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RH-MFB生产过程对夹杂物的影响浅析
发表时间:[2012-05-29]  作者:周剑丰  编辑录入:冶金之家  点击数:1601

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RH-MFB生产过程对夹杂物的影响浅析

周剑丰 

(湖南华菱涟源钢铁公司涟钢技术中心,湖南 娄底,417009)

摘 要210转炉厂RH-MFB冶炼超低碳IF钢生产实际进行研究分析转炉钢[C][O]和温度真空循环时间冶炼渣成分等因素对钢液中夹杂物数量、粒径分布的影响对RH精炼过程中工艺参数进行了优化。

关键词:超低碳钢RH-MFB,夹杂物

RH作为目前生产超纯净钢和超低碳钢等高附加值钢材的主要精炼手段,其工艺参数的设定对钢材中非金属夹杂物数量、尺寸及形貌分布有着重大的影响。通过控制转炉终点钢水碳氧含量、温度、RH脱碳结束后氧含量、合金化后循环时间及RH渣系氧化性等对提高成品质量性能有着具有重要的现实意义。本文将以210转炉厂刚投产生产超低碳钢为例,分析RH-MFB生产过程中工艺参数的控制对钢水中夹杂物的影响。

1.成分设计及工艺路线:

1.1 成分设计及冶炼路线

超低碳钢(典型钢种成分见表1),又称深冲压级冷轧钢板。它具有成形性好,无时效,无屈服平台等特点,对钢液要求碳气体含量低,夹杂物含量少,成分均匀稳定,主要用于轿车车门和车顶面板。

表1  IF钢的目标成分/%

Table 1 The goal composition of IF steel

C

Si

Mn

P

S

Als(ppm)

≤0.0030

≤0.015

0.06-0.18

≤0.012

≤0.010

300-450

厂在冶炼钢生产工艺流程为:KR-BOF-RH-CC。高炉铁水先经过铁水预处理进行KR脱硫处理,使其硫含量达到转炉要求。然后经转炉吹炼,使钢液具备合适的终点碳、氧含量以及低磷、低硫含量和RH真空处理所需要的温度,转炉出钢过程中加适量渣料。然后在RH进行脱碳、去夹杂及调整钢水成分、温度等。合格的钢水进行常规板坯连铸。

1.2 RH-MFB工艺设备

该厂RH-MFB真空处理装置于200911投入试生产,至今已处理钢水万余吨,其主要技术参数见表2

2  RH-MFB真空处理主要参数

Table 2 The main parameters of vacuum processing in RH-MFB

项目

参数

公称容量/t

210

布置型式

单工位

日平均处理炉数/

24

真空泵抽气能力/(kg•h-1)

≥1000

真空泵工作真空度/Pa

67

真空室内径/mm

2300

插入管内径/mm

680

氩气流量/(Nm3•h-1)

Max270

循环流量/(t•min-1)

208

氧气流量/(Nm3•h-1)

2400

该厂在RH-MFB处理过程中主要的技术操作RH处理前的辅助作业(钢包车开至处理工位、处理前测温取样、加顶渣改质剂等)、纯处理时间(抽真空、吹氧脱碳、测温取样、定氧、终脱氧、合金化、温度调整、成分均匀、真空室复压等)、RH处理后的辅助作业(最终测温取样、加保温剂等)。

2  试样检测分析

RH-MFB精炼处理IF钢的过程中,分别在转炉出钢、氩站、RH精炼过程和中间包内取样。其中,在RH精炼过程中分别取进RH站、循环35min、脱碳结束后、加Al合金化后015min和出RH站样,并且记录相关生产数据,进行全程跟踪。

2.1  显微夹杂物形貌及类型

通过对试样进行金相制样,利用扫描电镜及能谱分析仪进行分析,发现其显微夹杂绝大部分为Al2O3,其中,在精炼0~3min时发现有少量的钙铝酸盐类夹杂物和Al2O3+MnO的复合夹杂,详见表3

3  显微夹杂组成在不同处理阶段的变化

Table 3 The microscopic inclusions changes in different stage of processing

处理阶段

显微夹杂组成

精炼0~3min

基体为Al2O3的夹杂物,包括簇状、球状,占95%以上;钙铝酸盐和Al2O3+MnO的复合夹杂,较少,约占5%

精炼10~15min

绝大部分为Al2O3类夹杂物

精炼20~25min

几乎全为块状Al2O3,以四边形为主

出RH

基体为Al2O3的夹杂物,以块状、球状为主

中间包

夹杂物的总体数量较少,以Al2O3夹杂为主

 

 

