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ELTRA CS-800高频部分的故障分析
刘博
(河北钢铁集团邯钢公司技术中心)
摘 要:本文介绍了高频红外碳硫分析技术及ELTRA CS-800的工作原理,对高频加热部分作了详细的阐述,还列出了高频炉常见故障分析和解决对策,总结了一些维修方法。
关 键 词:红外分析;高频;碳;硫;振荡
1 引言
在国家标准中,有多种分析碳硫的方法,如:燃烧重量法、库仑法、电导法、非水滴定法等。但这些方法均属于化学方法,需要大量的化学试剂和辅助设备,不仅工作效率较低,而且会受到分析人员的经验和水平的客观影响。所以,在国外,红外分析方法早已应用在碳硫元素的分析测定中。但以上方法的试样提取部分都是采用管式炉,其最高使用温度仅达到1350℃,对于熔点高达2000℃以上的难熔金属来说,勉为其难,并且库仑仪由于故障率高、难以实现自动化,接近淘汰的边缘,现已无厂家生产。因此,必须尽快建立更新、更高水平的分析方法。高频红外碳硫仪的诞生达到了这个要求,其自动化程度高、分析速度快,在钢铁行业得到广泛应用。
2 高频红外碳硫仪分析技术
高频红外碳硫分析技术是目前国内外应用最广的分析方式,此技术是指在高频感应炉的高温下,于氧气流中,加助熔剂燃烧试样,碳生成二氧化碳和一氧化碳,硫转化成二氧化硫,以红外吸收法测定氧气流中的碳硫化合物含量,进而转化为钢铁材料中碳硫元素的百分含量。
2.1 红外碳硫仪工作原理
如图(1)中单线连接的是电路系统,双线连接的是气路系统,虚线方框内所示的是装在屏蔽恒温箱中的部件。
CO2、SO2等极性分子具有永久电偶极矩,因而具有振动、转动等结构。按量子力学分成分裂的能级,可与入射的特征波长红外辐射耦合产生吸收,朗伯—比尔定律反应了此吸收规律。
I=I0exp(-aPL) 式(1)
式中:I0——入射光强;
I——出射光强;
a——吸收系数;
P——该气体的分压强;
L——分析池的长度。
图1 红外碳硫仪工作原理图
测量经吸收后红外光的强度便能计算出相应气体的浓度,这便是红外气体分析的理论根据。红外碳硫分析仪利用了CO2及SO2分别在4.26mm及7.4mm处,具有较强的特征吸收带这一特性,通过测量气体吸收光强分析CO2及SO2含量,间接确定被测样品中的碳、硫元素的百分含量。
分析室包括微型红外光源、反射镜、调制盘、吸收池、滤光片和探测器。微型红外光源用电加热到800℃左右产生的红外光,经吸收池被CO2及SO2吸收后再经过窄带滤光片,滤去除上述波长外的其它光辐射的能量,入射到探测器上,则探测器上测到的是与CO2及SO2浓度相对应的光强,经过探测器光电转化为电信号。再经计算机进行归一化定标处理,积分反演为碳硫元素的百分含量。在光源与吸收池之间放有马达调制器,把光信号调制成80Hz的交变辐射信号。探测器输出中心频率为80Hz。
式中的I和I0是同一吸收池和探测器得到的。I0值是在分析前吹氧气时入射到探测器上光强,I值是在测量过程中瞬时光强,然后由热释电器件转化为电信号经前置放大、后级放大后通过数模转换进入计算机,在计算机中经线性化运算使之转换成与CO2及SO2含量成比例的数值。
总之,碳硫含量的测定是先在电子天平上称得(也可以在其它天平称量后,通过键盘输入)样品的重量,并输入计算机,然后被测样品在富氧条件下由高频炉高温加热燃烧使碳、硫氧化成CO2和SO2气体,该气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收再由探测器转化成对应的信号。此信号由计算机采样,经线性校正后转换成与CO2和SO2浓度成正比的数值,然后把整个分析过程的取值累加,分析结束后,此累加值在计算机中除以重量值,再乘以校正系数、扣除空白,即可获得样品中碳、硫百分含量。
