点击下载——RH-MFB生产过程对夹杂物的影响分析.doc
摘 要:对湖南华菱涟源钢铁集团有限公司新转炉炼钢厂RH-MFB冶炼超低碳IF钢生产进行了研究,分析转炉出钢中碳氧含量和温度、真空循环时间、冶炼渣成分等因素对钢液中夹杂物数量、粒径分布的影响。对RH精炼过程中工艺参数进行了优化。使该厂在生产IF超低碳钢时达到ω(C)≤30×10-6、ω(N)≤30×10-6、ω(O)≤20×10-6的技术要求,钢液成分及质量稳定。
关 键 词:超低碳钢;RH-MFB;夹杂物
RH作为目前生产超纯净钢和超低碳钢等高附加值钢材的主要精炼手段,其工艺参数的设定对钢材中非金属夹杂物数量、尺寸及形貌分布有着重大的影响。通过控制转炉终点钢水碳氧含量、温度、RH脱碳结束后氧含量、合金化后循环时间及RH渣系氧化性等对提高成品质量性能有着具有重要的现实意义。湖南华菱涟源钢铁集团有限公司(以下简称涟钢)新转炉炼钢厂于2010年10月开始试生产IF钢(无间隙原子钢),经过半年多的技术攻关,目前已形成了成熟的生产工艺。以涟钢生产IF钢为例,分析了RH-MFB(装备了多功能氧枪装置的RH设备)生产过程中工艺参数的控制对钢水中夹杂物的影响。
1 成分设计及工艺路线
1.1 成分设计及冶炼路线
IF级钢又称深冲压级冲压用冷轧钢板,其典型钢种成分见表1。它具有成形性好、无时效、无屈服平台等特点,对钢液要求碳、气体含量低,夹杂物含量少,成分均匀稳定,主要用于轿车车门和车顶面板。
冶炼IF钢生产工艺流程为:KR→BOF→RH→CC。高炉铁水先经过KR脱硫处理,使其硫含量达到转炉要求。然后经转炉吹炼,使钢液具备合适的终点碳、氧含量以及低磷、低硫含量和RH真空处理所需要的温度,转炉出钢过程中加适量渣料。然后进行RH脱碳、去夹杂及调整钢水成分、温度等,合格的钢水进行常规板坯连铸。
1.2 RH-MFB工艺设备
涟钢新转炉炼钢厂RH-MFB真空处理装置于2009年11月投入试生产,在2011年初已处理钢水10余万吨,其主要技术参数见表2。
2 试样检测分析
在RH-MFB精炼处理IF钢的过程中,分别在转炉出钢、氩站、RH精炼过程和中间包内取样。其中,在RH精炼过程中分别取RH进站、循环3~5 min、脱碳结束后、加铝合金化后0~15min和RH出站样,并且记录相关生产数据,进行全程跟踪。根据现场实际生产情况,累计取样4浇次,每个浇次从第2炉开始取样,经整理后有14炉试样完整。
2.1 钢中氧、氮变化情况
对所取14炉完整试样进行氧氮含量检测分析,其检测结果平均值如表3。
从表3可以看出,RH进站平均氮质量分数平均为12×10-6,这表明炉前对氮的控制较好。RH真空脱氮主要靠脱碳期氩气泡及碳氧反应生成的CO气泡。处理后期氮含量相对较低,脱氮仅靠氩气泡,效果有限。真空处理过程中略有所增氮,但增氮幅度不大。连铸过程中氮质量分数比RH出站时平均高出19×10-6,说明在浇铸过程中存在着较为严重的二次氧化情况,保护浇铸较差。在合金化后循环过程中,随着真空循环,钢液中氧含量随着循环时间的增长而减低。净循环9 min以后,钢液中氧含量不降反而有所上升,说明此时的循环对夹杂物去除的作用不大。RH处理结束至连铸过程中,平均增氧质量分数为13×10-6,这主要是钢水与空气接触造成的。
2.2 显微夹杂物形貌及类型
通过对14炉完整试样进行金相制样,利用扫描电镜及能谱分析仪进行分析,发现其显微夹杂绝大部分为Al2O3,其中,精炼0~3 min时发现有少量的钙铝酸盐类夹杂物和Al2O3+MnO的复合夹杂,详见表4。
由表4可知,Al2O3存在于冶炼全程的钢液中,是钢液中夹杂物的主体部分,这些夹杂或呈簇状,或呈球状,以球状存在的Al2O3夹杂以弥散相存在于钢中。此外,还发现有少量的铝酸钙及硅铝酸钙的夹杂物,所占比率不到统计数量的5%。在中间包中,钢中夹杂仍以Al2O3为主,但总体数量较少。随着RH精炼过程的进行,钢中的显微夹杂物能够被有效地去除[1-3]。
2.3 显微夹杂物变化情况