结合表3及图1可知,Al2O3夹杂贯穿于整个工艺过程,是钢液中夹杂物的主体部分,这些夹杂或呈簇状,或呈球状,以球状存在的Al2O3夹杂以弥散相存在于钢中。此外,还发现有少量的铝酸钙及硅铝酸钙的夹杂物,所占比率不到统计数量的5%。在进站样中发现含Al2O3较多的夹杂物主要是由于在RH处理前往渣面上加入Al渣球对顶渣进行改质,之后随浸渍管的插入,顶渣被带入钢液所致。在中间包中,钢中夹杂仍以Al2O3为主,但总体数量较少,表明随着工艺过程的深入进行,钢中的显微夹杂物能够有效地被去除[1-3]

2.2 显微夹杂物变化情况

对RH精炼过程中钢液中显微夹杂物的粒径分布进行检测分析,检测结果如下图2

图2可以看出,随着RH精炼过程的深入进行,钢中夹杂物数量基本呈现先增后降的趋势。进站时,钢中夹杂物数量波动较大,平均为11.6个/mm2。从合金化与精炼结束时钢中夹杂物的结果对比来看,规律不一,有的降低,有的则不降反升,这主要与RH的净循环时间、顶渣氧化性有较大的关系,夹杂物数量平均为15.94个/mm2。精炼结束至浇铸过程中,夹杂物借助自身的浮力开始不断的上浮至渣层中,因此,中包钢液内的夹杂物数量是呈下降趋势。

2.3  炉渣情况

所取渣样进行成分检测,检测结果如表4所示。另外对部分渣样的熔点进行了检测

4  RH精炼过程中渣成分平均变化情况,%

Table 4 the average changes of slag composition in RH refining

工序

CaO

SiO2

Al2O3

FeO

MnO

RH进站

47.93

6.01

11.52

18.51

3.82

RH脱碳结束

49.62

4.98

19.38

10.37

3.31

RH合金化0~8min

48.65

4.64

23.66

10.02

3.30

RH出站

50.63

4.39

24.34

9.72

3.05

从表4中可以看出,RH进站时,顶渣氧化性较强,这主要与炉前拉、下渣量偏大等有关。从二元碱度来看,顶渣碱度基本在8以上,渣系熔点均在1400℃以下。其中部分炉次下渣量偏多,炉渣碱度,C/A比值高达6.31,其顶渣熔点也高达1415℃,因而该炉次在RH处理过程中渣较稠,吸附Al2O3夹杂的能力降低。从RH进站至出站FeO)变化趋势来看,整体呈下降趋势,由脱碳结束时10.37%降为9.72%,说明渣中氧在精炼过程中源源不断向钢中传递,使合金的收得率降低,增加了钢中二次夹杂物的生成量。

2.4  大样电解结果

由于RH处理过程中钢水循环搅拌比较充分,对大型夹杂物的去除效果好。因此,试验中仅取RH后循环过程中及出站时的钢样进行大样电解。钢中夹杂物的数量如表5所示。

5  SPHE钢中夹杂物的数量情况

Table 5 the inclusion quantity of SPHE steel

炉次

工序

夹杂物总量,mg/10kg

大型夹杂物数量(>50μm)mg/10kg

1

合金化后3min

33.43

14.97 

合金化后6min

21.56

5.95 

铸坯

8.68

0.96

2

合金化后3min

31.86

14.43

合金后6min

20.74

5.58

3

合金化后3min

27.17

11.25

合金化后6min

17.83

5.25

合金化后9min

16.55

4.60

铸坯

8.56

1.32

从表5中可以看出,合金化后,随着钢液的循环流动,大型夹杂物数量也呈现下降趋势。且钢中存在的夹杂物主要在50μm以下。浇铸过程中,夹杂物在中包内的上浮去除,最终铸坯内大型夹杂物数量进一步降低。

对电解出来的大型夹杂进行扫描电镜与能谱分析,形貌见图3

从图3中可以看出,合金化后3min,钢液中存在的大型夹杂物主要是Al2O3类夹杂物,另有少量的SiO2类夹杂物,这类夹杂物主要源于顶渣被卷入。合金化6~9min时,钢中Al2O3夹杂物呈现球团及块状,另有少量的钙铝酸盐类夹杂物。铸坯中夹杂物除Al2O3类夹杂物外,另发现有SiO2类及含K等硅钙酸盐类夹杂物。

3  RH工艺参数对钢液中夹杂物的影响

3.1  转炉出钢时[O]、[C]及温度的控制

通过统计转炉出钢时副枪测定氧含量与碳含量的值及出站温度,分析转炉冶炼终点时C-O关系如图4;统计RH进站时碳氧含量与温度的数据,分析其关系如图5

  