2.2 高频加热原理
高频加热炉的原理是通过高频振荡管,产生高频磁场,样品在此高频磁场中感应, 产生高温, 在氧气中发生氧化燃烧,一般温度可达1500~1600℃。当金属导体处在一个高频交变电场中,根据法拉第感应定律,将在金属导体内产生感应电动势,由于导体的电阻很小,从而产生强大的感应电流。由焦耳-楞次定律Q=IRt可知,交变磁场将使导体中电流趋向导体表面流通,引起集肤效应,瞬间电流的密度与频率成正比,频率越高,感应电流密度集中于导体的表面,即集肤效应就越严重。有效的导电面积减小,电阻增大,从而使导体迅速升温。采用此方式即可将钢样在短时内迅速加热并熔化。对于高温难熔金属, 功率越高越好,因此选择100%功率。而对于低熔点易飞溅样品,如Cu﹑CuO,温度太高,样品易飞溅,污染炉膛,而且产生负峰,结果偏低,因此必须降低高频功率。高频加热可以根据调整功率来选择不同的加热温度,尤其对难熔金属的加热有很好的效果。
3 红外碳硫仪高频部分常见故障分析
3.1 高频炉不燃烧
3.1.1 故障现象
碳、硫均不出峰,无板流,无栅流,试样不燃烧。
3.1.2 故障分析
从现象分析,此类故障一般是高频炉不工作引起的。可能存在的故障点有:来自电子单元的开始高频加热的命令没有收到;振荡管;高压变压器的原边电源;高频振荡管。对这些故障点的检查见下文。
3.1.3 故障检查与处理
首先检查软件中Diagnostics诊断菜单界面,会发现除板流、栅流外其他均正常。再观察通载气后,振荡管灯丝不亮,拆开射频板,检查高频振荡管区域并无打火烧焦痕迹,进一步检查电压是否正常,再检查通往到灯丝变压器的保险时,发现保险断路,此保险应为1A可恢复保险,把它按下恢复后,通载气后灯丝重新点亮,仪器恢复正常。两天后再次出现该故障现象,这次再按下该保险,若还是断路,则该保险质量不好,会频繁熔断,其效果很差,应更换质量保证的保险,可恢复一起的正常工作。
针对高频炉不工作的问题再补充一点,首先检查高频部分总保险,发现总保险熔断,更换后一切正常。如果投用一段时间后,又出现同样的现象,则换上新保险再开机观察,做了三四个试样,若发现燃烧观察窗口处有“渍渍”打火声,则停机将炉头全部打开,会发现石英管表面有氧化层,扼流铜圈氧化严重且间距过近。更换一新的石英燃烧管,并用砂纸打磨铜圈表面,去掉氧化层,调节其旋转间距,可排除此故障。
若故障仍存在,就需要对故障一点逐一进行排查:
第一,电子单元的开始高频加热的命令没有收到:
图 2
如图2所示,测量TP9,信号约0.5伏应该转变为高频发生,信号约12伏应该转变为高频停。如果测量结果是12伏,显示屏也显示“GEN”(发生器),则电子单元有毛病。或者是HF41/42板的连接有问题,脚7不牢固。
如图3所示,当高频发生器收到指令(0.5伏直流)时,在TP13测试点上应该出现尖脉冲。如果没有示波器,可以用数字电压表测试。显示值取决于数字电压表的型号。
图3
一旦在显示屏上出现“GEN”字符,或者一旦在TP9上呈现0.5伏,在TP13上应该增加1伏。尽管TP9上有0.5伏,TP13上没有电压增加时,HF41/42板有毛病。更换HF41/42后,要确认那50芯插头完全插入了。再用力推一推50芯插头。50芯插头没有完全插入是一个常常发生的问题。将插头的螺丝上紧,确保和线路板彻底接触。
