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一起氮气透平压缩机联锁停机故障分析探讨
发表时间:[2013-09-17]  作者:唐剑,万洪文  编辑录入:admin  点击数:630

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一起氮气透平压缩机联锁停机故障分析探讨

唐剑,万洪文

(方大特钢科技股份有限公司制氧厂,江西 南昌 330012

摘 要:一起空分设备配套的氮气透平压缩机(简称氮透)发生联锁停机故障,表面原因是空分产品氮气进氮透压力低,实际因素有:空分产品氮气流量计量偏差、操作人员对自动控制设定参数没有复位、管理缺陷等。在分析原因的基础上,提出了改进措施。

关 键 词:氮压机;联锁停机;原因分析

引言

方大特钢科技股份有限公司16300 m3/h空分设备配套了一台英格索兰的中压氮气透平压缩机。该压缩机自带了一套微处理装置进行自动控制,微处理装置通过R485通讯接口与空分设备配套的DCS系统通讯,在DCS上显示压缩机的工作状况。压缩机的操作为一键式(即:开机时,仅需按一下自带控制系统的“启动键”,设备就启动,并自动完成加载、自动调节等功能;停机时,只要按一下自带控制系统的“停止键”,设备就自动完成卸载,最后自动停机);压缩机的联锁停机由两部分因素构成,一是设备自身参数越限(如油压过低、振动过大、轴温过高等),二是外部紧急停机操作或吸入气体压力过低,两个条件之一满足,压缩机就联锁停机。

2010122819:29,氮透突发联锁停机故障,查DCS上的运行记录,操作人员很快就发现产生联锁停机的原因———压缩机进口气体压力过低。对比操作过程、压缩机进口气体压力过低结果,操作人员比较困惑。为此组织人员进行专项分析,现将分析情况介绍如下。

故障分析

2.1 压缩机压缩氮气来源流程简介

1为氮气出塔流程简图。

从图中可以看到,出塔氮气分为三路,控制三路气体流量的阀门均为调节阀,V107V108为手动远程控制,V105为自动控制。在生产运行时,三个阀的工作状况分别是:

1V108全开,起到连接空分设备与氮透的作用。

2V105受氮气出塔流量FIQC103控制,当氮气流量小于设定值时,阀门自动打开;当氮气流量大于设定值时,阀门自动关闭,以保证一定的氮气量出空分塔,空分塔的上塔不至于因氮气的排出量过小而超压,保证空分装置的安全。

3V107处于一适当开度。

V107的操作调整根据两方面进行:一视氮透输出的最终压力变化,作小范围的调整,以保证氮透的压缩量;二视氮气出塔流量变化,作小范围的调整,以稳定氮气出塔量,继而保证空分设备中氩系统工况的稳定。

2.2生产变化、操作对策、参数变化情况

201012288:00始生产一线检修,氮气用量下降,氮透背压升高,氮气由氮透防喘阀自动放散。为保持出塔氮气的稳定、增加空分设备的安全性,操作人员适当开大了V107阀,同时将V105调节器的设定流量由21000 m3/h调整为21400 m3/h

2010122817:30始,一线的检修逐渐恢复,操作人员发现氮气用量增大,管道背压下降,氮透进气压力下降,为保证氮透正常工作,采取关小V107提高出塔氮气压力的方法,此时由于空分设备氩馏份含量在快速下降,操作人员集中精力对氩馏份参数进行调整,并使其基本正常。

19:10,操作人员在抄写空分装置各点参数时发现:氮透导叶由正常58%上升到100%开度,氮透进气压力很低。于是全关 V107,进气压力仍没有改善,同时V105不断自动打开直至全开,氮透出现联锁停机故障。

氮气出塔流量FIQC103低于设定值时,V105才会自动打开,空分设备工况正常,且V107关闭,FIQC103的流量应高于设定值,调出FIQC103V105记录曲线,发现随着V105打开,FIQC103的值呈下降趋势,出现了阀门开度对应流量变化与理论不符的异常结果。

2.3 参数异常原因分析

V107关闭,V105如果不打开,低压管网PI103压力肯定是上升的,氮透就不会因进口压力低联锁停机。V105 自动打开就是因为 FIQC103 指示值与实际流量存在不符。

2.3.1 FIQC103

设计说明书、流量计算程序、自动控制设置方案

1FIQC103设计说明书显示:设计压力为0.014 MPa(表压)、设计温度为 24 ℃、流量范围为022000 m3/h。压力测量仪表为EJA压力变送器,量程0~30 kPa;温度测量仪表为Pt100热电阻;流量测量一次仪表为威力巴,测量威力巴差压所用测量仪表为罗兹蒙特差压变送器,量程为0~425 Pa

2FIQC103流量计算程序显示:带温度、压力自动补偿。

3)自动控制设置:主机厂设计说明书显示设定流量为19000 m3/h;实际日常操作设定流量为21000 m3/h;出现联锁停机时设定流量为21400m3/h

从上面三点可以看到,自动控制设置(即控制V105的调节器) 的给定值与主机厂设计偏差较大,与流量计最大量程比较接近,在工况变化较大时,很可能满足不了控制要求。

2.3.2 查出塔氮气运行参数

正常运行时,氮气出塔参数一般是:氮气流量FIQC10321000 m3/h;氮气出塔温度TIA10320 ℃;氮气出塔压力约10 kPa(表压力)。

通过DCS19:00左右的生产运行状况,发现19:06分,空分装置的两台分子筛开始并联工作,由于分子筛并联工作的特性——进塔空气温度由14.5℃升高到32.5 ℃,氮气与进塔空气经板式换热器换热后,氮气出塔温度TIA103明显上升(由18.7 ℃上升到27.5 ℃)。在V105闭打开过程中,氮气出塔压力PI1037 kPa逐渐下降到0 kPa,流量亦由21500 m3/h左右一直下降到20600 m3/h左右。

2.3.3 分析阀门开度对应流量变化与理论不符原因

DCS程序可以看到:氮气出塔流量FIQC103是带温度压力补偿的,氮气出塔流量公式为

1为三种工况时,仪表所能显示的最大流量表格。对比氮气出塔运行的正常参数、表1中三种工况的计算结果,可以发现温度、压力的变化对流量显示的影响是明显的,表1中序号3是氮透联锁停机时的实际工况,这时FIQC103流量的最大显示值只有20753 m3/h,小于设定值(21000 m3/h),V105阀将自动打开,继而使氮气出塔压力越来越低,仪表显示的最大流量就变更小了。

3 改进措施

3.1 修改FIQC103

指示的最大值将氮气流量FIQC103最大量程修改为25000m3/h。一是在DCS上将FIQC103指示范围更改为025000m3/h;二是将测量威力巴差压变送器的量程改为0548.8Pa。其中测量威力巴差压变送器量程计算方法为:

3.2 强化操作管理

本次氮压机联锁停机的另一原因是:操作人员没有将V105调节器的设定值由21400m3/h改回至21000m3/h。从表1计算结果可以看到,如果进行了操作复位,很可能不会出现这次停机故障。加强操作管理、强化岗位职能是减少事故的有效途径之一。

4 小结

新设备投运后,操作人员根据机组的实际工况,将V105控制设定值进行了较大的调整,满足了工艺需求,但一定程度上影响了控制系统的性能。设备运行3年多,有过数次临时停机,操作人员、维护人员一直没有沟通,如果及时沟通、调整,类似故障出现的概率将大大降低。

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