摘要 SZMB型磁电转速传感器测量失真原因有:配套选型问题、外部强磁场干扰、微转速测量盲区等。
关键词 磁电传感器 测量失真 分析
SZMB型磁电转速传感器,广泛用于气体膨胀机转子转速(最高转速可达50000r/min)的测量系统中。实际运用中,某些特殊原因使传感器可能产生较大测量失真,造成气体膨胀机不能正常工作或轴瓦烧损、转子报废等故障。
一、SZMB型磁电转速传感器原理
SZMB型磁电转速传感器(以下简称磁电传感器)是一种无源发电型、非接触安装、开磁路磁阻式磁电传感器,是针对测速齿轮设计发展起来的专用传感器。磁电传感器转速测量系统由磁电传感器、刚转换器(频率/电流转换器)和转速表等三部分组成。工作原理如图1所示。
磁电传感器内部有一永磁材料,被测转轴和传感器的软铁均为金属导磁材料,三者通过开磁路的方式形成磁路联接。根据法拉第电磁感应定律,当被测轴转动时,发信凹槽与非接触的传感器软铁之间的空气间隙发生周期性变化,磁路磁阻随之变化,引起贯穿于软铁内磁通量变化,因此在传感器内部线圈产生感应电动势信号,其输出电压波形如图2所示。
该电压通过屏蔽电缆被送至F/I转换器进行信号处理。为减少外部干扰,提高测量准确率,F/I转换器内部设置了信号电压门槛值300mV,当磁电传感器的输出信号电压<300mv时判为无效宿号,输出宿号电匾≥300mV时溯蚋敦宿号。随后F/I转换器通过内部的频率积分运算(F/V转换法).将有效信号的变化率转换为电流信号,最终由转速表将膨胀机转速值提供给用户。
二、磁电传感器测量失真分析和对策
磁电传感器测量失真,是指当磁电传感器测量系统本体无故障时,被测量的膨胀机转轴实际转速与转速表显示值出现了较大偏差。
1.配套选型问题
某厂新投产的两台膨胀机,试车时发生转速测量失真现象,即膨胀机转轴实际转速仅为17800r/min时,转速表显示转速达到29800r/min。检查发现F/I转换器的最大输入/输出值(1000Hz/20mA)与转速表的最大输入,输出值(20mA/1667Hz)不匹配,技术人员确认为F/I转换器选型错误,造成转速显示值远远小于实际值。更换一套最大输入/输出值为1667Hz/20mA的F/I转换器,膨胀机第二次试车时转速测量失真现象消除。
新投用的膨胀机磁电传感器转速测量系统,必须依据传感器测量范围、被测轴的工作转速和发信凹槽总数,仔细核查F/I转换器和转速表的相关参数,确保测量信号在各环节转换时保持一致性,避免产生测量传递误差。实际中,可以利用振动频谱分析技术,诊断出膨胀机工作频率,计算得到膨胀机转子实际转速,然后核对转速表显示值,确认是否存在测量传递误差。
2_外部强磁场干扰
磁电传感器通过磁电感应将被测转速转换成感应电动势信号,因此磁电传感器对空气间隙处的外部磁场非常敏感,较强的外部干扰磁场,会造成测量严重失真。某厂两台膨胀机(两个发信凹槽,额定转速30000r/min),正常检修后试车,均出现很大的转速测量失真,膨胀机转轴实际转速仅为14500r/min时,转速表显示达到28900r/min。维护人员检查更换了磁电传感器、F/I转换器、转速表及连接电缆后,失真依然存在。随后利用振动频谱分析,通过分析认为,转轴与传感器本体可能有测量传递误差。用示波器采集传感器输出电压的实际波形如图3。
分析图3可见,输出电压与图2所示的标准波形相比较,有严重的电压畸变,即在第一个正半周期,出现了最高点日大于信号电压门槛值300mV的正脉冲ABC。对照膨胀机转轴实物上两个对称分布的发信凹槽,认为轴转动一周时,理论上磁电传感器只能产生两个波形一致的正脉冲电压,现在出现的畸变正脉冲ABC是一个误信号,它是形成测量传递误差的直接原因。同时,根据更换了磁电传感器而畸变正脉冲没有消失的实际情况,得出膨胀机转轴有异常的结论。
维修人员解体检查膨胀机转轴,没有发现物理损伤,于是技术人员确认膨胀机转轴受到磁化并出现了强磁场干扰点,是造成本次磁电传感器测量失真的唯一原因。然而膨胀机转子价格昂贵,更换工期长。因此,要解决膨胀机转速测量失真,只有采用不受外部强磁场干扰的其他类型传感器。现场实际换上了电涡流传感器转速测量系统后,成功地解决了外部强磁场对膨胀机转速测量准确率的影响。
易受外部强磁场干扰,是磁电传感器固有缺陷。因此必须及时、准确地判断外部强磁场干扰源,是避免磁电传感器测量失真的有效方法之一。具体可用示波器直接测量传感器的输出电压,观察波形是否整齐,是否存在高于300mV畸变正脉冲,准确地了解外部磁场对磁电传感器干扰状况,掌握传感器制造安装质量。同时,利用示波器还可以推算出膨胀机实际转速值,对照转速表显示值,确认磁电传感器的测量回路是否存在测量传递误差。
3.微转速测量盲区
当被测轴处于微转速状态下运转,即转动频率低于磁电传感器测量频率下限值50Hz,由于磁电传感器存在测量的下限盲区,当感应电压低于信号电压门槛值300mV,F/I转换器就无法获得有效电压信号的变化率,转速表显示值为0,磁电传感器可能出现微转速测量失真现象。
某厂一台运行中的膨胀机(两个发信凹槽,额定转速15000r/min),由于润滑油供油压力低而自动停车,操作人员恢复供油后重新开车,膨胀机轴瓦温度却出现异常升高。停车解体检查膨胀机,发现该机的轴瓦缺油烧损、转子报废。分析原因为膨胀机自动停车后,应该完全关闭的气体人口阀门存在内部泄漏,部分压缩气体通过该阀进入膨胀机,推动无润滑油的膨胀机转子微转动,而转速表显示值为0,磁电传感器出现了微转速测量失真。操作人员仅通过转速表,主观地判断膨胀机转子已完全静止,造成了转轴和轴瓦缺油摩擦。
该故障实例说明,在特定使用环境下,由于磁电传感器有测量下限盲区,微转速测量失真可能会引起膨胀机较严重的故障。因此,建议用户根据具体情况,采用其他类型传感器代替SZMB型磁电转速传感器。
三、结束语
SZMB型磁电传感器原理简单,技术成熟。但实际运用中,必须注意转速测量系统配套选型和外部强磁场干扰问题,同时避免微转速测量失真带来的经济损失,提高测量准确率,才能有效满足膨胀机等高转速设备运行的可靠性和安全性。