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BOF—RH—CSP联工艺优化
发表时间:[2011-02-22]  作者:  编辑录入:冶金之家  点击数:1357

内容简介

为了打通BOF—RH—CSP连铸单联工艺,通过对各工序的操作、生产组织、外围条件运用新技术、新工艺进行了优化。 1铁水预处理工序优化 a.采用扩容铁包。针对铁水包装人量偏小的问题,通过扩大铁包容量,使最大装入量达到了106吨,解决了RH净空高,处理困难的影响。 b.优化喷吹工艺,缩短处理周期。提高喷吹速度,喷吹速度由原来的4.36kg/min提高到6.22kg/min,镁利用率由原来的25%提高到40%,冶炼周期由原来的38.27min/炉缩短到32min/炉 C.优化扒渣工艺,严格控制脱硫站的出站[s]含量。采用双扒渣工艺将铁渣扒净,保证处理后铁水硫≤0.004%。 2转炉工序优化 a.入炉采用洁净废钢、造渣采用高质量石灰和轻烧镁球,解决了钢水过多回硫。转炉的出钢硫基本上控制在了0.010%以下,满足了CSP连铸的特性。 b.对RH钢成渣路线的研究,寻找最佳冶炼方法。 c).利用动态炼钢控制转炉终点。根据转炉炉气分析仪对炉气的分析,确定造渣材料的加入量和吹氧量,提高钢水终点控制命中率。[c]含量控制在0.03%一0.05%的命中率由原来的78%提高到87%;[P]含量控制命中率由原来的75%提高到95%;一倒命中率由原来的80%提高到90%;倒炉温度命中率由原来的60%提高..

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