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邯钢矿业大力改善焦炭质量的有效措施
发表时间:[2011-02-15]  作者:  编辑录入:冶金之家  点击数:664

内容简介

近日,河北钢铁集团邯钢矿业分公司一项技术改造,突破了捣固焦生产工艺瓶颈,解决了长期制约该公司焦炭质量、产量以及节能减排的技术难题,为多产优质焦炭提供了技术保证。 捣鼓焦是实现焦炭低成本生产工艺技术,即将成本较低的配合煤,经过捣固成型后从焦炉侧面炉门推入碳化室进行炼焦。但在实际生产过程中,为了提高焦炭热强度和热反应性,必须配入黏结指数和角质层较高的优质煤,这就容易造成焦炭在热膨胀过程中发生贴壁现象,从而难推焦,有时一连数天都无法将焦炭从焦炉里推出,产生焦炭过烧降低焦炭质量。同时,在采取人工扒焦和强行推焦等高难度动作过程中,又造成大量煤气跑冒,资源浪费和环境污染严重,炉体碳化室也会受到不同程度损伤,焦炭产出率、生产创效受到极大影响。 为解决这一难题,该分公司曾走访了国内十余家捣固焦生产企业,并成立课题攻关小组。经过半年多的攻关和尝试,他们对照碳化室锥度比例,反衬缩小煤箱帮距,通过缩小装煤箱后挡板上端宽度,整体实现倒锥形;延长活动臂拉杆,形成上下三层逐步递减格局;针对捣固锤砸帮现象,对锤头水平度进行精确定位处理。改造后,焦炭结焦时间缩短了半个小时,实现焦炭热强度稳控在≥67、热反应性平均控制在..

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