对RH精炼过程中钢液中显微夹杂物的粒径分布进行检测分析,检测结果如图1。可以看出,随着RH精炼过程的深入进行,钢中夹杂物数量基本呈现先增后降的趋势。进站时,钢中夹杂物数量波动较大,平均为11.6个/mm2。从合金化与精炼结束时钢中夹杂物的结果对比来看,规律不一,有的降低,有的则不降反升,这主要与RH的净循环时间、顶渣氧化性有较大的关系,夹杂物数量平均为15.94个/mm2。精炼结束至浇铸过程中,夹杂物借助自身的浮力开始不断的上浮至渣层中,因此,中包钢液内的夹杂物数量呈下降趋势。
2.4 大样电解结果
由于RH处理过程中钢水循环搅拌比较充分,大型夹杂物的去除效果好。因此,试验中仅取RH后循环过程中及出站时的大钢样进行大样电解。钢中夹杂物的数量如表5所示(因取样原因,第2炉缺少铸坯样)。
从表5可以看出,合金化后,随着钢液的循环流动,大型夹杂物数量也呈现下降趋势。且钢中存在的夹杂物主要在50μm以下。浇铸过程中,夹杂物在中包内的上浮去除,最终铸坯内大型夹杂物数量进一步降低。
对电解出来的大型夹杂进行扫描电镜与能谱分析,低倍下的形貌见图2。可以看出,合金化后3min,钢液中存在的大型夹杂物主要是Al2O3类夹杂物,另有少量的SiO2类夹杂物,这类夹杂物主要源于被卷入的顶渣。合金化6~9 min时,钢中Al2O3夹杂物呈现球团及块状,另有少量的钙铝酸盐类夹杂物。铸坯中夹杂物除Al2O3类夹杂物外,另发现有SiO2类及含钾等硅钙酸盐类夹杂物。
3 RH工艺参数对钢液中夹杂物的影响
3.1 转炉出钢时碳、氧含量及温度的控制
通过统计转炉出钢时副枪测定氧含量与碳含量的值及出站温度,分析转炉冶炼终点时C-O关系如图3;统计RH进站时碳氧含量与温度的数据,分析其关系如图4。
从图3可以看出,当ω(C)<0.035%时,钢中氧含量急剧增加。一方面,增加了脱碳结束后铝丸的消耗及Al2O3夹杂物的生成量;另一方面,RH在处理这种严重过氧化时,容易出现渣冒的现象,不但增加了处理难度,还有可能会烧坏氩管。ω(C)>0.05%时,脱碳所需要的氧含量偏低,因而增加了MFB枪吹氧的可能性,这对于降低钢中夹杂物含量也是不利的。因此,转炉出钢ω(C)应控制在0.035%~0.05%,ω(O)控制在(500~700)×10-6,尽量减少因脱磷、拉碳等补吹炉次,保证转炉良好的底吹效果等,有利于提高后续RH工艺操作的稳定性。
从图4可以看出,随着RH进站碳含量的增加,其进站温度越低;随着RH进站氧含量的增加,其进站温度越高。这是因为在转炉出站时钢水过氧化越严重,钢水温度越高,在RH进站时氧含量也越高,否则反之。在图4中2条趋势线在ω(C)≈0.04%,ω(O)=450×10-6时有个交集,此处温度约为1620℃。进站温度越高,钢水氧含量越高、碳含量越低,钢水过氧化越严重;进站温度过低,钢水在精炼过程中需要吹入更多的氧进行脱碳和升温,对后期钢中夹杂物控制不利。因此RH进站温度控制在1620℃左右,有利于后续RH工艺中夹杂物的控制。
3.2 脱碳结束后净循环时间的影响
3.2.1 净循环时间对炉渣氧化性的影响
分析了RH合金化后净循环时间与渣样中T.Fe含量,其结果如表6。可以看出,渣中T.Fe含量在进站后有较大幅度的降低,这是因为进站后加入了顶渣改质剂,降低了炉渣的氧化性。但仍有少数炉次渣中T.Fe含量下降并不明显或不降反升。
由于真空处理过程避开了顶渣,顶渣相对处于一种静止的状态,但渣钢界面间的传氧反应仍是在时刻不断的进行。渣中T.Fe含量越高,其氧活度越高,更容易在净循环阶段与钢液的Al元素发生二次氧化反应。渣中ω(T.Fe)>10%的炉次,随着合金化后循环过程的深入进行,渣中T.Fe含量下降较为明显。此外,脱碳结束后钢中氧含量越大、炉渣氧化性越强,对后期夹杂物的控制越不利,因此应该在保证脱碳效果的情况下尽量控制脱碳结束后钢中氧含量。
3.2.2 净循环时间对炉渣Al2O3含量影响
分析了RH合金化后净循环时间与渣样中Al2O3含量,其结果如表7。
