(点击下载)——河北钢铁承钢钒铁生产挖潜增效侧记.doc
2011年,河北钢铁集团承钢钒制品厂全年累计生产50钒铁4436.7吨、80钒铁2953.7吨,平均钒回收率分别达到96.01%和95.21%,累计创效220.91万元。这些成绩,得益于该厂在技改创新、挖潜创效上采取的种种措施。
抓牢时机夯实设备基础
“50电弧炉进行大修我们要精心组织,全面推进,确保高质高效完成大修任务!”时至今日,钒铁车间主任李东明在2011年8月份设备大修动员会上的一席话仍让大家记忆犹新。
为高效完成电炉大修任务,该车间成立了技术攻关组、安全检修巡视组、工艺保障衔接组、维保单位检修组,各小组加强沟通,密切配合,最终提前两天完成了检修任务,一次试车成功。大修过程中,先后对白灰受卸电气控制系统、电弧炉液压系统、除尘系统、4号天车电气控制柜等多处设备进行了改造,大大提高了设备稳定性,大修完成后,设备平均作业率达到98.73%以上。
技术创新催开效益之花
“如何减少合金料用量,将原辅材料中的潜力挖出来?”“如何降低消耗,提高单炉钒铁合金产量?”这一个个的难题曾深深困扰着钒铁车间技术人员。
经过反复试验,不断摸索,硅热法混合五氧化二钒和三氧化二钒冶炼50钒铁的工艺改进方案渐渐成形。通过一系列的数据分析,该车间全面掌握了三氧化二钒与五氧化二钒冶炼50钒铁的最佳配比,可使50钒铁钒回收率达到96%以上,同时有效降低了能源消耗,减少废弃物排放,使炉龄增至100炉,吨钒实现降费530元。
该厂80钒铁生产方面也取得了不俗的降本成绩,为钒系列产品完成吨钒降费5000元目标作出了重要贡献。为有效降低80钒铁生产成本,钒铁车间适当调整了原料中三氧化二钒的比例,采用高纯石墨电极替代了普通电极,严格控制原材料中的含碳量。同时,稳定冶炼工艺,冶炼过程采用明弧冶炼办法,加强推料搅拌,根据炉内物料反应状态,合理利用二次电压、电流,最终使80钒铁吨成本降低700元。
挖潜降本力争常抓常新
身经寒彻骨,迎得钒花香。承钢钒铁车间干部职工深知,在严峻的市场形势面前,唯有不断加大挖潜力度,实现生产成本的持续降低,才能够在激烈的市场竞争中站稳脚跟。
据介绍,今年初,该车间2012年挖潜攻关和节能降耗措施就已经出炉,并且在几个月来的实施中不断完善。目前,该厂挖潜重点将侧重职工操作技能提升方面,通过不定期召开操作经验交流会,营造学习氛围,提升操作能力,促进各项降本措施的有效落实。