第二,振荡管的检查。确保电源开关拨到了2挡。检查振荡管灯丝是否点亮:通过炉子的通风孔很容易检查,应该看见加热阴极的炽热的灯丝的反射光。如果看不到灯丝的光,则打开高频发生器的盖板,观察管子。如果振荡管的灯丝不发光,检查加热电压,在变压器次级上应该有交流10伏,原边交流220伏。
检查灯丝是否坏:在灯丝线路测量应该仅仅1欧姆。电阻很高或者电阻没法测量意味着灯丝彻底烧了;需要更换振荡管。拆下振荡管前,将电源开关拨到1挡。最好拔出电源插头,使仪器完全断电。
第三,检查高压变压器的原边电源。在高压变压器的原边应该可以测流量到210伏交流,否则可控硅坏了。
第四,高频振荡管的检查。因为存在高压(5000伏)和高频(19.2MHZ),测量很困难,更重要的是很危险。在高频发生器盖板没有拧紧前,装置应该断电,最好拔下电源插头。应该检查振荡电路中的连接,确保所有的螺丝特别是燃烧线圈上的螺帽拧紧了。电的连接和各个电阻应该用万能表检查。如果2.7KΩ/100W(3)开路,则不会振荡。这些部件,例如:振荡管和整流器,应该一个个更换。
3.2 炉头压力过高
炉头压力指示大于正常值0.08MPa,观察到分析气流量及吹氧流量过低,正常值吹氧流量为2L/min,分析气流量为3~4L/min,首先调节吹氧流量计旋钮,将其流量调节到正常值2L/min,然后打开机盖调节仪器内针阀,使分析气流量调至3~4L/min之间。气路正常后,发现炉头压力又低于正常值0.08MPa,再调节面板稳压阀(定值器2),使炉头压力恢复正常,经标样测试仪器恢复正常。
3.3 高频炉风扇处冒烟异常
先进行气路诊断,观察此时炉头压力低于0.08MPa,燃烧压力低于0.15MPa,分析气流量几乎为零,而且调节旋钮无效。打开炉头,发现石英管破裂,更换后气路基本正常。再调节针阀使分析气流量达到正常值3~4L/min,再调定值器2,使炉头压力达到0.08MPa,调节定值器1使燃烧压力达到0.15MPa,此后仪器全部正常。
3.4 样品升降器无法正常升降分析化学,论坛,化学分析,仪器分析,分析测试。
样品升降器气缸上下有两个进出气口,下气口进气,气缸活塞上升,上气口排气,反之气缸活塞下降。与上下进出气口连接的乳胶管如因老化而破裂漏气,则气缸活塞无法正常工作,更换乳胶管后仪器正常。若非乳胶管破裂,按升降开关不响应,检查后发现升降开关接触不到位,更换开关后,升降正常。
3.5 整体检漏不通过
在清理炉头过程中,易使炉头密封圈沾上灰尘,在重新安装后因密封不严而漏气,卸下炉头,清理密封圈,涂密封脂,安装后整体检漏通过;若检漏过程中压差出现较大负值,则可能炉头排气孔堵塞,用细金属丝将排气孔灰尘清理掉,安装后整体检漏通过。
3.6 金属过滤网粉尘太多
金属过滤网是由两层不锈钢筛网组成,内层筛网孔径非常小,在有效阻挡粉尘的同时也容易堵塞,且内壁极易吸附灰尘。一次在分析结束后,按开关炉头不下来,屏幕提示测量系统粉尘堵塞,卸下金属过滤网,使用超声波,将过滤网放入盛清水的烧杯中,完全浸泡清理5分钟,然后用乙醇溶液完全浸泡清理10分钟,将乙醇溶液回收下次使用,用吹风机热风吹5分钟以上,安装后即可使用。
4 总结
高频燃烧炉是红外碳硫仪的重要组成部分,产生高频磁场的高频振荡管又是高频燃烧炉的重要部分,因此在日常维护中要定时对高频部分进行清洁,同时要保证对仪器的正确操作,以降低设备的故障率。引起高频不燃烧的原因在本文中已一一列举,检测故障点时要先从最可能的地方开始,再逐一排除。做分析用的氧气和氩气也很重要,要保证分析气体的干燥,可以防止分析的拖尾。要定时对炉头清洗,以保证化验顺利进行。
参 考 文 献:
[1] ELTRA CS-800维修手册.
[2] 奉冬文,等.冶金分析[J],2002,22(6):47.