        从图4中可以看出,碳含量小于0.035%时,钢中氧含量急剧增加。一方面,增加了脱碳结束后铝丸的消耗及Al2O3夹杂物的生成量;另一方面,RH在处理这种严重过氧化时,容易出现渣冒的现象,不但增加了处理难度,还有可能会烧坏氩管。碳含量大于0.05%时,脱碳所需要的氧含量偏低,因而增加了MFB枪吹氧的可能性,这对于降低钢中夹杂物含量也是不利的。因此,将转炉出钢碳含量控制在0.035~0.05%,氧含量控制在500~700ppm,尽量减少因拉P、拉碳等补吹炉次,保证转炉良好的底吹效果等,有利于提高后续RH工艺操作的稳定性。

从图5中可以看出,随着RH进站碳含量的增加,其进站温度越低;随着RH进站氧含量的增加,其进站温度越高。这是因为在转炉出站时钢水过氧化越严重,则钢水温度越高,在RH进站时氧含量也越高,否则反之。在图5中两条趋势线在当碳含量大约为0.04%,氧含量为450ppm时有个交集,此处温度约为1620℃。当进站温度越大于1620℃,则钢水氧含量越高、碳含量越低,钢水过氧化越严重;当进站温度越小于1620℃,则钢水碳含量越高、氧含量越低,钢水在精炼过程中需要吹越多的氧进行脱碳和升温,对后期钢水中夹杂物控制不利。因此RH进站温度控制在1620℃左右,有利于后续RH工艺中夹杂物的控制。

3.2  脱碳结束后钢水中氧含量及后循环时间的影响

3.2.1  净循环时间对炉渣氧化性的影响

通过分析RH合金化后净循环时间与渣样中∑(FeO+MnO)含量,其结果如表6

6  净循环时间对炉渣氧化性的影响

Table 6 The influence of net cycle time on slag oxidizing 

                炉次

工序

1

2

3

4

5

6

脱碳结束后氧量,ppm

382

530

522

488

489

300

TFe变

情况

%

进站

14.37

19.25

21.91

8.2

7.8

14.6

脱碳结束

7.09

12.52

11.51

7.2

8.8

8.6

合金化0min

6.95

/

10.03

/

/

/

合金化3min

8.61

13.31

9.45

5.8

8.4

7.6

合金化6min

/

11.53

9.52

5.6

8.3

7

合金化9min

/

10.93

9.81

6.8

7.5

7.2

合金化12min

7.9

/

9.49

/

6.7

6.9

从表6中可以看出,渣中TFe含量在进站后有较大幅度的降低,这是因为在进站后加入了顶渣改质剂,降低了炉渣的氧化性。但仍有少数炉次如4、5因顶渣结、加完改质剂后所取渣样的代表性等原因,导致渣中TFe含量下降并不明显或不降反升。

由于真空处理过程避开了顶渣,顶渣相对处于一种静止的状态,但渣钢界面间的传氧反应仍是在时刻不断的进行。渣中TFe含量越高,其氧活度越高,更容易在净循环阶段与钢液的Al元素发生二次氧化反应。此点也可从上表中看出此点规律。渣中TFe含量在10%以上的炉次,随着合金化后循环过程的深入进行,渣中TFe含量下降较为明显。

3.2.2  净循环时间对炉渣(Al2O3)含量的影响

通过分析RH合金化后净循环时间与渣样中(Al2O3)含量,其结果如表7

7  脱氧合金化后,渣中(Al2O3)含量变化情况,%

Table 7 The Al2O3 change in slag after the deoxidizing alloying, %

     炉次

工序

1

2

3

4

5

6

进站

15.5

7.65

11.4

16.19

18.02

26.64

脱碳结束

24.19

14.45

19.51

24.88

23.28

23.68

合金化0min

27.86

/

22

/

/

/

合金化3min

23.32

15.5

24.52

27.22

25.82

27.65

合金化6min

/

21.75

28.33

29.47

24.59

27.33

合金化9min

/

21.91

27.71

30.11

24.44

26.83

合金化12min

25.25

/

27.75

/

26.39

25.71

加铝脱氧合金化及渣钢间发生的二次氧化反应后生成大量细小的Al2O3夹杂物,脱碳结束后氧含量越高渣中(FeO)含量越高,生成的Al2O3夹杂物量也就随之增多。这些细小的Al2O3夹杂物在钢液循环、搅拌的作用下,经历着碰撞、聚集、长大等过程,最终借助搅拌力及自身的浮力慢慢地上浮至顶渣层中。结合现场取到的净循环过程中渣样结果分析来看,顶渣中(Al2O3)含量也基本呈现上升趋势,在6~10min左右时,顶渣中(Al2O3)含量基本达到饱和值。之后,随着净循环时间的延长,顶渣中(Al2O3)含量仍有增加的趋势,但效果并不明显。因此,一方面控制好脱碳结束后的氧含量,基本在300~400ppm。另一方面,净循环时间基本控制在6~10min左右,循环效果差的炉次,可延长至12min。

