氧氮控制

氧氮控制情况见表4。连铸有轻微吸氮现象。


42  脱硫效果

    随机统计了49炉次SPCDLF脱硫情况,统计分析表明,LF炉的脱硫能力比较强(结果见表5)。低碳低硅钢的精炼脱硫影响回硅,因为脱硫必须脱氧,脱氧容易还原渣中的硅,这是一个矛盾的操作。因此,从铁水及废钢就要控制好钢中原始硫含量,并做好钢水脱氧。


43成分控制精度

    随机统计了49炉次SPCD的情况,采用转炉配合LF炉精炼工艺,对成分控制精度能够满足该钢种的工艺要求见表6


44  铸坯质量

    低倍检验结果表明,铸坯组织比较均匀致密,无裂纹、缩孔、疏松、气孔等缺陷,轻微中心偏析C05级。

    截至20075月共生产SPCCSPCD低硅钢18858t,铸坯内控合格率8898%。化学成分主要问题是硅超标(超内控)9720%,碳超标占187%。硅超标的主要原因是转炉下渣控制得不好,造成精炼回硅大于002%。铝和氮超标占093%主要原因是连铸保护浇注效果不好,造成钢水氧化导致铝烧损并吸氮。铸坯综合合格率为9984%,主要质量问题是因拉速波动大造成铸坯表面产生折叠(重接)缺陷和下线后的冷却变形(弯曲)

5  结语

    (1)采用KR铁水脱硫处理+转炉冶炼+LF精炼+ASP工艺,可以生产满足CQDQ级冷轧钢板及带钢用的坯料。

    (2)通过工艺优化,提高转炉终点命中率防止钢水过氧化、采取合适的钙铝比夹杂物变性处理,强化连铸保护浇注等措施,解决了低碳低硅钢的钢水可浇性问题。

    (3)采取减少转炉下渣,控制加铝和精炼时间,可减少钢水回硅。

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。