加铝脱氧合金化及渣钢间发生的二次氧化反应后生成大量细小的Al2O3夹杂物,脱碳结束后氧含量越高,渣中FeO含量越高,生成的Al2O3夹杂物量也就随之增多。这些细小的Al2O3夹杂物在钢液循环、搅拌的作用下,经历着碰撞、聚集、长大等过程,最终上浮至顶渣层中。结合现场取到的净循环过程中渣样结果分析来看,顶渣中Al2O3含量也基本呈现上升趋势,在6~9 min时,顶渣中Al2O3含量基本达到饱和值。之后,随着净循环时间的延长,顶渣中Al2O3含量仍有增加的趋势,但效果并不明显。因此,建议净循环时间基本控制在6~9 min,循环效果差的炉次,可延长至12 min。
3.3 夹杂物对塞棒的影响
分析2个正常浇次中塞棒情况得出,中包内的夹杂物主要以小于10μm的显微夹杂物为主,所占比例基本都在80%以上。从塞棒的上涨情况来看,其中上涨幅度较大的炉次,其小于10μm的显微夹杂物所占比例相对较高。但从对应的金相样的显微夹杂物数量来看,并无一一对应的关系。也就是说,前后炉次塞棒的上涨幅度与中包内显微夹杂物个数并不完全成正比,这与中包内的流场、前一炉次已上涨的幅度有较大的关系[4]。
4 工业试验
4.1 试验条件
选取经过RH处理的IF钢为试验目标,通过对精炼、连铸过程取样分析,对比分析试验前后精炼钢中氧氮含量与铸机塞棒变化情况。所选取浇次共连浇7炉,对现场过程控制情况记录如表8。可以看出,该浇次中7炉钢基本按试验方案进行了控制,其中第5炉在转炉出钢时未能控制得当,出现了过氧化现象。
4.2 钢中氧氮变化
对7炉钢所取钢样进行氧氮含量分析,其检测结果如表9。与表3对比可以看出,在对RH精炼过程参数进行优化后,RH结束时钢液中氧氮含量均比优化前有所降低。其中,RH出站时的平均氧质量分数由优化前的35×10-6降到16×10-6,降低幅度为54%,优化效果比较明显。连铸增氧质量分数则由优化前的13×10-6降到10×10-6。RH出站时的平均氮质量分数由优化前的16×10-6降到13×10-6,中包氮质量分数由35×10-6降到18×10-6,保护浇铸效果明显改善。
4.3 连铸塞棒变化情况
对该浇次7炉钢在浇钢过程中连铸情况进行统计,统计数据如表10。可以看出,连浇前5炉过程中塞棒变化幅度较小,拉速恒定,连铸状态良好,但第5炉与第6炉塞棒有明显的上涨现象,这主要是因为第5炉进站温度为1611℃,在RH精炼过程中温度过低,进行了吹氧加铝升温,导致后期塞棒上涨较严重。到第7炉时,由于水口被侵蚀严重,塞棒也出现了上涨现象,需更换水口。
5 小结
1)通过对小钢样进行金相制样,利用扫描电镜及能谱分析仪进行分析,发现其显微夹杂绝大部分为Al2O3,其中,在精炼0~3 min时发现有少量的钙铝酸盐类夹杂物和Al2O3+MnO的复合夹杂。合金化后3 min,钢液中存在的大型夹杂物主要是Al2O3类夹杂物,另有少量的SiO2类夹杂物,合金化6~9 min时,钢中Al2O3夹杂物呈现球团及块状,另有少量的钙铝酸盐类夹杂物。铸坯中夹杂物除Al2O3类夹杂物外,另发现有SiO2类及含K等硅钙酸盐类夹杂物。
2)转炉出钢碳质量分数控制在0.035%~0.050%,氧质量分数控制在(500~700)×10-6,有利于提高后续RH工艺操作的稳定性;RH进站温度控制在1620℃左右,转炉出钢时温度应控制在1680℃左右,有利于后续RH工艺中夹杂物的控制。
3)脱碳结束后的净循环时间控制在6~9min,循环效果差的炉次,可延长至12 min。
参 考 文 献
[1] 叶仲超,王石扬,汪晓川.IF钢中的夹杂物[J].金属学报,1999,35(10):1057-1061.
[2] 李克厚.水岛钢厂优质IF钢的大规模生产[J].钢铁研究,1998,18(2):62-63.
[3] 朱国森,丁会香,王万军,等.IF钢冷轧板表面缺陷研究[J].钢铁,2004,39(4):54-56.
[4] 崔学正.连铸用浸入式水口内壁氧化铝的附着机理及防止方法[J].国外耐火材料, 1995(1):57-61.