3.2.3  炉渣(Al2O3)含量对夹杂物的影响

顶渣中TFe含量越高,其钢液中因渣钢二次氧化的量增多。此外,渣中C/A比值对提高顶渣吸附夹杂的能力也十分重要。

8  脱氧合金化后炉渣氧化性对夹杂物的影响

Table 8 The influence of slag oxidizing on inclusions after the deoxidizing alloying

炉次

脱碳结束后氧含量,ppm

脱碳结束后炉渣氧化性,%

合金化3min后夹杂物量,mg/10kg

1

522

15.38

33.43

2

489

12.6

31.86

3

488

10

27.17

9  脱氧合金化后炉渣(Al2O3)含量对夹杂物去除的影响

Table 9  The influence of slag Al2O3 on inclusion removal after deoxidizing alloying

3min内钢中夹杂物总量降低量,个/mm2

炉渣中Al2O3含量,%

11.87

24.52

11.12

25.82

9.34

27.22

1.28

29.47

从上表中可以看出,脱碳结束后钢中氧含量越大、炉渣氧化性越强则钢中夹杂物总量越高,对后期夹杂物的控制越不利,因此应该尽量控制脱碳结束后钢中氧含量,根据武钢等钢厂经验该值应控制在300~400ppm之间为佳;根据表9可以看出,炉渣中Al2O3含量越高,则夹杂物的去除越难,这是因为炉渣中Al2O3钢中的扩散与钢中Al2O3的上浮析出存在着平衡关系,当渣中Al2O3含量过高,则不利于钢中Al2O3夹杂物的去除。目前,RH进站时均通过添加顶渣改质剂来降低渣中氧化性,这个过程中使得炉渣Al2O3含量平均上升约7%,不利于后循环时钢中夹杂物的去除。因此,建议将顶渣改质剂的加入时间改为破真空后加入,这样可以降低炉渣氧化性,这样有利于防止RH出站后炉渣对钢液的二次氧化。

3.3  夹杂物对塞棒的影响

通过跟踪记录2个正常浇次中塞棒情况,整理如下表10

10  试验炉次塞棒上涨情况及中包内夹杂物统计情况

Table 10 The statistics of stopper rising and inclusion in tundish in test furnace

炉号

塞棒上涨情况(平均值),mm

夹杂物小于10μm的所占比例,%

显微夹杂物个数,个/mm2

1

——

80.55

11.92

2

2.5

85.84

18.76

3

2.5

82.11

17.16

4

基准

93

 

5

13

90

18.99

6

10

92.24

11.77

7

1

81.6

14.5

从表10中分析得出,中包内的夹杂物主要以小于10μm的显微夹杂物为主,所占比例基本都在80%以上。从塞棒的上涨情况来看,其中上涨幅度较大的炉次,其小于10μm的显微夹杂物所占比例相对较高。但从对应的金相样的显微夹杂物数量来看,并无一一对应的关系。也就是说,前后炉次塞棒的上涨幅度与中包内显微夹杂物个数并不完全成正比,这与中包内的流场、前一炉次已上涨的幅度有较大的关系[4]

4  小结

本文通过对涟钢IF钢进行取样,分别对精炼处理过程中氧氮含量、显微夹杂物、大型夹杂物及炉渣变化情况进行检测分析,得出以下结论:

(1)通过对小钢样进行金相制样,利用扫描电镜及能谱分析仪进行分析,发现其显微夹杂绝大部分为Al2O3,其中,在精炼0~3min时发现有少量的钙铝酸盐类夹杂物和Al2O3+MnO的复合夹杂。合金化后3min,钢液中存在的大型夹杂物主要是Al2O3类夹杂物,另有少量的SiO2类夹杂物,合金化6~9min时,钢中Al2O3夹杂物呈现球团及块状,另有少量的钙铝酸盐类夹杂物。铸坯中夹杂物除Al2O3类夹杂物外,另发现有SiO2类及含K等硅钙酸盐类夹杂物。

2)转炉出钢碳含量控制在0.035~0.05%,氧含量控制在500~700ppm,有利于提高后续RH工艺操作的稳定性;RH进站温度控制在1620℃左右,转炉出钢时温度应控制在1680℃左右,有利于后续RH工艺中夹杂物的控制。

3)脱碳结束后的氧含量控制在300~400ppm,净循环时间控制在6~10min左右,循环效果差的炉次,可延长至12min。

 

参考文献:

[1] 叶仲超王石扬汪晓川. IF 钢中的夹杂物[J]. 金属学报,1999,3510: 1057-1061.

[2] 李克厚水岛钢厂优质IF 钢的大规模生产[J]. 钢铁研究,1998,182: 62-63.

[3朱国森丁会香王万军. IF 钢冷轧板表面缺陷研究[J].钢铁, 2004,394: 54-56.

[4] 崔学正译. 连铸用浸入式水口内壁氧化铝的附着机理及防止方法[J]. 国外耐火材料,1995,20:1-2.

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